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相似文献
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1.
翟保金  江传瑜 《有色冶炼》1999,28(2):1-3,19
本文对大冶诺兰达炉从1997年10月投产,到1998年8月停炉,历时316d的生产情况及鼓风时率进行了概述和统计。综合分析了影响鼓风时率的各个因素,探讨了减少诸因素的措施。  相似文献   

2.
研究了富氧喷煤条件下,高炉炉腹煤气量、理论燃烧温度的变化规律,同时对比分析了由富氧鼓风到全氧鼓风对高炉冶炼可能带来的影响.以一座4000m<'3>级高炉的生产指标为例,计算结果表明,这一高炉富氧率在0%~14%时,富氧率每提高1%,炉腹煤气量增加2.7%~3.9%,理论燃烧温度提高7~16K.如果单纯考虑炉腹煤气量对高炉冶炼的影响,在保持鼓风量不变的前提下,高炉所能接受的最大富氧率应该为12%左右.  相似文献   

3.
为了量化首钢股份公司3号高炉炉缸活跃度以及分析其操作影响因素,通过炉底中心温度与炉缸侧壁温度的比值,计算了炉缸活跃度指数,并将活跃度指数与高炉鼓风风量、风温、喷煤量和鼓风动能进行了对比分析,明确了炉缸活跃度指数的影响因素。结合现场原燃料实际变动条件,探析了炉缸活跃度指数变差的原因。结果表明,炉缸活跃度指数与鼓风风量、风温、喷煤量及鼓风动能都呈正相关,且相关性较大,可在一定程度上作为高炉活跃度变化趋势的参考依据。另外,高炉炉役中后期,炉缸活跃度指数波动较大,更易受高炉操作波动影响。因此末期高炉更应注重精料和稳定操作,以提高炉缸的活跃度。  相似文献   

4.
<正>鼓风湿度、鼓风含氧量和喷吹物等因素影响炉缸煤气成分和数量。当鼓风湿度增加时,由于水份在风口前分解出H2和O2,炉缸煤气中的含H2量和CO量增加而N2含量相对下降。喷吹含H2量较高的喷吹物时,炉缸煤气中H2量增加,CO和N2相对下降。  相似文献   

5.
高炉下部气固湍流和煤粉燃烧的数值模拟与优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高炉喷吹煤粉时,由于煤粉的不完全燃烧,在回旋区处会产生未燃煤粉,影响高炉的透气性。建立了气固两相湍流和煤粉燃烧的三维数学模型,并且验证了该模型的可靠性。用所建模型对由直吹管、风口、回旋区和焦炭床构成的高炉下部区域进行了喷吹煤粉流动与燃烧现象的模拟研究。模拟结果揭示了高炉炉内气固流动和煤粉燃烧的基本性质和特点;通过正交试验方法研究不同操作因素对评价指标煤粉燃尽率的影响,得到4个操作因素对燃尽率的影响程度依次分别为喷煤量、富氧率、鼓风量和鼓风温度。而工况(喷煤量1 25kg/t,鼓风量1 950m3/min,鼓风温度1 523K,富氧率5.0%)为最佳优化工况,可实现提高喷煤量和煤粉燃尽率的效果。  相似文献   

6.
探讨了高喷煤时鼓风动能对高炉冶炼的影响,指出高喷煤时鼓风动能对高炉稳定顺行的重要性。重点分析了影响鼓风动能的因素及控制方法。  相似文献   

7.
摘要:随着高炉喷吹天然气技术的应用推广,需要对天然气在高炉内的热力学行为及其操作参数的变化进行研究。利用热力学第二定律,分析了喷吹天然气在高炉内的热力学还原行为。并以物料平衡和热量平衡模型为基础,探讨了鼓风富氧、鼓风温度、鼓风湿度等工艺参量对喷吹天然气后高炉炉腹煤气量和风口回旋区理论燃烧温度的影响及其变化。利用高炉操作参数对炉腹煤气量和理论燃烧温度影响结果进行线性回归,实现定量分析各因素之间的动态耦合效果。研究结果表明:天然气首先在高温下吸热裂解成CO和H2,有助于提高煤气中CO和H2的体积分数和还原势,促进间接还原反应的进行。高炉喷吹天然气导致炉腹煤气量快速升高,理论燃烧温度快速降低。鼓风湿度的变化对炉腹煤气量和理论燃烧温度影响很大,富氧率其次。而风温变化潜力有限,对炉腹煤气量和理论燃烧温度影响相对较小。  相似文献   

