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探讨棉型清梳联纺粘胶的工艺配置与技术措施。采用青岛宏大棉型清梳联生产R 9.8 tex纱。通过优化清梳联流程及各单机工艺,对粘胶纱线生产中出现的问题采取有效技术措施,使生产顺利进行,R 9.8 tex成纱条干CV值达到了较好水平,竹节疵布率下降了5个百分点,粘胶布面风格有较大改善。认为棉型清梳联生产粘胶品种时,必须根据粘胶纤维特点对清梳联流程和各单机工艺进行优化方能得到较满意的生产效果。 相似文献
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本文对我国引进技术、合作生产的清梳联设备进行了介绍,对清梳联与成卷工艺进行了比较,还介绍了引进单机中七种主要设备的技术特点。 相似文献
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本文所讲的管道棉,实质上就是清梳联设备中气流的运行状态,为了更加详尽的讲述气流中棉纤维是如何被输送到各单机,又如何产生影响的,因此就以管道棉为主题进行分析。清梳联是由多台单机组成,这些单机设备之间是由输棉管道进行连接的,在正常运转过程中,棉纤维就是要经过这些管道被输送到每台设备中,这些管道中的棉纤维就称为管道棉。原棉经过不断的开松、除杂、混合等工艺流程之后,最终供给梳棉机使用,才能制造出合格的棉条。因而,管道棉在整套清梳联工艺流程中会对正常运转产生什么样的影响?又该如何控制好管道棉?这些都值得我们去分析和控制,只有控制好管道棉的量和分配方式,才能够让清梳联保持最佳的运转状态。本文就是要剖析管道棉在高速气流输送过程中对清梳联每台单机的影响,例如管道棉控制不利会给设备带来噎车、过载等其它故障。文中就如何利用各单机间的供棉时间差、单机储棉量、多仓储棉高度和喂棉比例等环节,对管道棉进行合理的控制。有效的控制是清梳联发挥高质、高速、高产的关键所在。 相似文献
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通过对清梳联纺精梳纱时提高产量前后成纱质量的对比分析,指出短流程清梳联生产中要注重梳棉机针布型号的选择,主要单机除杂效率的提高以及系统工艺研究. 相似文献
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现代清梳联技术特征与发展趋势 总被引:4,自引:2,他引:2
探讨现代清梳联的技术特征及发展趋势.清梳联流程已基本系列化,宽幅化已向后工序梳棉延伸,在机械结构上趋向模块化组合,便于安装维修.高产梳棉机的产量更高,结构和器材的改进更注重梳理质量的稳定.清梳联智能化水平进一步提高,异纤、杂物自动检测、清除装置、网络监控技术、突出人性化设计等是近几年的发展趋势. 相似文献
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清梳联主要工艺和质量问题探讨(三) 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了清梳联混棉的均匀性问题,分析了产生棉结和短绒的影响因素,介绍了控制生条质量不匀率的措施,认为清梳联的技术经济指标明显优于传统成卷工艺。 相似文献
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介绍了短流程清梳联合机的单机性能特点,在转杯纺纱工艺流程中的应用表明,短流程清梳联合机故障率低,生条质量好,生产稳定,转杯纱质量达到Uster公报25%水平和国家标准优等纱以上的水平. 相似文献
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清梳联主要工艺和质量问题探讨(二) 总被引:6,自引:3,他引:3
探讨了清梳联混棉的均匀性问题,分析了产生棉结和短绒的影响因素,介绍了控制生条质量不匀率的措施,认为清梳联的技术经济指标明显优于传统成卷工艺。 相似文献
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清梳联主要工艺和质量问题探讨(一) 总被引:3,自引:3,他引:3
探讨了清梳联混棉的均匀性问题,分析了产生棉结和短绒的影响因素,介绍了控制生条重量不匀率的措施,认为清梳联的技术经济指标明显优于传统成卷工艺。 相似文献
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探讨清梳联系统风量风压的优化设置。论述了清梳联流程管道中各主要部位风量风压的要求及测量与计算方法;以开清棉机组和梳棉机组为例进行了优化对比试验。结果表明:将开清棉机组风量风压调整后,开清棉部分的杂质去除率由原来的49%提高到62%,棉结增长率由原来的69%降低到63%;将梳棉机吸落棉管道内的气压适当提高后,生条根数短绒率明显减少。认为:清梳联系统各机台间风量风压的正确匹配可以降低设备故障率和改善生条质量。 相似文献
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