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本文叙述了凿岩机用新钢种FF710、18CrMnNi2MoA、27SiMnCrNi2MoA、40MnVA、45CrNiMoVA等的冶炼、加工,热处理工艺等。 相似文献
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按照o9Mn2钢板的使用性能要求,冶炼特点是终点温度高,终点碳低,钢水氧化性强,出钢前做C、S、Mn分析,挡渣出钢,吹氩搅拌;脱氧合金化使用中碳锰铁;使用新型复合肥氧剂SiBaAIFe、SiBaCa合金。连铸工艺采用Al-C质伸入水口和颗粒保护渣,合理制定轧制工艺制度。产品性能稳定,外观质量好。 相似文献
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新型单体液压支柱用准贝氏体钢管 总被引:1,自引:0,他引:1
西宁特钢集团公司与西北工业大学等单位研制的准贝氏体钢管BZ 1 1G可替代 2 7SiMn。冶炼、加工工艺可行 ,钢质纯净 ,综合机械性能优良 ,完全达到设计及使用要求。( 1 )生产工艺流程准贝氏体钢BZ 1 1G是以Si、Mn、Cr、Mo为主要元素的低碳合金结构钢。其生产工艺流程为 :1 5tEAF 2 5tVHD冶炼→模铸 650kg钢锭→清理→钢锭加热→产Φ1 0 5mm和Φ90mm管坯→入坑缓冷、酸洗、清理→管坯加热→产Φ1 0 5mm× 9mm、Φ89mm×Φ9mm钢管→冷床空冷→带温矫直→切定倍尺材→检查、检验、无损探伤→入库。( 2 … 相似文献
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近年来 ,北满特钢电弧炉炼钢厂开发应用三联法冶炼工艺 ,利用现有 40tLF(VD)精炼设备对1 5t电弧炉和 30t偏心底出钢电弧炉混合钢水进行二次精炼 ,提高了钢的实物质量 ,充分利用了合金废钢 ,降低了产品成本。1 三联法工艺的提出由于用户需要的高合金钢须进行二次精炼处理 ,如出口量较大的锻件产品高碳铬不锈钢 (代表钢种Cr1 2MoV ,1 .5 %~ 1 .6%C ,1 1 .0 %~ 1 2 .0 %Cr) ,低碳铬不锈钢 (代表钢种 1Cr1 3,≤ 0 .1 5 %C ,1 1 .5 %~ 1 3.5 %Cr)等。而原冶炼工艺采用氧化法、返回吹氧法或不氧化法冶炼 ,白渣出钢 ,钢包… 相似文献
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P,Mn在BaO—BaF2—MnO渣和Mn—Fe—C—P熔体间的平衡分配 总被引:3,自引:0,他引:3
在1673K下,通过给定化学组成的BaO-BaF2-MnO熔剂和Mn(~60%)-Fe-C(1.18%~6.40%)-P合金间的平衡实验,确定锰铁合金中碳含量的变化对磷分配比LP和锰分配比LMn的影响。结果表明,锰铁熔体中存在着一个临界碳含量[%C]*,它对应着最大的LP和最小的LMn。热力学计算表明,在本实验条件下,氧位控制环节对临界碳的存在和位置起决定性作用。而对于给定化学组成的BaO基熔剂,其相应渣系的磷酸盐容量值和锰酸盐容量值变化不大,分别为lgCP=24.80±0.15,lgCMn=9.04±0.24,它们对LP、LMn的临界转变现象影响不大。 相似文献
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37Mn5油井管钢的生产试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
徐景峰 《金属材料与冶金工程》1999,(1):1-5,9
对用电弧炉-LF钢包炉-水平连铸机生产37Mn5油井管钢进行了试验,研究了满足水平加铸生产要求的高纯度钢水的冶炼及精炼工艺,以及水平连铸钢管坯料的合理工艺参数,并提出了37Mn5油井管钢的内控成分圾该钢管的实际生产工艺。 相似文献
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根据国内资源及使用要求.研制了31Si2CrMoB及40SiMnTi钢。并对31Si2CrMoB、40SiMnTi及65Mn三种材料的耐磨性能,进行了装车对比试验。结果表明,由于采用“三同步”原则,保证了耐磨性能数据的可靠性、真实性及数据的完整性;40SiMnTi钢由于钢中存在TiC质点,因而耐磨性很高,比65Mn钢高24.3%~26.1%,但材料的冲击性、塑性差;31Si2CrMoB钢由于韧性、塑性好,抗回火软化性能好,耐磨性能比65Mn钢提高26.1%,该钢适用于大功率推土机;65Mn钢合金含量少,成本低,适用于小功率推土机。 相似文献
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不同冶炼工艺对20CrMnTiH钢淬透性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
