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针对二氯丙醇环化反应制取环氧氯丙烷过程中蒸汽消耗量大、废水中COD含量高的问题,将环化塔由正压操作改成负压操作,回收废水中的部分热量,提高了环化收率,减少了蒸汽消耗,降低了废水中的COD含量,达到了节能、环保的目的。 相似文献
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环氧氯丙烷装置环化反应的优化控制 总被引:8,自引:1,他引:7
结合环氧氯丙烷装置的实际生产情况,简述了环化反应的反应原理,分析了环化反应控制因素的选择方法,并从环化反应的工艺条件、反应器结构、设备管理、技术改进等方面阐述了工艺控制优化方法,同时对采用钠法和环化反应的负压操作问题进行了探讨。 相似文献
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微通道反应器中二氯丙醇环化反应研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了微通道反应器内二氯丙醇的环化制备环氧氯丙烷的反应,考察了反应温度、原料配比、停留时间等单因素对环氧氯丙烷收率的影响。实验确定了较优的工艺参数组合:环化反应温度50℃,二氯丙醇与氢氧化钠的摩尔比1∶1.2,停留时间45 s,NaOH质量分数20%时,ECH的收率达到95.2%。在微通道反应的时空转化率要比常规反应高出2个数量级。与传统的工艺方法相比,微通道反应中环氧氯丙烷的收率提高了10%,降低了过程的能耗,废水排放量减少了45%。 相似文献
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《化工进展》2007,26(4):466-466
一种从废水中回收环氧氯丙烷的工艺公开(公告)号:CN1931848公开(公告)日:2007.03.21一种从含有环氧氯丙烷的废水中回收环氧氯丙烷的工艺,其特征在于将含有环氧氯丙烷的废水由贮罐通过出料泵,经换热器打入精馏塔进行精馏;塔中、塔底进料,釜底温度控制在95~102℃,塔顶温度控制在87~95℃;环氧氯丙烷和水的共沸物从塔顶流出,经过冷凝器冷凝后在分相器内分层,上层液体由塔中回流至塔内,下层液体收集于环氧氯丙烷贮罐内。依据本发明对含有环氧氯丙烷的废水回收环氧氯丙烷,环氧氯丙烷的回收率达到70%~90%,回收产物环氧氯丙烷的含量可达到95%~98%,降低了环氧树脂生产过程中原料环氧氯丙烷的消耗,减少了废水处理的成本和难度。 相似文献
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针对环氧氯丙烷生产过程中存在的交流电、低压蒸汽、工业水消耗高的问题实施技改措施:调整丙烯压缩机负荷、W - PU -5外送废水泵改为变频泵、环化塔塔顶压力由- 50 kPa降至-60 kPa、二氯丙醇水溶液质量分数提高0.3%、电解饱和氯水不经脱氯处理直接送入二氯丙醇合成系统、深井水代替工业水.改进后减少交流电消耗76... 相似文献
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论证了在预分馏塔增设中间再沸器,溶剂余热用于该再沸器加热可满足塔顶和塔底满足分离要求,既能利用溶剂余热、降低预分馏塔加热蒸汽,又能省去原溶剂冷却器用循环水。 相似文献
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介绍了一种新型长效钢-水热管的换热原理及其在环氧氯丙烷装置丙烯加热炉的应用情况;与普通热管相比,使用长效热管时加热炉排烟温度、排烟损失大幅度降低,热效率明显提高,大大降低燃气消耗。 相似文献