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相似文献
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1.
《工具技术》2017,(12):137-139
切削液在深孔加工中具有排屑、冷却和润滑等作用,深孔加工能否良好运行很大程度取决于切削液的状态,因此深孔加工过程中切削液温度的在线监测技术研究就显得尤为重要。本文通过PLC自动调整切削液流量的方法设计了一套自动降低钻头温度的装置,实现了对深孔加工切削液温度的智能控制,并具有手动和自动两种模式切换功能。  相似文献   

2.
我厂承按的φ5.64M盾构掘进机中的单级千斤顶油缸,内孔φ250×1873(mm),35钢(见图1),毛坯系实心锻件。为高效完成这一难度较大的油缸加工,我厂自行试剂了一整套深孔套料装置和不重磨深孔套料钻,今分述如下。一、深孔套料装置和不重磨套料钻深孔套料装置安装在C650车床上,见图2。套料钻采用外排屑方式,并采用了硬质合金不重磨刀具,故可选用较高的切削速度,从而大大提高了生产效率。套料钻的结构见图3所示。其切削部分由  相似文献   

3.
0引言一般孔的长度与直径之比(L/D)超过5倍时称为深孔,超过20倍到30倍时属中等深孔。深孔加工时存在许多特殊问题,如不能直接看到刀具切削情况、切削热不易扩散、排屑困难、生产效率低等。常用的深孔加工方法有外排屑深孔钻、内排屑深孔钻、喷吸钻及板钻等。上述加工方法存在着不同程度的加工效率低、钻头形状较复杂、原材料浪费大等缺点。深孔套料加工是应用中空的套料钻及钻杆套钻工件,切削区为一环形带,套出的料芯位于钻杆孔中;加工时从钻杆后端输入大量具有一定压力的切削液,即冷却切削区,再把切屑从工件内孔与钻杆外壁之间的…  相似文献   

4.
从多齿套料钻的结构形式出发,阐述了焊接式、机夹焊接刀块式和可转位机夹式三种套料钻在深孔加工中的应用情况及加工特点,为大直径深孔加工多齿套料钻的使用提供了一定的选用依据。随着大直径深孔的加工比重的日益增加、加工孔的直径的增大、孔长度的增长以及被加工零件外形种类的日益增多,套料钻作为一种省料、高效、省能源的深孔加工刀具必将...  相似文献   

5.
大直径深孔加工,过去一般都采用钻孔扩孔法。这种方法,不但效率低,质量差,而且把许多宝贵的金属钻成铁屑,浪费了国家许多钢材。在技术革新,技术革命运动中,广大的工人群众,总结了几年来生产的经验,创造出了数种深孔套料加工的方法。这里介绍的是沈阳重型机器的深孔套料法。 深孔套料加工方法,是在孔内靠近孔壁处切去一小宽度不大的圆环,从而把孔内的大量金属和零件分离开来,即可以得到要求的深孔,又使取出来的金属不再是碎铁屑,而是一根有用的金属棒料(图1)。 一、深孔套料工艺 (一)刀具的结构形状及特点 我厂的深孔套料刀,属于外排屑多齿装…  相似文献   

6.
介绍了一种最大套料孔径准700、最大套料长度10 000 mm、BTA内排屑套料加工的大孔径深孔套料加工机床。该机床有效解决了大孔径核管道套料加工的难题,提高了生产效率,节约了昂贵的原材料,已被认定为黑龙江省重点领域首台(套)产品,填补了国内空白。一种大孔径深孔套料加工机床已获得国家专利,专利号:ZL201620528920.5。  相似文献   

7.
将亚干式切削技术与深孔加工技术相结合,在BTA内排屑深孔加工系统的基础上,采用风冷雾化排屑系统代替BTA系统中的切削液排屑系统,形成亚干式深孔加工系统,从而实现风冷雾化切削液对刀具进行冷却润滑和排屑的功能,以减少切削液的使用及环境污染。并在不同的切削用量条件下对亚干式深孔加工与BTA深孔加工的切削力进行了对比试验及分析。试验证明该系统在合理的切削条件下切削力和排屑情况要比BTA系统具有优越性。  相似文献   

8.
对切削液的类型和功能进行阐述,比较几种切削液的功能和切削特点,根据内排屑深孔加工的特点和对切削液的要求,选择几种乳化型切削液进行钻削试验。通过对比试验及结果分析,确定出能适应深孔钻削加工的乳化型切削液,可以满足深孔钻削加工中对刀具的冷却润滑和排屑效果,从而可以减少对切削油的使用,降低生产成本及对环境的污染。  相似文献   

9.
准干式切削在深孔加工中应用的关键技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
在传统的深孔加工中,切削液的相关费用占加工总成本的比例很高,对环境的污染及对人体的伤害更为严重,因此,不使用切削液的干式切削加工或使用微量切削液的准干式切削加工是深孔加工技术的重要发展方向.基于对深孔加工特点的分析, 详细阐述了准干式加工在深孔加工中应用的关键技术,为准干式切削加工在深孔加工中的应用提供了较好的方法和指导.  相似文献   

10.
深孔加工效率低、质量差、劳动强度大,主要原因是排屑困难。钻头切削性能再好,排屑不好,还是无济于事。近半个世纪时间里,人们一直在想方设法改善或解决深孔加工中的排屑问题,枪钻和内排屑深孔钻是利用切削液的推力将切屑推出孔外,排屑能力强,但要求切削液压力高,密封复杂,需要专用设备。六十年代初,瑞典发明了喷吸钻,巧妙地利用了切削液高速流动时产生的真空效应将切屑吸出。切削液压力低,不必密封,不要求专用设  相似文献   

