共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
针对发动机壳体零件的特点,分析了其热挤压成形工艺,并利用数值模拟软件,确定了发动机壳体的挤压成形方式,同时分析了初始变形温度,变形速度对最大成形载荷的影响;通过多次模拟得到了发动机壳体热挤压成形的最优工艺参数,并分析了在最优工艺参数下,发动机壳体挤压成形时金属的流动规律和压力-行程曲线,从而保证了挤压件的质量,为实际生产提供了理论基础。 相似文献
2.
经对水冷电炉设备中TUP1铜管的对接焊缝易产生裂纹、气孔、未熔合及根部成形不好等焊接缺陷进行了研究分析,通过与钢的焊接性分析对比,大胆提出用MIG焊滴状过渡打底,喷射过渡填充盖面的新工艺,通过工艺试验,证明了这一新工艺的可行性,填补了国内生产铜制水冷电炉设备的空白。 相似文献
3.
LD7壳体锻造成形分析及有限元模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
利用有限元模拟分析软件DEFORM-3D对LD7壳体锻造成形过程进行了模拟,根据铝合金锻造特点,结合生产实际,分析了在成形过程中所出现的缺肉和折叠等问题。通过进一步优化相关工艺,其结果为生产出高质量的铝合金壳体锻件提供了科学的依据。 相似文献
4.
本文根据大型储水、油球罐的实际受力情况提出了不等厚度球罐的整体无模成形工艺,并通过实验获得了成功。本文对该工艺的可行性进行了实验探讨;对壳体的结构设计、材料选择、工艺参数、实验测试方法进行了研究;并对壳体的应变分布、胀形前后的壁厚分布及直径变化进行了测量。最后用有限元程序分析了实验壳体的成形过程,并对实验参数进行了优化,给出了模拟后的应变分布图。 相似文献
5.
6.
7.
8.
以汽车差速器壳体为研究对象,为改变目前效率低、壳体性能差、材料浪费多、易出现充不满缺陷的生产现状,开发了一套无飞边模锻工艺,并基于Deform-3D有限元平台进行研究。根据零件的材料和结构拟定了两种不同的成形方案,并通过Deform-3D建立了有限元模型,完成了热力耦合数值模拟,分析了两种方案的成形可行性,并对比了两种方案的优劣。结果表明:采用大直径坯料方案时,各工序间的变形量分布更恰当,材料流动更为合理,成形的差速器壳体的金属流线连续性更好,外形成形完整,无折叠、断裂、空穴等问题,并且锻后温度分布情况更佳,而采用小直径坯料方案获得的差速器壳体锻件存在折叠问题。最后,采用大直径坯料方案进行了锻造试验,获得了符合要求的差速器壳体,完成了新工艺的开发。 相似文献
9.
10.
采用有限元模拟曲面壳体一次热拉深成形,壳体底部出现断裂,成形试验也与模拟结果一致。通过改进工艺方案,采用2次拉深成形并模拟,结果表明此方案可行,经试验对比,验证了模拟结果的正确性。 相似文献
11.
12.
13.
14.
《特种铸造及有色合金》2020,(7)
离心泵壳体铸件外部有9条加强筋、内部有7个叶片,结构复杂。采用分体式蜡模组装工艺实现了蜡模成形,并对离心泵壳体分体式蜡模注射成形工艺进行了数值模拟。通过ProCAST软件对离心泵壳体的流场、温度场、孤立液相区与缩松分布进行了模拟,优化了浇注系统与铸造工艺,提高了离心泵壳体的合格率。 相似文献
15.
选择合适的软化退火工艺规范,制订合理的工艺方案,正确选用模具材料和特殊的模具结构,可用冷挤压成形工艺完成H68黄铜壳体的精密成形,用此工艺成形地零件除上下两端面留有适量的机械加工余量外,其余部分不于后续切削加工就能达到壳体零件的设计要求,同同时,由于形变强化,使冷挤压成形的壳体具有较高的强度和足够的韧性,克服了切削加工壳体在使用过程中存在的鼓胀问题。 相似文献
16.
17.
18.
19.
通过拉深成形试验研究了AZ31镁合金复杂形状壳体的成形性能,分析了成形温度、拉深速度、坯料加热时间及润滑等工艺参数对镁合金手枪壳体拉深成形件质量的影响规律.结果表明,合理的成形工艺参数:成形温度为290~350 ℃,拉深速度为0.1~0.2 mm/s,加热时间为5~10 min,润滑剂采用二硫化钼和机油的混合物,成功地加工出合格的复杂形状的镁合金手枪壳体. 相似文献
20.
介绍了LW户外断路器气缸和拉杆毛坯的挤压成形工艺,并与传统的铸造和锻造工艺进行了对比,同时指出了该新工艺的技术先进性与经济合理性。 相似文献