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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
采用水平井开发油气藏是目前各油田公司普遍采用的技术手段,但水平井钻井过程中,受到井段长、摩阻大等的影响,导致滑动钻进困难,如何有效的解决水平段延伸问题是钻井工程师需要集中技术优势进行解决的问题。  相似文献   

2.
车排子油田是准噶尔盆地西北缘南端的一个油田,该区油气藏类型多,油藏控制因素复杂。车排子油田的开发起始于1958年,到目前为止车排子油田仍不断有新的发现,井区的石炭系火山岩油藏属于非常规油藏,该井区第一口发现井早在1985年就获工业油流,但由于岩性岩相复杂多变,储层物性差、油层识别难度大。2014年CHHW001水平井使用连续油管喷砂压裂,实施后该井产油量从1. 5t/日增加到1 0t/日,且生产稳定,为该区块多年未得到正常开发的油藏带来希望,该油田水平井钻井种存在造斜段定向机械钻速慢、行程进尺短趟钻数多、二开井身结构裸眼段长、定向摩阻大,石炭系地层易井漏、施工难度大等技术难点,制约钻井提速。针对该区水平井的施工难题,通过优选斜井段钻头型号,优化轨迹控制和钻具组合,细化技术措施,形成该区水平井一趟钻提速技术。  相似文献   

3.
ADMa-4H井是艾哈代布油田背斜构造AD1区块的一口大位移水平井,设计井深4693.43m,实际完钻井深4697m,四开水平段长1301m,水平位移1892.4m,使用混油聚磺钻井液体系进行钻进。现场技术服务人员在室内通过科研攻关实验优化和完善了水平段钻井液配方,维持泥浆较低密度,为这区块水平段降低泥浆密度提供了依据。在现场通过精细施工,优化钻井液维护处理措施,克服大位移小井眼水平段扭矩和摩阻大幅度升高导致水平段后期定向困难、钻屑携带困难、井壁易失稳等各种困难,保证了整个小井眼水平段施工过程中钻井液性能稳定、摩阻低、润滑性强、悬浮能力高、流动阻力低,从而保证四开大位移小井眼水平段定向过程小钻具未发生自锁现象,定向施工顺利,传输测井等完井作业施工均顺利。  相似文献   

4.
大延伸水平井开发对某些独特地质特征的储层,有着更为良好的井型优势。而水平井水平段延伸,存在着许多技术难点和钻井风险。本文对影响水平井水平段延伸能力影响因素及风险进行了详细分析,提出了降摩阻和扭矩,优化井眼轨迹,提高钻柱的承载能力和设备的功率,采用精细控压钻井技术,来提高大延伸水平井延伸能力并降低钻井风险。探讨了影响大延伸水平井水平段长度的几个主要制约因素,提出了大延伸水平井水平位移延限值确定方法。从钻井的机械延伸极限,钻柱安全极限和裸眼延伸极限三个方面,评价了大延伸水平井延伸能力,给出了简要公式求取大延伸水平井裸眼延伸极限值。  相似文献   

5.
由于水平井水平段长、偏移距大,全井水平位移大,因此在钻井和下套管过程中摩阻特大,会导致导向钻进和下套管作业困难,严重威胁着钻井施工的安全。摩阻扭矩的分析是解决目前水平井钻进和下套管作业中摩阻问题的一种重要的辅助手段,对保证钻井施工成功有着非常重要的意义。  相似文献   

6.
随着钻完井技术的不断发展与革新,无论是常规油气藏还是非常规油气藏,采用水平井技术进行开发已成为普遍的技术手段。但是随着水平井施工的不断推进,水平段长度越来越长,裸眼井段增加,携岩效果受到制约,这就导致水平段施工过程中,摩阻不断增加,靠螺杆钻具进行滑动钻进难度越来越大,调整轨迹难度增加。需要在钻井液性能一定的前提下,采用有效的机械手段降低摩阻,从而增加了对振动工具即水力振荡器的需求。  相似文献   

7.
辽河油田兴古7区块位于辽宁省盘锦市市区,为了提高开采效果,同时减少市区征地费用,降低井控风险,减小噪音污染等,油田公司近两年陆续布置了多口大位移水平井。本文针对该区块大位移水平井施工过程中,面临的大井眼岩屑清洁困难、大位移降摩减阻困难、上部及中深部地层井身轨迹控制困难和潜山储层保护难度大等技术难点,集成优化应用井眼清洁净化技术、降摩减阻技术、轨迹控制技术和精细控压技术等成熟技术,高效顺利完成了古7-H175井施工,完钻井深4460m,水平位移2438m,水平段长688m,钻井周期123天,井下故障率为0,为该区块大位移水平井的后续施工积累了经验。  相似文献   