运用计算机回归处理方法,对不同冶炼工艺生产的20CrMnTiH钢进行统计分析,得出淬透性J9与化学成分的回归方程式,并对比得出采用EBT+LF工艺冶炼的20CrMnTiH钢淬透性高于电弧炉单炼的20CrMnTiH钢。 相似文献
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非调质抽油杆钢FT9780要求含 0 .0 1 2 %~0 0 1 8%N ,钢材使用强度大于 60MPa。为防止白点等缺陷 ,又要求 [H]尽可能低 ,所以生产该钢有一定难度。本文介绍生产该钢的工艺实践。1 主要设备工艺该钢种由 70tDC EAF与 70t单臂钢包炉生产 ,连铸由 4机 4流 ,断面为 1 2 0mm× 1 2 0mm~1 40mm× 1 40mm方坯连铸机浇注 ,其中电弧炉由兑铁水配碳 ,BSE自耗式炉门C O枪进行泡沫渣操作和成分控制 ,EBT出钢 ,冶炼周期 (4 7± 5 )min ,最大出钢量 80t,LF最大升温能力 4.5℃ min ,处理时间要求在 45min以… 相似文献
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LF炉渣脱氧工艺的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
本文分析了脱氧渣各成分对冶炼过程的影响,探讨了渣辅助脱氧工艺。提出渣中以Ba合金代Al辅助脱氧思想,认为出钢过程,LF炉冶炼过程适时造渣辅助脱氧,可在现有工艺的基础上进一步降低钢中氧含量。 相似文献
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肖九红 《金属材料与冶金工程》2000,(6):15-17
介绍了以转炉冶炼→LF炉精炼→连铸→高速线材轧机轧制,生产低碳低硅拉制钢丝用的BL1盘条的试生产工艺及拉拔试验的情况。结果表明,BL1线材完全能替代湘潭钢原平炉-模铸工艺生产的C1F线材,其化学成分合格,各项性能优良。 相似文献
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LF+VD精炼工艺对齿轮钢氧含量的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
近年来 ,我国引进的国外高标准汽车齿轮用钢 ,具有窄淬透性带、细晶粒度、高纯净度等特点。国外标准对这些齿轮钢的钢中氧含量有严格要求 ,一般 [O]≤ 2 0× 1 0 -6,达到纯净钢或超纯净钢水平。为提高钢液纯净度降低氧含量 ,满足技术标准要求 ,故对影响钢中氧含量的因素进行了分析研究。试验钢种为Cr Mo、Mn Cr、Cr Ni Mo和Cr Ni等系列。试验钢种先经 3 0tEBT电炉初炼 ,再转到 40tLF +VD钢包炉进行加热、成分微调、真空脱气、钢包喂线后 ,浇注成 3 .1 5t钢锭。1 精炼工艺与氧含量的关系1 .1 精炼渣系对氧含… 相似文献
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30tEBT—40tLF冶炼工艺浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了30tEBT-40tLF冶炼工艺上的几个重要环节,包括冶炼工艺要点、要点分析及LF炉提高钢质量的重要措施等,并就冶炼效果作以说明,得出如何发挥EBT和LF炉的功能,提高钢的产量和质量的结论。 相似文献
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热轧耐候钢板B490NQ的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
从耐候性和强韧性机制出发,确立了Cu,P为耐蚀元素,以Ti为微合金元素的低碳低杂质成分范围,及以高纯度冶炼,高质量成坯,高精度控制为特点的工艺路线。研制的经济热轧耐候钢板B490NQ耐候性比普通钢提高40%,抗拉强度达到490MPa,综合性能良好,-40℃的αk值大于30J/cm^2。 相似文献
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1 试验条件及目的冶炼设备为北满特钢30tEBT电弧炉与40tLF/VD精炼炉。工艺流程为:电炉熔化、氧化→偏心炉底出钢→钢包合金化→进LF炉→升温及精调成分→进VD炉→出炉、浇注。全系统的优化是根本目的,而系统内各单元的优化是服务系统优化的[1],把LF、VD看成系统中的单元,寻求合理的工艺参数,改善过程的技术经济指标,对过程作系统分析并建立数学模型。2 逐步回归分析与模型的建立LF/VD主要功能是通过吹氩、精炼渣精炼、真空等手段获得纯净钢水。钢中氧含量是影响轴承钢疲劳寿命的最重要因素[2]。… 相似文献
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通过冶炼工艺的改变可以降低GCr15轴承钢中氧含量。本文针对轴承钢冶炼工艺特点,论证了LFV工艺的可行性,并且在40t钢包精炼中提出合理工艺参数,取得明显效果。 相似文献