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某水库工程侧槽式溢洪道方形消力竖井水工模型试验表明,由于竖井断面尺寸和深度较小,宣泄校核洪水时部分水流直接冲击泄洪洞段进口底板,造成洞进口段流态恶劣。宣泄校核洪水时竖井段各测点的计算空化数介于0. 13~0. 82之间,井壁处个别位置的空化数略小于初生空化数,可能产生空蚀。设计洪水和校核洪水时消能竖井消能率约为53%。应用RNG k-ε模型并结合VOF方法通过系列数值模拟试验对消力井的设计方案进行修改优化,提出了增加消力井深度至8 m、方井宽度增加至8 m的方案,其余尺寸不变。数值模拟数据表明,消力井的尺寸满足设计和校核洪水的安全泄流要求,校核流量工况消能率达到65. 55%,消力井最大负压相对于原方案降低了约为50%,最小空化数由原方案的0. 13提高到了0. 38。 相似文献
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洪水调节计算了起调水位980 m方案和984 m方案,每种起调水位方案又分为2001年汛前库容曲线方案和2002—2006年平均库容曲线方案。该文推荐汛限水位984 m,采用2001年实测库容曲线计算的成果,设计洪水位991.2m,校核洪水位992.54 m,校核洪水位以下总库容为1 261×104m3,正常蓄水位989.6 m,有效库容876×104m3。 相似文献
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王延清 《河南水利与南水北调》2006,(8)
1溢洪道施工方案陆浑水库溢洪道工程位于拦河坝东部,距大坝东坝头约500m,溢洪道泄洪闸为3孔闸,呈“U”型结构,单孔净宽12m,闸墩长度27m(规范要求一般不超过20m,比规范要求超长7m),闸墩高程313.00m~332.00m,高度19m。左右边墩为衡重式结构,衡重台高程319.0m,宽度为10.5m(属大体积混凝土);中墩厚度3.75m,中间设2cm伸缩缝,两缝墩厚度各为1.865m。该闸建于60年代,因闸体出现多道贯穿性裂缝,除险加固采取保留原闸底板,将老闸墩拆除重建的除险加固方案。拆除内容包括:老启闭机室、工作桥、交通桥和2个边墩、2个中墩(中墩为缝墩);重建工程有新浇中墩2个,边墩2个,混凝土浇筑7683m~3;另有溢洪道进口围堰工程等。 相似文献
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该工程为既有工程除险加固,本着确保安全,充分利用既有工程、原设计功能不变,方案最优、结构设计合理,便于施工及运行管理,投资经济合理的原则。设计标准按10年一遇洪水设计,20年一遇洪水校核。经规模复核,校核洪水位212.63 m,设计洪水位211.30 m,死水位207.00 m,校核总库容20.40×104m3,设计总库容13.20×104m3,死库容1.20×104m3。 相似文献
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为保证大唐陕西略阳发电厂技改工程179t发电机定子顺利吊装,通过对比确定了吊装方案。介绍了方案中采用的临时设施,分析了方案的难点及创新点,给出了强度校核结果,采取该方案安全、顺利完成了定子的吊装。 相似文献
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高坝洲水电站纵向围堰下纵段 ( 15 +170~ 15 +2 70 )堰顶高程 5 7m ,按水工设计要求要拆至 43m。由于爆破拆除的特殊性复杂性 ,将上层 ( 5 7~ 5 0m高程 )作为拆除试验区 ,通过上层爆破拆除试验 ,获得下层 ( 5 0~ 43m高程 )最佳爆破方案及参数 ,确保了下层爆破一次成功 相似文献
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张成明 《甘肃水利水电技术》1994,(4):46-47
我局承建的内蒙乱井滩提灌工程中,有一座渡槽总长374m,共38跨,其中渡槽36跨,单跨长10m;矩形连接段2跨,单跨长7m,单重分别为27t和29t。渡槽和连接段为预制件,需吊装就位。根据现场的实际情况及费用的高低,舍弃了雇用大吨位吊车进行吊装的方案,采用灵机技杆吊装需倒转移位多次,但费工费时,亦不宜采用,最后确定缆索吊方案。此方案拔杆高40m,跨距200m,将一根拔杆进行一次倒位即可完成全部吊装。为节省费用,使用现有的旧拨杆,但经过强度校核该拔杆承载能力不能满足要求,后采取对技杆主肢铆拼钢板增大主肢截面积和惯性矩以提高… 相似文献
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介绍了某工程采用“倒装法”拆除2万m3油罐的施工方案,对“倒装法”方案中临时加固措施材料选型及强度校核的计算进行了总结,以期能为同类项目施工提供参考。 相似文献
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盘石头水库混凝土面板堆石坝施工技术要点 总被引:2,自引:0,他引:2