8.
Z129-1HF是中石化胜利油田桩西采油厂部署在桩西潜山披覆构造的一口海油陆采井,造斜点1200.00 m,完钻井深5341.00 m,水平位移3168.78 m,水平段长度883.12 m,创胜利海油陆采井水平位移最大纪录及胜利油田水平井井深最深纪录.施工过程中针对该井存在的稳斜段较长、后期摩阻扭矩大、携砂困难、固完...  相似文献   

9.
涠洲11-1油田位于北部湾海域,距涠洲岛东北约41.7 km,区域构造位于北部湾盆地北部拗陷涠西南凹陷2号断层上升盘。该油田近期开发井的开发层位为角尾组二段,其特点是油藏埋深浅,水平位移大,其中A18H、A22H和A23井为大位移井,最大水垂比达2.92。各井在较大井斜稳斜钻进时,地层岩性主要为角一段地层,其地层特点为:顶部为一巨厚层绿灰色泥岩,成岩性差,易水化;下部为绿灰色泥岩与砂岩互层,给作业带来了一定的难度和风险。在二开井段使用PDF-PLUS/KCL水基钻井液体系,并对该体系进行优化调整。该钻井液体系动塑比始终大于0.5 Pa/m Pa·S,同时润滑性、抑制性优良,很好的满足了该油田浅层大位移井的井眼净化、井壁稳定和扭矩/摩阻等问题,最终优质高效的完成了二开作业。  相似文献   

10.
为进一步评价哈浅1井区侏罗系八道湾组1砂组储层产能状况,根据地质要求,结合哈山地区浅层油藏特点,设计施工了哈浅1-平1井。该井为浅层大位移四靶点双阶梯水平井,也是春晖油田第一口水平井。钻进地层埋深浅,欠压实程度高,地层不稳定,上部地层松软,地层造斜能力差。通过优化井眼轨迹设计、井身结构设计、钻具组合与钻井参数,保证了井眼轨迹平滑;采用低固相强润滑自适应钻井液技术,满足了全井井壁稳定、携岩和润滑的要求。克服了难造斜、轨迹控制难、摩阻大钻具轻等问题,顺利钻至井深854米完钻。本文分析了浅层大位移水平井钻井、完井的难点,提出了解决措施及对策,详细介绍了哈1-平1施工情况。  相似文献   

11.
随着油田稳产需求的增加,辽河油区内,近年开展施工的三段制及五段制定向井的比例日益增加,随着施工设计的不断调整,在该类定向井的实施过程中,受井眼曲率大、造斜段长、裸眼段长等综合因素的影响,导致造斜井段滑动钻进时摩阻扭矩增加,定向托压,可能导致钻具发生屈曲,当发生屈曲时会影响定向钻进的效率和严重时影响钻具使用寿命,个别情况钻具锁死,导致井下事故,严重制约了钻速和钻井周期。  相似文献   

12.
为进一步评价哈浅1井区侏罗系八道湾组1砂组储层产能状况,根据地质要求,结合哈山地区浅层油藏特点,设计施工了哈浅1-平1井.该井为浅层大位移四靶点双阶梯水平井,也是春晖油田第一口水平井.钻进地层埋深浅,欠压实程度高,地层不稳定,上部地层松软,地层造斜能力差.通过优化井眼轨迹设计、井身结构设计、钻具组合与钻井参数,保证了井眼轨迹平滑;采用低固相强润滑自适应钻井液技术,满足了全井井壁稳定、携岩和润滑的要求.克服了难造斜、轨迹控制难、摩阻大钻具轻等问题,顺利钻至井深854米完钻.本文分析了浅层大位移水平井钻井、完井的难点,提出了解决措施及对策,详细介绍了哈1-平1施工情况.  相似文献   

13.
申子臣 《中国化工》2014,(11):74-75
目前,深层气藏是大庆油田勘探开发的重点目标之一,而深层水平井是开发低产低渗深层气藏的有效技术手段,通过对徐深1-平1井轨迹剖面介绍、分析了施工难点,对施工中造斜段、水平段井眼轨迹控制进行了详细论述,该井的成功施工,为今后深层水平井井眼轨迹控制施工奠定了基础。  相似文献   