8.
潘一凡 《钢铁》1994,29(2):8-11
杭钢3号高炉在1992年5、6月间发生炉缸堆积现象,本文分析了产生炉缸堆积的征兆和原因,认为长期鼓风动能偏低、风量不足是造成炉缸堆积的重要原因之一;小焦的使用量较多,在炉缸工作不十分均匀活跃的情况下也是促使炉缸堆积的重要原因。提出了预防炉缸堆积的措施。  相似文献   

9.
本文对白银炉熔池浸没鼓风,及所引起的化学变化作了扼要的论述,分析了熔池鼓风对熔炼主要指标的影响,简介了富氧熔池鼓风探索性试验结果,指出白银炉采用富氧鼓风具有广阔前景。  相似文献   

10.
季节变化对高炉生产的影响主要体现在大气绝对湿度和环境温度等方面,本文将重点讨论大气中绝对湿度、大气温度对高炉富氧率、理论燃烧温度、炉腹煤气指数、鼓风动能等主要操作参数的影响,为季节交替时高炉生产可能产生的问题与生产操作调整的方向提供理论依据。  相似文献   

11.
为分析高炉炉缸异常侵蚀条件下调整风口直径后的鼓风参数分布,利用数值模拟方法研究了热风管道及各风口的压力、速度、体积流率及鼓风动能分布。计算结果表明,相同风口直径分布条件下,鼓风参数并不完全相同,随着热风向三岔口对向流动,体积流率和鼓风动能整体逐渐增大;对炉缸异常侵蚀的风口,缩小风口直径,风速增加,体积流率降低,鼓风动能降低,符合保护炉缸、抑制侵蚀的目的。  相似文献   

12.
卢瑜  杜屏  常李  周大勇  张国良 《中国冶金》2006,32(10):82-88
沙钢2号高炉经过炉役初期2年多的强化生产后,面临炉缸侧壁温度升高和技术经济指标逐年下滑的难题。结合理论公式和实际生产经验,分析了料柱透气性的影响因素以及炉缸活性的影响因素,提出了钛矿分级护炉的措施。实践表明,通过稳定焦炭用料结构、稳定焦炭质量、加强槽位管理、加强筛分管理来把好原料关,同时提高顶压降低煤气流速,可以提高料柱的透气性,为鼓风动能的提高创造条件;通过缩小风口面积、增加风量可以提高鼓风动能;通过炉渣镁铝比的精细化控制可以改善炉渣黏度,从而提高炉缸活性。同时,适当结合钛矿分级入炉,实现了高炉炉役后期炉缸侧壁温度的下降和技术指标的回升。  相似文献   

13.
简要分析了高炉鼓风动能的影响因素及判定方法,基于鞍钢2号3200m^3高炉生产数据的统计分析,重点探讨了2号高炉合理鼓风动能的范围和鼓风动能的控制方法。分析结果表明:高炉要取得低燃料比和高产量的效果决定于合理的鼓风动能,可以通过控制合理的人炉风量和送风比、控制合理的风口面积、调整富氧率,以及提高原燃料条件来获得合理的鼓风动能。针对鞍钢2号3200m^3高炉而言,合理的鼓风动能范围为110~130kJ/s,合理的送风比范围为1.75~1.80,合理的风口回旋区长度应在1.82m左右。  相似文献   

14.
2016年包钢大型高炉的曲损率达到了70%,成为高炉强化冶炼的主要制约因素。文章通过调整下部鼓风参数、控制中部热负荷、优化上部装料制度的方法维护合理的操作炉型,从而消除风口曲损。结果表明:通过控制合理的操作炉型,可以有效的消除风口曲损。  相似文献   

