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介绍了电石法PVC生产中降低电石单耗的措施,包括加强电石生产和运输过程管理、新建电石大料仓、回收电石灰、回收蒸发冷凝系统和洗涤系统水中夹带的乙炔等. 相似文献
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电石路线氯乙烯生产技术新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了在电石法PVC生产中从电石生产、乙炔发生、乙炔清净、电石渣浆清液循环、电石渣浆中乙炔回收、乙炔脱水、氯乙烯合成一直到氯乙烯脱水干燥这一系列生产过程中的技术新进展情况,指出我国电石法PVC已不再是“低水平建设”。探讨了生产工艺中还须改进之处。 相似文献
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通过回收电石渣浆中的溶解及夹带的乙炔气体和将乙炔清净次氯酸钠废液中溶解乙炔气回收后循环回用于次氯酸钠配制等工艺技术进行技改,有效弥补湿法乙炔工艺相对于干法乙炔的不足,降低了湿法乙炔的电石消耗及水消耗,同时减少了乙炔的大气排放及废水排放,使生产环境得到有效改善,具有较好的经济效益及环保效益。 相似文献
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通过加强电石存储管理,进行工艺指标精细化控制、回收电石渣浆和精馏尾气中的乙炔、减少聚合工序废料量,有效降低了PVC生产的电石消耗。 相似文献
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聚氯乙烯树脂(PVC)是齐化集团、主要产品之一,生产规模达到8万t/a,采用电石乙炔路线,电石渣是电石法PVC生产最大的“三废”产物,年排放含渣5%-10%电石渣浆160-200万余吨,侵占了宝贵的土地资源,经过多年的生产,电石渣贮存量越来越大,不利于企业今后的生存和持续发展。为了从根本上解决这一难题,齐化集团2004年3月投资1500万元建成了电石渣浆固液分离水回收循环再利用环保项目,该项目经过3年的运行,环保效益非常显著。 相似文献
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电石渣浆的综合治理与利用 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了综合治理电石乙炔法生产 PV C 时产生电石渣浆的工艺技术。采用电石渣浆废水全部 闭路循环回用工 艺,实现电石 渣浆上清液 的回收利用;同时以电石渣 代替熟石灰用 于环氧丙烷的生产。取得了显著的经济效益和社会环境效益。 相似文献
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通过采取加强电石库管理、改进发生器加料方式、增加乙炔回收装置、严格控制原料气配比、回收聚合工序废水及废气中的氯乙烯等措施,使PVC生产的电石单耗从1.42 t降至1.36 t,有效降低了生产成本。 相似文献
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在电石法聚氯乙烯生产中。乙炔工段内有多种含溶解乙炔的废水排入污水沟,造成电石消耗定额的升高。因此,如何将此类含溶解乙炔的废水回收利用,对降低聚氯乙烯树脂的单位成本及消耗,有很重要的作用。 以我们肖山树脂厂为例,设计年产树脂3000吨。乙炔工段内有三种含溶解乙炔的废水可用简单易行的办法回收。一是冷却塔冷却水,用量估算为每天36吨,排出温度为40℃,乙炔常压溶解损失为0.65毫升/毫升水;二是水环泵水分离器水, 相似文献
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将湿法乙炔生产中的电石渣浆用于纯碱脱氨生产和对生产废液进行循环利用,实现了废液、废渣零排放,并取得了较好的经济效益.展望了电石渣浆回收乙炔的前景,指出发展循环经济是实现节能减排的重要途径. 相似文献