14.
南海西部东方浅部储层采用浅层大位移井井型开发,其中φ311.15mm井段钻进穿越大套泥岩,具有高井斜、长裸眼稳斜的特征。以往该区域φ311.15mm井段钻井井眼清洁困难,极容易起泥球,导致起下钻困难乃至卡钻等复杂情况。同时,该井段井眼轨迹复杂,摩阻扭矩大,对定向井轨迹控制和下套管作业挑战大。针对问题,创新优化钻井液作业模式,采用海水膨润土浆全分散钻井液钻进,中完后转换成强润滑的PDF-KCL/PLUS钻井液,探索了该区域类似井段基于学习型曲线原理的定向井轨迹控制规律,形成适应于该区块浅层大位移井长裸眼段钻井关键技术,现场提质增效显著。  相似文献   

15.
目前,深层气藏是大庆油田勘探开发的重点目标之一,而深层水平井是开发低产低渗深层气藏的有效技术手段,通过对徐深8-平1井轨迹剖面介绍、分析了施工难点,对施工中造斜段、水平段井眼轨迹控制进行了详细论述,该井的成功施工,为今后深层水平井井眼轨迹控制施工奠定了基础。  相似文献   

16.
《辽宁化工》2021,50(6)
塞博鲁科地区油田东部布置的海油陆采大位移水平井井深6500~7300m,水垂比大于3.39,属于轨迹控制难度极大的超大位移井。针对一开漏失、长段大井眼定向困难、水力参数与工具特性差异、水平段摩阻大起下钻阻卡、完井管柱下入困难等难题,优选气举携砂、井眼清洁评估、岩屑床破坏器、可变径稳定器等先进的设备和技术,优化钻井参数、钻具选型和钻井液匹配,先后完成了多口大位移井的施工,形成了塞博鲁科地区大位移水平井配套钻完井技术,为后续井施工提供了技术模板。  相似文献   

17.
陆洋阳 《辽宁化工》2012,41(9):978-979,982
以FK-30H井为例,详细介绍了在该井出现的技术难题,解决措施及井眼轨迹控制技术.主要的技术难题包括:(1)该井地质构造复杂,目的层地层倾角变化大,在甲方要求不打导眼,不填井的情况下,入靶准确难度大;(2)该井设计造斜率必须控制在3./30 m左右,靶前位移大于600 m,属于大斜度长位移水平井.该井型在钻进过程中容易形成岩屑床,拖压严重,摩阻,扭矩增加,从而使水平段滑动钻进很困难,给定向造成了难度.针对上述技术难题,在施工中逐一解决,使实钻井眼轨迹满足设计要求.  相似文献   

18.
长期从事石油前线的钻井技术工作者都深知钻井作业中摩阻的危害。本文针对川西钻探公司苏里格项目经理部总包的苏里格桃7、苏5区块水平井作为实验研究对象,该区块定向井与水平井多处于鄂尔多斯伊侠斜坡构造地层较为稳定的地区,定向井井深在3 550~4 000 m之间,水平井井深大概在4 000~5 000 m之间,对定向井与水平井摩阻的控制与优化设计具有一定的代表性~([1])。对钻柱力学进行分析、对钻柱强度进行分析以及对水平井摩阻和钻压进行分析三个方面组成本文的行文脉络,在保证定向井与水平井安全施工的前提下,对钻柱的摩阻进行准确的计算,使定向井与水平井对摩阻的控制上可以得心应手。  相似文献   

19.
针对大偏移距水平井钻井技术进行剖面优化、摩阻扭矩计算及钻柱力学分析、井眼轨迹控制、安全钻井技术措施。在陕北的苏里格苏14-2-38H1井的施工,基本掌握了大偏移距水平井钻井技术,使该技术进一步成熟。  相似文献   

20.
随着深井、定向井、水平井施工的增多,滑动钻进时,所遇到的摩阻扭矩大导致滑动钻进困难的问题越发明显。为了提高机械钻速,降低钻井风险,通常在滑动钻井过程中加入振动工具,用来降低大斜度井段钻具与井壁间的摩阻,本井是一口小尺寸钻头施工井,钻头尺寸合施使工用任了务小。尺寸的振动工具,尺寸为φ133.6mm,使用过程中,摩阻扭矩下降明显,顺利完成水平段  相似文献   

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