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壳牌煤气化技术煤粉输送管道的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了煤气化技术中煤粉制备和输送给料系统的工艺过程,结合工程建设经验,论述了煤粉制备、加压及进料系统的管道设计要领,指出了管道设计中相关注意事项。 相似文献
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张磊 《中国石油和化工标准与质量》2019,(6):148-149
本文主要分析了壳牌煤气化煤粉循环的应用现状,重点介绍了一种全新的壳牌煤气化煤粉循环技术。这种清洁技术不仅能够克服现有壳牌煤气化的缺点,且具有竞争力大、清洁度高、可靠性和利用度高等优点。通过对壳牌煤气化煤粉循环的应用研究,为能源的安全利用和再循环提供可能性,创造出最大化的经济与社会效益。 相似文献
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在中石化安庆分公司Shell粉煤气化装置上,通过测量并采集煤粉循环过程以及气化炉运行过程的煤粉输送管线上压力与煤粉流量信号,开展了煤粉密相气力输送过程稳定性分析研究。在获得管线压力和煤粉流量时间序列基础上,借助标准差和最大振幅的信号处理方法,重点研究了煤粉流量调节阀开度、煤粉质量浓度和输送压差对煤粉输送稳定性的影响。研究结果表明:煤粉流量调节阀开度增加,管线压力易受给料罐压力波动的影响;煤粉流量调节阀开度减小,管线压力呈随机波动,输送不稳定程度增加。煤粉质量浓度增加,其输送稳定性有所降低;输送压差对煤粉输送稳定性的影响与调节阀开度有关。在此基础上,通过对比分析气化炉运行工况的煤粉输送稳定性,提出了适当降低输送压差,以减少系统能耗的建议。 相似文献
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在中石化安庆分公司Shell粉煤气化装置上,通过测量并采集煤粉循环过程以及气化炉运行过程的煤粉输送管线上压力与煤粉流量信号,开展了煤粉密相气力输送过程稳定性分析研究。在获得管线压力和煤粉流量时间序列基础上,借助标准差和最大振幅的信号处理方法,重点研究了煤粉流量调节阀开度、煤粉质量浓度和输送压差对煤粉输送稳定性的影响。研究结果表明:煤粉流量调节阀开度增加,管线压力易受给料罐压力波动的影响;煤粉流量调节阀开度减小,管线压力呈随机波动,输送不稳定程度增加。煤粉质量浓度增加,其输送稳定性有所降低;输送压差对煤粉输送稳定性的影响与调节阀开度有关。在此基础上,通过对比分析气化炉运行工况的煤粉输送稳定性,提出了适当降低输送压差,以减少系统能耗的建议。 相似文献
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简述了壳牌煤气化装置的工艺流程和煤粉输送系统的工艺原理;分析了煤粉输送单元采用的硬密封浮动球阀存在的问题及其原因;提出了以双向盘阀替代硬密封浮动球阀的技改措施。结果表明,2011年4月在煤粉输送单元B系列开始试用盘阀,至今未发生故障和内漏现象。 相似文献
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本文总结与分析壳牌煤气化装置设计中管道布置专业策划的内容,为今后的壳牌煤气化管道布置专业策划提供参考,同样其策划思路也适用于其它大型化工装置。 相似文献
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介绍壳牌煤气化技术在柳化合成氨中的应用,并简要说明运行情况.由于壳牌煤气化技术是一项全新的技术,熟练掌握需要一个过程,但可以肯定该技术用在合成氨方面经济可行且清洁环保,应大力推广应用. 相似文献
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壳牌煤气化关键设备浅析 总被引:6,自引:0,他引:6
壳牌粉煤气化是一种先进成熟的洁净煤气技术,该技术的关键设备是由气化炉、输气管和合成冷却器三大件组成。其中气化炉又是核心。壳牌粉煤气化工艺的优点是通过煤气化关键设备-气化炉、输气管和合成气冷却器等进行安全可靠合理的配置反映出来。 相似文献
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壳牌煤气化技术及其工程应用 总被引:6,自引:2,他引:4
论述了壳牌煤气化技术的特点、发展历程和在中国的应用情况;从流程、控制、设备、仪表、布置、建设周期、投资等方面论述了壳牌煤气化技术应用的特殊性;分析了中国第1批5套壳牌煤气化装置在运行中出现的问题;提出了工程应用中相关注意事项和解决措施。 相似文献
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壳牌煤气化装置管道布置的优化设计 总被引:2,自引:0,他引:2
《化工设计通讯》2017,(3):68-69
针对目前壳牌煤气化装置管道布置设计应用过程中存在的问题,分析了壳牌煤气化装置管道布置的特点,并提出了壳牌煤气化装置与管道布置的设计控制要点,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。结果表明,要想提高壳牌煤气化装置管道布置设计的合理性,应将现有的设计科学技术成果充分利用起来,以提高装置管道的应用效率。 相似文献
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针对捞渣机链条和抬轮磨损严重、故障频繁、备品备件损耗较大、设备维护成本较高、维修时间长、排渣系统就地排渣、现场环境较差等诸多问题,对捞渣机的抬轮和内导轮进行改造.改造后捞渣机故障率显著下降,设备维护成本很低,保障了气化炉的长周期、高负荷运行. 相似文献
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对中原大化煤气化装置中煤粉锁斗(V-1204)易架桥进行剖析,根据架桥的现象和数据变化,判断架桥的原因,提出相应的技改措施。 相似文献
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介绍了壳牌煤气化装置工艺中氧气系统和渣水系统的工艺流程;简述了其管道布置的优化方案。结果表明:①氧气管线布置方案可降低着火风险,旁路和放空管线的设置可最大限度地减少气流旋涡的产生,保证了氧气系统安全稳定运行;②渣水管线布置方案在满足工艺要求的前提下,最大程度地缩短了管路长度,减少了阀门数量,降低了装置投资成本。 相似文献