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降低氨耗是每个尿素厂“重点抓,抓重点”的主攻对象,水溶液全循法吨尿素氨耗为588kg,CO2气提法吨尿素氨耗为580kg,双气提法吨尿素氨耗为570kg,氨气提法吨尿素氨耗为568kg,从设计技术看,氨气提法为正常生产降低氨耗创造了良好条件,宣化吨尿素氨耗1994年为597kg,比设计值高出29kg;北京实验厂吨尿素氨耗1999年达到578kg,高出设计值10kg;济宁化肥厂1999年吨尿素氨耗为592.7kg,高出设计值24.2kg,安阳化肥厂吨尿素氨耗已达到580kg,比设计值高出12kg。 相似文献
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对于水溶液全循环法尿素装置的节能降耗,人们更多的是将目标定在降低氨耗和蒸汽消耗上,因此出现了很多节能新工艺。而与尿素生产密切相关的冷却水系统的节能问题,却很少有人问津。在水溶液全循环法中型尿素生产装置和最初的小尿素装置设计中,吨尿素耗冷却水达180 相似文献
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分析斯那姆氨汽提尿素装置的氨耗问题,阐述尿素装置各工序中氨耗高的原因及解决方法,探讨从设备结构到系统操作对降低氨耗的思路;介绍锦西天然气化工有限责任公司尿素装置为降低氨耗所采取的措施及实际运行效果. 相似文献
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九江分公司针对化肥装置尿素低压系统压力高,尿素生产氨耗高的难题展开节能降耗技术攻关获得成功,尿素氨耗大幅下降,每年可节约尿素生产用氨逾干吨,节约尿素生产成本可达100多万元。 相似文献
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2012年,我国共有尿素生产企业170家,尿素生产装置262套,尿素产量61926kt。大型CO2汽提工艺尿素装置吨尿素氨耗568—575kg、电耗18~70kW·h、蒸汽消耗1100~1467kg,中、小型CO2汽提工艺尿素装置吨尿素氨耗570~590kg、电耗105~180kW·h、蒸汽消耗882~1449kg;大型氨汽提工艺尿素装置吨尿素氨耗578~584kg、电耗33~195kW·h、蒸汽消耗1110—1245kg,中、小型氨汽提工艺尿素装置吨尿素氨耗568~605kg、电耗125~183kW·h、蒸汽消耗968~1169kg;水溶液循环工艺尿素装置吨尿素氨耗570~600kg、电耗145—200kW·h、蒸汽消耗1069—1810kg。 相似文献
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我公司现有2套水溶液全循环法尿素生产系统,A系统为预分离流程,B系统为预分离一预精馏流程。为了提高尿素产量,降低氨耗,在尿素生产过程中,采取了适度增加CO2气量、降低NH3/CO2、提高合成塔操作温度的调节措施。采取上述调节措施后,尿素产量明显增加,尿素耗氨也有所降低,但随着增产降耗的进行,A系统成品尿素中的Ni含量逐渐超标,而B系统成品尿素中Ni含量仍在控制指标内。 相似文献
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减少尿素低压系统放空量的措施中原化肥厂景云杰1概述我厂尿素装置采用SNAM氨汽提工艺,从1990年5月投产至今,各系统在运行中已充分显示了其操作弹性大、运行稳定、节能等优点。但低压系统放空量大的问题长期影响尿素氨耗,经努力在目前的正常生产中已基本得到... 相似文献
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分析三胺装置回收稀碳铵液的现状,提出工艺优化改造方案。通过工艺优化改造后,实现三套三胺装置及小尿素装置全部回收高压废水及水解解吸产生的稀碳铵液,达到自产自消,最终转化为氨和尿素,降低系统氨耗,为同类装置提供了可参考的经验。 相似文献
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本文根据实际生产中尿素尾气的组成,分析了氨气提法尿素系统尾气爆炸的可能性,根据相应的爆炸范围相图,提出在生产操作中,在防爆及降低氨耗方面应注意的问题。 相似文献
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对小尿素装置中一分塔内件、一段蒸发器加热器、一吸塔、氨冷器等设备进行了改造。改造后氨耗下降为590kg/t尿素,产品合格率95%以上,经济效益良好。 相似文献
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生产负荷提高后,解吸排放废液中尿素含量严重超标,氨耗升高,因此对尿素蒸发系统进行了技术改造.介绍了改造方案,根据尿素蒸发气相洗涤器的工作原理,增设1套尿素蒸发气相洗涤回收装置.改造后,解吸废液中尿素质量分数由2%~3%降至0.03%~0.04%,吨尿素氨耗平均下降5 kg左右,取得了很好的经济和社会效益. 相似文献
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