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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
详细分析了一起500 kV主变零差保护因零差平衡系数设置错误,在区外的一条500 kV AG线路故障导致某站主变零差保护误动跳三侧开关的原因,阐述了500 kV主变零差保护CT配置及动作方程,有针对性地提出了防止零差保护设置零差平衡系数造成误动的措施,对基层供电局继电保护现场工作人员有借鉴意义,有助于提高电网的安全可靠运行.  相似文献   

2.
介绍一起因区外单相故障引发的500 kV自耦变压器纵差保护误动事故,从此类型国外纵差保护原理入手,分析了误动原因,并对同类型的主变纵差保护在电网中的应用提出建议。  相似文献   

3.
自耦变压器的分差(零差)保护原理上不受励磁涌流影响,但是国产330 kV三相一体自耦变压器在空充时分差(零差)保护时有误动。通过对多起保护误动分析发现,误动原因不是保护原理问题,而是公共绕组电流互感器(TA)传变异常。比较国产和合资的自耦变压器空充电流波形数据,发现其原因并非公共绕组TA特性和饱和等问题,通过对主变内部结构分析得出,国产变压器内部公共绕组TA没有考虑防止主变空充时漏磁通对公共绕组TA的影响。提出了防止保护误动的改进措施,建议国产主变制造厂家研究改进三相一体自耦变压器内部结构,从根本上解决公共绕组TA传变异常问题。  相似文献   

4.
通过介绍高阻型电压差动保护的原理和主要特点,重点分析了某变电站3号主变高阻抗差动保护误动的原因.分析表明,由于保护装置公共绕组流变与500 kV和220 kV流变特性相差较大,在近端大电流故障电流下将产生差流.从而导致高阻抗差动保护误动.提出通过调整RADHA差动回路可变电阻的串并联阻值.提高高阻抗差动保护整定值的方案.从而解决了外部故障时RADHA因较大穿越电流而产生的不平衡电流及电压造成的误动.调整后保护校验正确,目前运行效果良好.  相似文献   

5.
米泉220kV自耦变压器在送电过程中,主变空载冲击时,零差保护动作。本文通过对现场保护装置采集数据、录波图,以及事故后对保护装置,电流互感器进行实验得出数据进行分析,找到零差保护误动是由于公共绕组电流互感器饱和引起,并提出改进措施。  相似文献   

6.
针对一起主变零差保护误动事故,利用保护装置记录的主变冲击励磁涌流波形,对零差保护用电流互感器的暂态误差和稳态误差进行分析,并探讨变压器零差保护对电流互感器的配置要求, 认为变压器零差保护用各侧电流互感器的暂态和稳态特性一致性对提高零差保护运行可靠性具有重要意义。  相似文献   

7.
王明胜 《电世界》2005,46(11):30-30
2003年7月,我公司塔南棉花滴灌区正是用电高峰,塔南供电所110kV段两台8000kVA三绕组主变满负荷运行。2号主变在一天之内,两次差动保护误动,造成大面积停电。差动保护第一次误动时,10kV线路有故障,第二次误动时无任何异常。经检查主变三侧电流采样值正常,相位均正确,35kV侧电流互感器C相端子有灼烧变色痕迹,差流显示0~0.1A。差动保护的整定值为:差动启动值0.8A;二次谐波制动比20%;拐点电流3A。  相似文献   

8.
陈村水电站装有3台容量为50MW的水轮发电机,一次主接线简图如图1所示。自耦变(1号主变)型号为OSSPSL-120MVA/220kV,属薄绝缘结构,在我站与系统的联络中占有重要地位。自耦变继电保护的主保护除纵差保护外,为提高变压器内部单相接地短路的灵敏度,还装设了零序差动保护。零差保护由三组变比相同(600/5)的流变2LH、9LH、LH及BCH-2型差动继器构成。自耦变在1985-1990年运行期间,零差保护误动跳闸和动作发信号共4  相似文献   

9.
数字变压器差动保护利用平衡系数进行变压器各侧电流平衡及二次电流相位补偿。介绍了CST变压器差动保护平衡系数的整定方法 ,通过差流计算对大港站主变差动保护误动进行了分析 ,并提出防范措施  相似文献   

10.
分析110kV变电站主变间隙保护误动原因,探讨110kV线路保护和110kV主变间隙保护的整定配合.  相似文献   

11.
从加强主保护简化后备保护论变压器微机型继电保护装置   总被引:9,自引:2,他引:7  
从加强主保护、简化后备保护的观点出发,论述了变压器的比率制动差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全、可靠的基础上,提出了因电流互感器饱和与区外故障切除的暂态误差导致差动保护误动的具体措施。指出220kV电压等级以下的变压器可不装设零序差动保护,330kV和500kV自耦变压器可将零序差动保护作为接地故障主保护的辅助保护。在加强主保护的基础上,提出了简化后备保护的具体措施,着重讨论了各侧的短路后备保护、接地保护和各时间段的保护跳闸,以及地区小电源、并列运行变压器的后备保护配置、中性点间隙接地保护等问题。  相似文献   

