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从工艺和设备上对空分设备FON-300/1000-1型分馏塔配置XKAr-3型氩塔进行改造,并在生产实践中探索最佳工况条件,使纯氩产量比铭牌能力提高了50%。 相似文献
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分析和讨论了内压缩空分设备的氧氮两组分、氧氮氩三组分及氧氩两组分和氮氩两组分的相平衡,精馏部分的上塔、下塔、粗氩塔、精氩塔的精馏以及高压主换热器、低压主换热器、过冷器及主冷凝蒸发器等换热设备。希望能促进空气分离设备在理论方面的发展。 相似文献
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介绍3套不带氩(带增效塔)60000m~3/h等级空分设备的制氩系统改造方案及取得的效果,叙述了制氩系统改造方案优化过程中解决的问题,分析了3套空分设备共用1套新增提氩装置的可行性,为以后类似流程空分设备新增提氩装置提供借鉴。 相似文献
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本文介绍在制订老空分设备提氩改造方案时,氩的产量和提氩工艺方式选择的一般原则,同时向用户介绍了影响空分设备氩提取率的因素,以及切换式流程空分设备和增压膨胀机流程空分设备提氩改造的方案,并对其经济效益作了分析。 相似文献
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甲醇生产的新型精馏设备──复合塔 总被引:2,自引:0,他引:2
复合塔板在年产一万吨甲醇生产精馏装置中获得了成功的应用。预蒸馏塔有40块复合塔板,塔总高17m,主精馏塔有60块复合塔板,塔总高24m,与浮阀塔相比塔板数和塔高均有大幅度下降。 相似文献
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兖矿鲁南化肥厂KDON14000/28000空气分离装置由开封空分集团有限公司设计制造。该装置采用全低压分子筛常温吸附,带增压透平膨胀机,填料上塔加全精馏制氩的空分工艺流程。由于标况下,氧、氩的沸点温差仅有2.73℃,所以不但精馏分离不容易,而且工艺控制也比较困难。 相似文献
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0前言浙江巨化股份公司合成氨厂提氩装置为6 000 m3/h空分装置改造的配套项目,委托杭州制氧机集团公司设计制造,采用全精馏无氢制氩工艺技术。1999年初设计安装,8月建成投产,为目前国内同类空分中第一套“塔外立塔型”提氩装置。由于设计缺陷及操作经验缺乏,投产后液氩产量一直偏低,达不到设计值,严重制约了装置效益的发挥。通过我厂和杭氧技术人员的共同攻关和不断改进,2001年终于实现了液氩的达标达产,氩气产量达到195 m3/h,质量达到GB/T10624-1995高纯氩质量要求。1工艺流程简述从空分塔上塔提馏段相应部位抽取含氩3%~15%、含氮<0·6%… 相似文献
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介绍空分装置氩系统工艺流程、氩的特性及在主塔分布特点、氩系统工况建立条件、氩系统的操作与维护,探讨氩系统停运对主塔的影响及注意事项。 相似文献
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1 增建氧系统方案的提出 1.1 广州乙烯空分现状及其特点 1.1.1 空分概述 空分就是以空气为原料,采用深度冷冻、液化精馏的方法。把空气分离成氧(O_2)、氮(N_2)、氩(Ar)等气体。 空气中含氧20.93%,含氮78.03%,含氩0.932%,这三种气体总量占空气组分的99.9%,所以,在空分设备中,大多数都同时提取氧、氮或氧、氮、氩三种产品,也有少量只产氧或氮的单一产品设备,广州乙烯空分装 相似文献
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分析了 KD0NAr-48000-43600-1350型空分装置在氩系统试运行过程中出现一系列问题的原因,提出了预防氩系统发生这些问题的措施;同时还分析了前期氩系统无法生产精氩的原因,以及后面所采取的处理措施,提出了空分冷箱在原始设计的一些建议,以减少设计的缺陷,保证今后能稳定运行. 相似文献
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介绍了与航天炉粉煤加压气化示范装置配套的空分装置的工艺流程选择、设备及产品的用途。膨胀空气进上塔挂小粗氩塔流程具有能耗低、运行费用少、安全可靠、操作简单、维护工作量小等优点。整套空分装置投运1年多来,运行正常、稳定,为航天炉粉煤加压气化装置连续稳定运行提供了保障。 相似文献
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以环己烷作溶剂的万吨级SBS生产装置的配套工程──环己烷精馏回收装置,采用均装有孔板波纹填料的脱水塔和脱重塔双塔流程,脱水塔规格为φ600×1299mm,理论塔板数6块,填料高度34m;脱重塔规格为φl400mm×19820mm,理论塔板数20块,填料高度10m,回流比0.6。经200h运转,生产稳定,工艺技术指标达到或超过计值,环己烷质量完全符合生产SBS的要求。 相似文献
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空分精馏系统最佳氩馏分位置的确定 总被引:3,自引:0,他引:3
指出在同时生产高纯度的氢、氮及粗氩产品,并带粗氩塔的空气分离双级精馏系统中,双级精馏塔的上塔存在最佳抽氩馏分位置,并介绍其确定方法。 相似文献