盘石头水库位于河南省鹤壁市西南约15km的卫河支流淇河中游盘石头村附近,是以防洪、工业及城市供水为主,兼顾农田灌溉、结合发电、养殖等综合利用的大型水利枢纽工程。水库总库容6.08亿m^3,属大(Ⅱ)型水库,工程等级为2级,洪水标准按100a一遇洪水设计,设计洪水位270.7m,正常蓄水位为254.0m,按2000a一遇洪水校核,校核洪水位275.0m。阐述了工程施工规划,总结了施工技术,结合工程施工经验,提出了面板坝施工技术发展趋势。 相似文献
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糯扎渡水电站3号导流洞进出口围堰拆除方量共计约2万m3,要求爆破块度控制在30 cm以内。分析了围堰爆破的特点和难点,通过方案比选,确定进出口围堰都采用垂直孔为主的布孔方案,进口围堰高程616 m以上两端垂直预裂,以下水平预裂,出口围堰全部垂直预裂。主爆破孔间排距1.5 m×1.5 m,预裂孔间距1.0 m,炸药单耗在1.2~2.0 kg/m3之间调整,最大单响药量按100 kg控制。采用中部向河床起爆,爆堆向中部堆积的起爆方式。爆破后,爆堆按设计顺利形成,大约5 min,进出口的爆渣均彻底冲走,顺利实现了分流。 相似文献
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DFQ灌区渡槽年久失修,槽身出现大面积剥蚀,排架出现多处裂缝、钢筋外露腐蚀等问题,经检测渡槽承重能力已经严重不足,需拆除重建。设计渡槽重建方案为"20跨×40 m预应力槽身+进出口15 m简支结构",设计流量15~18 m3/s,渡槽尺寸为:宽×高=3.1 m×2.6 m,设计浇筑混凝土型号为C50,钢筋标准为Ⅱ级Φ16,单位面积承重结构受压钢筋总面积为19712 mm2。重建后投入使用输水量和稳定性均满足相关要求,取得了较好的社会经济效益。 相似文献
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安慎永 《河南水利与南水北调》2006,(6)
1概述盘石头水库位于鹤壁市西南约15km的卫河支流淇河中游盘石头村附近,是以防洪、城市及工业供水为主,兼顾灌溉,结合发电养殖等综合利用的大型水利水电工程。水库库容6.08亿m~3,属国家大Ⅱ型水库,工程等级二级,洪水标准按100年一遇的洪水设计,设计洪水位270.7m,正常蓄水位254.0m,按2000年一遇的洪水校核,校核洪水位275.0m。大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程275.7m,坝顶长度606m,最大坝高102.2m。 相似文献
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大藤峡水利枢纽工程二期围堰拆除工程量大、工期紧、难度大,为优化其拆除设计,采用1∶80整体模型试验,拟定不同方案,结合相关水力条件、消能防冲、投资、工期等因素,分别对上下游横向围堰和纵向围堰的拆除范围和高程进行优化研究。优化后,上游横向围堰右岸侧拆除至31.17 m高程,泄水闸段拆除至25 m高程;纵向围堰上游段拆除长度275 m,拆除至36 m高程,剩余50 m不拆;下游横向土石围堰全部拆除,纵向围堰拆除至30 m高程,拆除长度202 m。优化后的拆除方案满足设计水力条件,降低了施工难度,减少了拆除工程量和投资。 相似文献
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松花江干流堤防城区哈尔滨沿江公园段堤防,堤顶高程不满足100年一遇防洪要求,需加高3.0m.为保证公园上的保护建筑和树木不因防洪工程的建设而破坏,同时满足市民的亲水要求和风景观赏要求,设计采用桩基钢筋混凝土墙装配钢闸板组合防洪墙方案.该方案中永久建筑物钢筋混凝土墙高度仅1.0m,在发生50年一遇以上洪水时再在墙顶装配2.0m高的钢闸板,因此钢闸板在100年一遇设计洪水和300年一遇校核洪水条件下的工作性能可靠与否是工程成败的关键.通过1:1的原型拟静力试验对钢闸板的工作性能进行了深入研究,结果令人满意。 相似文献
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1工程概况某公司船台前沿联络桥是钢筋混凝土梁板结构,现已机械拆除,留下127根直径600 mm、壁厚13 cm的预制AB形管桩(高强混凝土预应力管桩)。管桩桩长45 m,桩底标高-43 m,桩顶标高2 m。管桩高潮时淹没水下0.5 m左右,低潮时露出水面2.5 m左右。管桩口部0.4 m以下被机械拆除的混凝土碎渣所覆盖。管桩成排布置,每排5根桩,桩距2.5 m×2.5也有2.5m×5.cm的。管桩群东面50m为船台的钢结构坞门,西面为大海,南、北两侧没有建筑物,爆破周围条件较好。管桩水压爆破拆除技术投入成本低,操作简易;减少了水下人工潜水作业,节省了水下钢筋切剖施工;不需要抽干构筑物充填的水即可进行爆破;拆除速度快,爆破拆除前的技术及物资设备准备可与建筑物施工同步,桩体拆除现场作业只需数天工期即可完成,建筑物可尽早投入使用,拆除质量也可得到保证。 相似文献