12.
以500 kV电网单台主变压器中性点串接小电抗接地的系统模型为基础,从不同故障位置、小电抗阻值线路长度及系统运行方式等方面分析500 kV变电站220 kV侧母线发生接地故障时线路零序过流保护、零序方向保护、主变压器中性点零序过流保护以及变压器差动保护受到的影响,说明500 kV自耦变压器中性点串接小电抗是抑制500 kV变电站220 kV侧母线单相短路电流的有效措施。  相似文献   

13.
分析了目前500 kV变压器与500 kV侧出线、220 kV侧出线零序过流保护的整定配合方法,发现500 kV变压器中压侧零序过流保护的整定配合很难,会出现越级动作的可能。在此基础上提出了500 kV变压器的中压侧采用零序反时限保护来代替无方向定时限零序过流保护,同时220 kV侧出线的定时限高阻段保护也采用零序反时限保护的配合方案。实践证明,这种方案解决了保护配合难点,杜绝了线路发生接地故障时而引起的变压器零序过流保护误动,从而保证电网的安全稳定运行。  相似文献   

14.
特高压变压器差动保护研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
我国最高电压等级1 000 kV系统变压器由于电压等级高、容量大,其主接线方式和调压方式都与500 kV变压器有着显著不同,这也决定了1 000 kV特高压变压器的差动保护配置与传统变压器差动保护有所不同。该文针对1 000 kV特高压变压器的接线方式和故障特点提出适合特高压变压器的差动保护配置方式,并在保护装置中实现,通过电科院动模试验验证,并在现场成功实际投入运行,证明了保护配置的正确性和有效性。  相似文献   

15.
110kV线路因雷击发生两相短路接地故障,线路保护正确动作,变压器差动保护误动。通过对一、二次设备检查分析.确认了造成变压器差动保护误动的主要原因是变压器保护未对区外故障所产生的零序电流进行处理造成.并提出了改善措施,以保证供电可靠性。  相似文献   

16.
目前大多数的1l0 kV变电所,只装设了中性点棒间隙而没有相应的保护。如果没有间隙保护,当终端变压器中性点间隙抢先放电而又无法持续放电时,带电源的中性点不接地变压器将无法脱离故障电网。针对上述问题,在分析变压器零序保护配置原理的基础上,对110 kV变压器中性点接地方式以及目前电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等问题进行了探讨,提出改善变压器零序保护配合的措施。  相似文献   

17.
戴建峰  张颖 《江苏电机工程》2011,30(1):51-53,58
分析了220~500 kV变电站主变压器220 kV侧断路器旁代时,发生主变其他侧故障,且220 kV旁路断路器失灵、220 kV母差保护拒动的原因.并针对现场各种情况提出了对保护程序及其二次回路的改进措施,以避免这种特殊情况下保护的不正确动作.  相似文献   

18.
750 kV输电线路相差保护中的电容电流补偿问题仿真研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了国内外750 kV线路继电保护的发展状况,根据西北电网750 kV超高压输电线路的具体参数,建立了750 kV超高压线路的EMTP模型,对750 kV超高压线路的特殊问题和在不同系统运行方式下的各种故障情况进行了仿真计算,探讨了采取各种补偿措施后普通相量差动保护、故障分量差动保护和零序差动保护的动作特性及效果,并对750 kV和500 kV线路差动保护的动作特性进行了比较分析,仿真结果表明:750 kV西北超高压长线路保护需采用带电容电流补偿的普通相量差动保护和故障分量差动保护相结合的差动保护,并以零序差动保护作为辅助保护。  相似文献   

19.
从事故分析的角度出发,在全网需设置高阻接地故障保护前提下,提出线路保护、主变压器保护均需配置零序反时限过流保护,并且500kV和220kV电压等级都可采用此配置。同时探讨其整定配合问题,提出了零序反时限曲线中时间常数的选取方法。实时数字仿真器(RTDS)试验用电网实例验证了采用零序反时限过流保护的静态和动态特性。  相似文献   

20.
小电阻在城市配网的接入方式会影响主变保护动作情况和配网零序网络。针对输配电网中2种不同等级的变电站,分析了曲折变接于变低套管与变低开关之间和接于变低10 kV母线2种接线方式下,配网接地故障时保护的动作情况,比较了10 kV自投动作后2种接线方式对配网零序网络的改变。得出当110 kV变电站曲折变接于变低开关和变低套管之间时,曲折变本体故障不会影响10 kV母线,同时主变跳闸切除多余曲折变,能保证10 kV配网在备自投动作后零序网络稳定。220 kV变电站中曲折变通过开关接在母线上,若曲折变故障后开关拒动,变低后备动作隔离故障,不影响变中供电可靠性。为了维持城市配网接地点的唯一性,保证曲折变保护正确动作,建议10 kV备自投联切曲折变。  相似文献   

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