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目前我国煤矿瓦斯预抽效果欠佳,其主要原因之一是瓦斯预抽钻孔的封孔质量差。膨胀应力大的封孔材料其内部结构必然致密,而且可以避免封孔材料本体与钻孔壁之间产生空隙,还可以对钻孔围岩产生支撑作用,抑制钻孔围岩裂隙的产生。通过分析封孔材料的约束状态开发了封孔材料膨胀应力测定试验的新方法。利用新开发的试验方法测定了龄期、水灰比、材料尺寸和矿渣硅酸盐水泥(PSA)等对高水材料型封孔材料膨胀应力的影响。结果表明:高水材料型封孔材料的膨胀应力随龄期的延长而增大并在一定龄期达到稳定;水灰比越小,封孔材料的膨胀应力越大;尺寸越大,封孔材料的膨胀应力也越大;掺入PSA导致封孔材料的膨胀应力降低。 相似文献
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瓦斯抽采是治理煤层瓦斯最基本的措施,瓦斯抽采量的多少与抽采钻孔的封孔质量紧密相关.目前,抽采钻孔封孔效果差、抽采浓度低是煤层瓦斯抽采的共性问题.郑煤集团告成煤矿二1煤层属于三软煤层,钻孔孔壁易破坏、裂隙发育,封孔条件差,加剧了瓦斯抽采难度.为提高瓦斯抽采效果,提出了一种新型的封孔材料,即高膨胀应力胶凝剂,结合封孔管柱,... 相似文献
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为进一步提高本煤层瓦斯抽采钻孔封孔模拟的准确性,考虑水泥浆液扩散过程中黏度时变性及应力对浆液扩散造成的影响,对不同水灰比条件下的水泥浆液基本性能进行实验室测定,分析了不同水灰比的水泥浆液性能及变化特点。采用理论推导、数值模拟的方法,对不同水灰比条件下的水泥浆液扩散范围开展研究计算,对煤矿井下注浆封孔水泥浆液的水灰比进行了优化。在贵州小屯煤矿对模拟结果进行实测验证,现场封孔效果较好,进一步结合井下实际情况对水泥浆液的水灰比进行优化。研究结果表明:水泥浆液初始动力黏度随水灰比增大而减小,水泥浆液黏度随时间基本呈指数增长;根据井下实际封孔情况并结合模拟结果,确定水泥浆液的最佳水灰比为0.9。 相似文献
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针对聚氨酯封孔存在的不足,双柳煤矿实验了一套全新的封孔方法,采用PD材料封孔,有效提高了抽放钻孔的封孔质量,提高抽放效果。 相似文献
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针对国投新集刘庄煤矿瓦斯抽采钻孔密封效果较差、瓦斯抽采浓度较低及抽采浓度衰减较快等问题,使用天固封孔材料并结合“两堵一注”带压封孔工艺取代聚氨酯吹浆封孔工艺,改善刘庄煤矿瓦斯抽采效果,并将2种封孔工艺进行对比。结果表明:采用天固封孔材料结合“两堵一注”带压封孔工艺因其具有良好的“流固耦合效应”,钻场合抽24 h后的钻孔瓦斯平均浓度为40.51%,明显高于聚氨酯吹浆封孔工艺的钻孔瓦斯平均浓度16.14%,充分证明了改进后的封孔工艺优于聚氨酯吹浆封孔工艺。 相似文献
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为了改善煤层瓦斯抽采效果,其关键在于改进钻孔的密封方法。针对本煤层顺层瓦斯抽采钻孔,研制了以粉煤灰为基料,辅以纤维素类增稠剂、树脂、膨胀剂、保水剂、超细水泥和表面活性剂的新型胶体材料,通过实验确定新型胶体材料的黏度、膨胀性和密封性能,在煤矿现场以每4个近水平本煤层顺层钻孔为1组进行对照实验,对比常规水泥砂浆、聚氨酯和新型胶体材料的封堵效果。结果表明,传统封孔方式密封钻孔30 d后抽采瓦斯浓度(甲烷体积分数)均在10%以下,而采用新型胶体材料封孔的可达到40%以上。采用新型胶体材料封孔技术的钻孔,其抽采瓦斯浓度和流量明显高于常规封孔方式,并且当钻孔发生变形后可进行二次补浆,实时封堵钻孔产生的新生裂隙,有利于煤矿瓦斯高效持续抽采。 相似文献
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针对目前封孔注浆材料存在析水、注浆后泄漏、凝固速度慢、凝固后收缩等缺点,借鉴高水材料和加气混凝土研究成果,以硫铝水泥熟料、石膏及生石灰为主料,柠檬酸、膨润土、铝粉及多种添加剂为辅料,通过三角坐标图、正交设计等实验方法,研发出一种新型双阶段膨胀封孔注浆材料。该材料与水混合后,在初凝点和终凝点之间通过有效加气反应促使料浆体积膨胀,实现对封孔注浆段浆液漏失的补偿及对钻孔周围裂隙的封堵;并可在凝固硬化阶段再次通过钙矾石结晶微膨胀实现对微细裂隙的进一步密封压实。性能测试表明,该材料具有高水灰比(1.2∶1)、速凝、早强、膨胀性好(可达15%)、强度适中、抗渗透性好等优点,且其凝结速度能够与施工进度良好吻合,在封孔注浆领域具有较好的应用前景。 相似文献
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以顺层软煤瓦斯抽采钻孔为研究对象,设计了一套新的封隔一体化封孔工艺,基于煤层抽采钻孔应力及注浆渗透率变化规律,分析计算了灌浆槽的位置。以钻孔抽采瓦斯的基本原理为基础,通过对五轮山软岩煤矿进行抽采实验,对比分析了运用传统封孔工艺和封隔一体化封孔工艺钻孔抽取瓦斯的效果,证明新工艺能有效提高瓦斯抽采浓度。 相似文献