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在使用蒸汽机的甘蔗糖厂中,蒸汽机所消耗的蒸汽量约占糖厂制糖生产总耗量的25%左右。因此,对于从蒸汽机排出来的次级低压蒸汽(即废汽,它仍然具有生汽的90%左右的热焓),如何进一步地充分加以利用,对于糖厂平衡供汽、节约煤炭和降低成本,都是个不容忽视的问题。影响蒸汽机废汽利用的一个问题是废汽的含油问题,这个问题往往容易被人们所忽视。 相似文献
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糖厂节能技术专题讲座(下)--几个问题的讨论 总被引:1,自引:1,他引:0
1 煮水罐的设置 国内糖厂设置煮水罐,最先是波兰设计和提供设备的江门甘化厂。该厂有大规模的造纸厂和其他综合利用工厂,消耗大量的蒸汽而未收回全部汽凝水。为了提供足够的优质热水供锅炉使用,就在糖厂蒸发罐前装一个煮水罐,增加该系统的汽凝水总量。由于汽轮机的废汽压力较高,为0.35~0 4MPa表压,煮水罐也起到将废汽稍为降压降温以适应蒸发罐参数的作用。废汽大部分(约2/3)进入煮水罐,还有少部分不经煮水罐,经过减压降温后与煮水罐汁汽混合,一起进入第一效蒸发罐。煮水罐和第一效的汽凝水混合作入炉水,其总量约… 相似文献
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一、前言目前,我省糖厂的压榨机,采用蒸汽机带动的有60多间,约占全省糖厂的半数。蒸汽机是较古老的动力机,用它带动压榨机,有不少的缺点:诸如热效率低,废汽带油质不易清除,体积大、笨重、噪音大,耗用润滑油较多等。用蒸汽机带动压榨机,也有其独特的优点。一般说,压榨机是低速的,蒸汽机也是低速的,容易减速,中间传动装置简单。 相似文献
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近十年来,我国建成的500吨/日甘蔗糖厂近七十间。这些厂多数采用四效蒸发,各效加热面积除少数厂为170米~2外,大多数厂的一效为200米~2,二至四效各为170米~2。结合现有中型糖厂供、用汽的实际情况,改造生产工艺用汽系统,采用加热(清汁和二级加热除外)、煮糖充分利用蒸发罐汁汽的措施,是节省能源的有效途径。为此,我们对蒸发罐的热力分配分别计算了五个方案进行比较。这几个方案中除加热器分别抽用各效汁汽外,煮糖用汽随蒸发罐热力方案的不同而改变。 相似文献
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针对糖厂剩余热水和汁汽造成的热污染和水污染问题,提出回收及利用其热水和汁汽废热的工艺,该工艺利用剩余热水加热蔗汁,并利用蒸发末效汁汽加热工艺用水,日榨10 000 t甘蔗的糖厂可节约蔗渣38 764 t/a,回收及利用混合热水和蒸发末效汁汽的热量85 075 714 kJ/h, 一个榨季可节约燃料费11 629 200 元. 相似文献
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目前,国内大部分甘蔗糖厂蒸发工段使用五效真空蒸发工艺,第Ⅰ效加热蒸汽主要是绝对压力为0.3~0.4Mpa的汽轮机乏汽,在压力较低时,需要补充减压降温的生汽,以维持第Ⅰ效罐的加热蒸汽达到工艺要求。Ⅰ效蒸发汽凝水含糖超标在生产中很少发生,一旦问题出现,很难分析原因。从设备的制造进行分析,并提出了在操作中应注意的事项。 相似文献
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一、蒸煮废汽回收技术设备在分析研究了国内外各种治理方法及蒸煮卸压机理后,我们试制了能将蒸煮废汽的压力转换为射流抽吸力,使蒸煮卸压放料的全过程能产生负压抽吸力的设备,既克服了密闭的回收网络阻力,又能快速回收因减压蒸发产生的二次蒸汽和低压废汽,达到了只需朝天放汽2/3~1/2的时间内完成卸压放料,并使噪声降低至排放标准之内的效果。本技术设备在蒸煮器内或喷放锅(仓)内设置有防堵功能的汽固分离器,可有效地防止跑浆跑液及 相似文献
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节能降耗是企业界永恒的话题。围绕着这一主题的各种探索和举措层出不穷。糖厂蒸发站的热力方案有好多种,比如,从蒸发效数上讲,有三效、四效、五效蒸发,从末效汁汽的状态上分,有压力蒸发和真空蒸发,有带零效罐的系统,有带浓缩罐的方案等.方案各有利弊,评价见仁见智.笔者在此根据银川糖厂的生产实践,谈谈四效压力蒸发的热经济性.1国内外发展趋势五效真空蒸发的特点是:对汽温度高,可以充分利用.抽对汽量可大幅度后移,蒸汽利用系数高,故而热经济性圩.一般认为比四效低真空系统节约生蒸汽6%左右.且运行平稳,调往容易.但一… 相似文献
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在蒸煮时,蒸球内的温度高达150℃左右。而每蒸煮1吨绝于浆约用蒸汽2.2~2.5吨,所以.在蒸球喷放时要放出大量的热汽,这部分废汽若排入空气中.既浪费了热能,又污染了周围环境。怎样才能做到废汽回收利用呢?设计方案如图1所示:在蒸球室外安装一个压力密封保温怕。管道直接通人蒸球排汽口,用一根可装卸的活节管与蒸球排汽网相接。工作原理如图2所示:当蒸球蒸煮完毕喷放排汽时,先开排汽间,再按动常开按钮IQA,中间继电器对;自销吸洗lrtry电磁问工作。由于蒸球排汽口与压力密封保温间的管道接通,大显的蒸汽迅速进入压力密封吃内… 相似文献
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提出了蒸发末效汁汽废热加热蔗汁的新工艺。通过喷射式直接换热器,用水吸收蒸发末效汁汽的热能,然后采用板式换热器,利用吸收了热能的热水来加热蔗汁。如果把蒸发末效汁汽温度控制到70℃,汁汽可以将水的温度从30℃提升到65℃,热水可将蔗汁的温度从25℃提升到60℃,满足了蔗汁一次加热的温度要求。此外还对新工艺进行了效益分析,对于日榨10 000 t甘蔗的糖厂,一个榨季可节约蔗渣25 229 t/a,即节约燃料费1 261万元人民币。工艺达到了节能减排的效果,且效益显著。 相似文献
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论述了实现糖厂最低工艺总耗汽量的二个原则。论证了在煮糖耗汽量处于某一水平时,实现糖厂最低工艺总耗汽量的第1个原则是末效蒸发罐进入冷凝器的汁汽量等于0,第2个原则是要做到末效蒸发罐进入冷凝器的汁汽量为0的同时必须使各效抽出汁汽量刚好满足煮糖和加热的需要,才能实现糖厂最低工艺总耗汽量。对如何安排煮糖和加热用汁汽方案才能实现这二个原则也作了讨论。 相似文献
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将各个间接用汽设备的乏汽管出口汇入汇集管联成整体网络,在回收管网内用废蒸汽及高温冷凝水回收压缩机实现压力平衡,使高温冷凝水和废蒸汽在闭路循环系统内全部回收并直接泵入锅炉,节煤率达40%以上。 相似文献