15.
卢瑜  杜屏  常李  周大勇  张国良 《中国冶金》2022,32(10):82-88
沙钢2号高炉经过炉役初期2年多的强化生产后,面临炉缸侧壁温度升高和技术经济指标逐年下滑的难题。结合理论公式和实际生产经验,分析了料柱透气性的影响因素以及炉缸活性的影响因素,提出了钛矿分级护炉的措施。实践表明,通过稳定焦炭用料结构、稳定焦炭质量、加强槽位管理、加强筛分管理来把好原料关,同时提高顶压降低煤气流速,可以提高料柱的透气性,为鼓风动能的提高创造条件;通过缩小风口面积、增加风量可以提高鼓风动能;通过炉渣镁铝比的精细化控制可以改善炉渣黏度,从而提高炉缸活性。同时,适当结合钛矿分级入炉,实现了高炉炉役后期炉缸侧壁温度的下降和技术指标的回升。  相似文献   

16.
以不同配矿,配煤方案和鼓风条件,研究了熔融气化炉熔炼过程产生的煤炭汉化床,海绵铁金属化率,煤质,炉渣碱度和成分,下料速度,燃烧强度,炉缸热量等对冶炼过程和铁水质量的影响。  相似文献   

17.
《炼铁》2017,(2)
简要分析了高炉鼓风动能的影响因素及判定方法,基于鞍钢2号3200m~3高炉生产数据的统计分析,重点探讨了2号高炉合理鼓风动能的范围和鼓风动能的控制方法。分析结果表明:高炉要取得低燃料比和高产量的效果决定于合理的鼓风动能,可以通过控制合理的人炉风量和送风比、控制合理的风口面积、调整富氧率,以及提高原燃料条件来获得合理的鼓风动能。针对鞍钢2号3200m~3高炉而言,合理的鼓风动能范围为110~130kJ/s,合理的送风比范围为1.75~1.80,合理的风口回旋区长度应在1.82m左右。  相似文献   

18.
为了探析高炉富CO2条件下炉缸煤气量及热量损失,本文通过计算不同富CO2率鼓风的炉缸煤气量,明确了炉缸煤气量各成分随富CO2率的变化规律,在此基础上,根据CO2+C=2CO的吸热反应,分析了富CO2鼓风对燃料比、理论燃烧温度、冶炼强度及热平衡的影响。结果表明,按照1 kg燃烧碳量计算,鼓风CO2含量提升1%(需要鼓风中带入0.0434 m3的CO2),炉缸煤气量中CO提高0.0868 m3,N2下降0.1251 m3,总煤气量下降0.0817 m3。同时,带入的0.0434 m3的CO2,其分解热量为306.20 kJ。  相似文献   

19.
 传统高炉炼铁工艺具有冶炼流程长、污染物排放大的问题,因此非高炉炼铁技术引起了国内外学者的广泛关注。通过建立热量与物料平衡耦合的数学模型,对回转窑预还原-氧煤燃烧熔分炉物料平衡和热平衡进行计算,揭示不同金属化率、煤气氧化度及鼓风氧含量条件下的热工参数变化规律,最后使用Lingo软件对工艺进行热工分析,确定回转窑内预还原金属化率等与熔分炉适宜煤粉消耗量的关系。结果表明,升高金属化率、煤气氧化度及鼓风氧含量均可以降低工艺煤耗和氧耗,但煤气量及煤气热值并不会随着操作参数的升高而达到最优,在对工况参数进行最优求解后得知,在炉料金属化率为70%、熔分炉煤气氧化度为16%且鼓风氧为100%时,回转窑-氧煤燃烧熔分炉工况条件最好。  相似文献   

20.
摘要:高炉富氧鼓风在一定程度上能够强化冶炼,提高产量及煤气利用率等。但是,富氧率过高或与炉况不相适合,可能会导致高炉热平衡失常。为了确定首钢京唐公司1号高炉不同炉况时合适的富氧率,通过分析统计近2年的生产数据,明确了富氧率与焦炭负荷及其他操作参数的关系。结果表明,低迷炉况(焦炭负荷较轻)匹配的富氧率范围在2%~4%,炉况好转(负荷稍重)时相匹配的富氧率范围在4%~5%,稳定炉况(焦炭负荷较重时)匹配的富氧率范围在5%~6%。因此不能单纯地通过提高富氧率促进高炉炉况的好转,而要根据炉况选择高炉能够接受的富氧率。  相似文献   

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