11.
介绍了套料加工在深孔镗床上的应用,阐述了套料加工原理,以深孔钻镗床为例,对工装设计及加工参数进行了说明,并可以逐步推广到多种规格及设备的使用上去.实践证明,该工艺在节约成本、提高生产效率等方面具有较大实用价值.  相似文献   

12.
BTA深孔钻切削过程实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过BTA深孔钻削加工过程的实验,探讨了其切削机理,主要研究了BTA钻头切削部几何角度和切削用量对切屑变形的影响。实验结果显示,中心切削刃切下的切屑变形最大,各切削刃对切屑变形的影响趋势基本相同。本实验研究丰富了深孔加工的切削机理,为优化深孔加工的切削参数奠定了基础。  相似文献   

13.
分析了深盲孔加工难点,针对大直径深盲孔难加工材料的特点,阐述了套料加工对于大直径深孔加工是一种高效率、低成本的加工方法.通过实例分析套料加工工艺及套料刀、切断刀设计的要点.采取相应的控制措施,实现了难加工材料大直径深盲孔的高效加工.该加工方法具有一定的通用性.  相似文献   

14.
首先较详细的描述了本研究中使用的紫铜管绕制的线框电极的结构和尺寸,对试验条件和方法作了简要的说明,分析了管电极中的小孔的冲液方向对电火花套型加工效果的影响.介绍了使用的紫铜管绕制的线框电极加工模具的试验结果及其原因,最后对采用实心紫铜丝绕制的线框电极和采用紫铜管绕制的线框电极的主要加工指标作了对比分析.  相似文献   

15.
Roundness modeling in BTA deep hole drilling   总被引:1,自引:0,他引:1  
The modeling of deep hole geometry which was generated for boring and trepanning association (BTA) drilling was performed and its characteristics was discussed, also the effects of internally BTA drilled round profile are analyzed and its geometric modeling reliability was verified by the experiments of roundness testing, especially in BTA drilling operation. In this study, a harmonic geometric round model with the parameter of harmonic function was established. This relationship is also used to provide physical meanings to harmonic lobes generated by the proposed roundness model for a profile of BTA drilling, especially those caused by the spindle error motions of the BTA tool. In general, the theoretical roundness profile of a hole with an arbitrary multi-lobe can be calculated. But in real experiments, the two- to six-lobe hole profile was frequently measured. The most frequently measured one is three- and five-lobe profile in experiments. With these results, It was predicted that the reliability of proposed harmonic model has been verified theoretically and experimentally by a large number of real profile estimation of the hole and the experimental results that was produced by BTA drilling operation in deep hole making operation. This new modeling method is expected to provide desirable insights into the advanced tolerance analysis of circular hole making in BTA drilling process.  相似文献   

16.
Laminated ceramic composite armors made of engineering ceramics, fiber-enforced composite, and lightweight alloy are expected to be used widely in armor protection area. However, secondary machining is still a problem for the distinct properties of composing materials, and up to now, few reports can be found out about machining technology. In this work, an experimental study on drilling a typical laminated ceramic composite armor by using a special sintering diamond thinwall trepanning tool has been carried out deeply. To improve the machining efficiency, process parameters including the spindle speed and the axial force have been optimized through drilling experiments. Moreover, the three phases of the whole drilling process of the typical ceramic composite armor is proposed, and the machining mechanism and chip forms in each phase have been analyzed. Also, diamond tool skidding phenomena whether at hole exit or during drilling middle engineering ceramics have been explored, and the skidding mechanisms are presented. In addition, the surface quality of a hole wall machined has been studied, and an advisable measure is given. Results achieved in this paper can provide a technical base for diamond trepanning tool drilling similar laminated ceramic composite armors.  相似文献   

17.
In the present study, fibre laser microdrilling of NIMONIC®263 sheet is investigated through an experimental testing campaign. Design of experiments (DOE) and analysis of variance (ANOVA) are applied with the aim to study the influence of the process parameters on the hole geometry and metallurgical properties. The results show that the laser allows drilling ~0.4-mm-thick NIMONIC®263 sheets with a trepanning speed up to 600 mm/min, obtaining good tolerance, low recast layer and absence of microcracks.  相似文献   

18.
根据无氧铜的材料特性和切削加工性能,进行了无氧铜的大直径深孔套料加工试验,并设计了套料钻和加工工艺。试验结果证明,切削过程稳定可靠,通过套料加工可显著提高无氧铜的材料利用率。  相似文献   

19.
简要介绍了工程陶瓷材料的性能;选择了加工方式和工具材料;分析了套料加工原理;讨论了金刚石套料钻的结构及制作工艺,给出了套料钻的主要性能参数。  相似文献   

20.
振动切削深孔加工初始偏差对孔直线度误差的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
李言  孔令飞 《机械工程学报》2012,48(13):167-173
构建了振动切削深孔加工钻杆在轴向振动、振动切削力和切削液流体力影响下的多跨动力学有限元模型。引入自由模态综合技术,将钻杆线性自由度的特征模态进行缩减,仅保留具有非线性动力特征的模态,从而可有效降低耦合系统自由度数,减小计算量。利用该缩减后的模型,研究了辅助支撑位置和加工深度与孔直线度误差的作用关系,获得了孔直线度随初始偏差量变化的规律,为大跨度振动切削深孔加工机床的精度设计和加工误差分析提供了依据。通过试验与数值计算结果的对比,验证了所提出方法的有效性与准确性。  相似文献   

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