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文章主要介绍了克劳斯硫磺回收的工艺流程及酸性气中烃类组分对于硫回收装置造成的影响。同时以一定烃类组分含量的酸性气为例进行流程模拟并提出相应优化处理方案。 相似文献
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为提高装置处理能力,满足工厂加工高硫油,采用富氧技术对2600t/a常规克劳斯法硫回收装置进行了改进。项目投入运行后,数据显示,富氧制硫工艺在金陵石化烷基苯厂硫磺装置获得了成功应用,在装置不进行大修改造的前提下,装置处理能力提高了20%,硫回收率和烟气二氧化硫含量保持良好,相关经验和做法可为同行复制和借鉴。 相似文献
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硫磺回收装置存在的问题及改进 总被引:2,自引:0,他引:2
由于原料气波动大及二氧化碳、烃类物质含量偏高,在线分析仪表故障及部分工艺条件选择和控制不合理,硫磺回收装置尾气排放二氧化硫超标.鉴此,增设酸性气进料压力控制阀和流量控制阀,稳定装置硫化氢进料;确保在线分析仪表工作状态完好,保证装置配风和配氢操作自动、灵敏;优化控制条件,实现总硫回收率由原来的92%提高到99%,排放尾气二氧化硫含量由2800mg/m3降到343mg/m3. 相似文献
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对WSA硫回收技术和超级克劳斯硫回收技术进行了介绍和比较,对2种技术的实际应用情况进行了实地考查,最终选择了超级克劳斯硫回收技术回收我公司300 kt/a合成氨装置低温甲醇洗酸性气中的硫化氢. 相似文献
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由于原料气波动大及二氧化碳、烃类物质含量偏高,在线分析仪表故障及部分工艺条件选择和控制不合理,硫磺回收装置尾气排放二氧化硫超标。鉴此,增设酸性气进料压力控制阀和流量控制阀,稳定装置硫化氢进料;确保在线分析仪表工作状态完好,保证装置配风和配氢操作自动、灵敏;优化控制条件,实现总硫回收率由原来的92%提高到99%,排放尾气二氧化硫含量由2800mg/m^3降到343mg/m^3。 相似文献
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针对硫黄回收装置液硫中H2S含量不达标的问题进行分析,主要影响因素有低压蒸汽管网压力偏高、空气鼓泡管铺设不足、液硫循环喷射停运、液硫池废气排放流程限制等,提出了降低液硫中H2S含量的措施。措施实施后液硫中H2S含量合格率由94.2%提升至100%,保证了液硫产品的品质,同时降低了H2S对液硫管线和设备的腐蚀,避免了次生灾害的发生,为硫黄回收装置液硫品质提升提供了新的实施方案。 相似文献
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陕西渭河煤化工集团有限责任公司的硫回收装置接收处理其3套生产装置低温甲醇洗单元产生的富H2S酸性气,硫回收装置采用两级克劳斯+低温SCOT加氢还原工艺.硫回收装置自2011年投运以来,运行过程中出现了一些问题,包括液硫通道堵塞、硫冷凝器内漏、激冷水冷却器堵塞、焚烧炉入口短节堵、排放尾气SO2含量超标、再生塔液泛、SCO... 相似文献
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硫回收装置中酸性气和液硫均使用蒸汽夹套管伴热。根据两种介质的不同特性,分别从夹套管连接形式、材质、尺寸、管件、阀门类型等因素分析夹套管在硫回收装置中的应用。为硫回收装置中的夹套管设计提供参考。 相似文献
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国内的硫回收装置多采用克劳斯、超级克劳斯、超优克劳斯等工艺,但这些装置的硫冷器腐蚀问题一直困扰着生产组织者和设计者。腐蚀不仅使硫回收装置增加了检修工作量和大量的维修费用,并且由硫冷器内漏带来的装置非计划停工也严重影响了硫回收装置的长周期运转,同时为了维持全公司的正常生产,不得不把该原应送至硫回收装置处理的酸性气体排放至火炬焚烧后放空,既损失了硫磺又造成了严重环境污染。山东兖矿国宏化工有限责任公司对硫回收装置进行了工艺优化及改造,提高了装置运行周期,对同行业有很好的借鉴作用。 相似文献
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兖矿国泰化工有限公司300 kt/a甲醇系统采用四喷嘴新型气化炉制气,NHD脱硫,脱硫富液再生后产生的H2S气体经克劳斯硫回收装置生产硫磺产品.硫回收装置的硫回收系统运行情况较好,但尾气加氢反应系统、尾气洗涤系统等运行不稳定(尾气加氢炉经常出现积炭、炉壁烧穿等情况,尾气焚烧炉检修频繁),导致排放尾气中SO2含量高(1300~2600 mg/m3),不能够实现达标排放,环保压力较大.为此,公司通过对改造硫回收装置尾气系统与新建尾气氨法脱硫装置进行比选,决定新建氨法脱硫装置以脱除硫回收尾气中的SO2,实现硫回收尾气的达标排放. 相似文献
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化工生产过程中,安全环保的要求越来越高。针对硫回收装置中存在的危险物质进行分析,实施安全控制措施,提高设备的安全运行效率,满足硫回收的技术要求。克劳斯硫回收装置在化工生产现场得到广泛地应用,对其中的危险物质进行分析,提高设备的安全性,达到硫回收的效果。 相似文献
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介绍了碱法脱硫工艺在中国石化海南炼油化工有限公司80 kt/a硫回收装置的应用情况.阐述了碱法脱硫装置的工艺流程、技术原理和技术特点,对其在实现硫回收装置尾气达标排放中的作用进行了分析,对碱法脱硫系统在运行过程中存在的问题进行了总结,并提出了改进措施. 相似文献
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汪家铭 《硫磷设计与粉体工程》2009,(4):32-36
超优克劳斯工艺是一项先进、成熟的硫回收技术,具有流程简单、操作灵活、安全可靠、运行费用低、应用规模不限、使用范围广、硫回收率高等优点,对新建硫回收装置及原有老装置改造都有一定的推广应用价值.介绍了超优克劳斯硫回收工艺原理、技术特点及国内装置建设概况,并时该工艺在国内相关领域的应用前景作出了展望. 相似文献
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NHD脱硫闪蒸系统改造总结 总被引:2,自引:0,他引:2
0 前言
兖矿鲁南化肥厂建有水煤浆加压气化装置作为110kt/a合成氨和150kt/a甲醇装置的气头,配套NHD脱硫、脱碳净化系统,两净化酸性气送克劳斯硫回收副产硫磺。该硫回收装置最初是为80kt/a合成氨配套的,可年产硫磺1500t。在合成氨装置扩产和甲醇装置建设的同时,也对硫回收系统部分管道进行了加粗,更换了冷凝器和捕集器,使硫磺产能扩大到了5000t/a。甲醇系统新增50kt/a产能后,进入硫回收的酸性气气量大幅增加,致使烟囱放空气中H2S含量明显增高,远超出大气排放标准。 相似文献