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1概况我厂现有Φ22m×65m生料磨两台,Φ183m×7m生料磨一台。历年来,由于烘干设备不配套,没有能够发挥其烘干物料的作用。因此原材料水分一直较大,入磨综合水分较高,最高时月平均达30%,特别是在雨季,由于气候潮湿及物料水分大等原因,糊磨... 相似文献
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我公司于1997年8月建成投产,年设计生产能力为P·O525水泥10万t。选用Φ24m×8m水泥磨和Φ25m旋风式选粉机各一台,为了提高水泥磨台时产量,降低单位电耗,磨机入料口前增设一台LFP1000型熟料超细破碎机,其生产能力为20~30t/h... 相似文献
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适当增加磨内存料量提高粉磨效率 总被引:4,自引:1,他引:3
物料在球磨机内的粉磨过程是一个复杂的工艺过程,影响因素很多。本文以我公司Φ26m×13m湿法开流棒球生料磨和Φ26m×13m开流水泥磨的生产实践为基础,结合理论分析,从磨内存料量、物料流速、粉磨效率之间的相互关系出发,谈谈用适当增加磨内存料量的方... 相似文献
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1概况我公司1000t/d熟料生产线,水泥粉磨系统采用Φ38m×12m球磨机,配用Φ4m旋风式选粉机,设计台时产量为55t/h(525号水泥),其工艺流程见图1。图1水泥粉磨系统工艺流程图1入磨皮带;2磨机;3出磨斜槽;4提升机;5空气斜... 相似文献
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1引言我厂先后采取降低入磨物料粒度、降低烘干水分、提高磨内通风等措施,磨机的台时产量都有不同程度的提高。为了进一步提高磨机台时产量,1999年2月6日,又对Φ22m×65m生料磨进行提速尝试,经过调整,台时产量比原来提高15~2t/h。2磨机的提速生料磨技术参数见表1。表1Φ22m×65m生料磨主要技术参数磨机原转速是214r/min,现拟提高2r/min。具体实施是将配用的减速机速比由5降到4583,提速时从厂家定做了大小齿轮,机壳仍用原来的。改变前后的齿轮参数如表2所示。提速后的实际转速:n=n电×Z1… 相似文献
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我厂DD炉型2000t/d预分解窑生产线煤粉制备系统采用一台Φ28m×(5+3)m烘干兼粉磨的风扫式煤磨。原煤水分<12%、出磨水分<1%、入磨原煤的粒度不大于25mm,粉磨细度008mm筛筛余为8%~10%时,磨机小时设计产量为16~17t。原... 相似文献
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我厂原有1台Φ22m×65m闭路生料磨(1号磨),采用微机控制库底配料。由于新建1台Φ30m×10m机立窑,生料不足,需再建一条生料线,为了减少投资,决定利用原来配料系统,上1台Φ22m×65m闭路生料磨(2号磨)。开始先采用串联方法,试产... 相似文献
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1引言我厂生料制造用的Φ22m×11m湿法球磨机自1992年底投入生产以来,经常发生隔仓板断裂、中心固定圈脱落造成混仓和台时产量达不到设计能力的问题。究其原因,主要有磨机隔仓篦板设计原因、入磨石灰石粒度达不到工艺要求、仓容分配和球的级配不合适。针对... 相似文献
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φ5m×11.5m生料磨的技术改造刘玲珊,郝鹏江苏省徐州市淮海水泥厂(221168)1概述我厂为大型干法水泥生产厂,生料制备系统由1台Φ5m×11.5m带烘干仓的尾卸球磨机,1台Φ2.8m×35.5m入磨前立式烘干塔,2台Φ8mCV型离心式选粉机为主... 相似文献
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提高磨机产质量的技术途径 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司自1992年以来,在提高磨机生产能力方面进行了大胆的尝试和有益的探讨,获得了可喜的研究成果。目前两台Φ22m×65m闭路生料磨和两台Φ22m×7m闭路水泥磨的台时产量分别达到258t/h和184t/h,为企业创造了巨大的经济效益。1问... 相似文献
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Φ2.2m×7m闭路磨与Φ1.83m×6.4m开路磨组成的水泥联合粉磨系统 总被引:1,自引:1,他引:0
我厂现拥有三条机立窑水泥生产线,年产水泥30万t。几年来,机立窑不断在技术改造,水泥粉磨能力已不能满足机立窑的生产。1996年10月,根据有限的空间条件,本着少花钱多办事的原则,设计了Φ22m×7m球磨机与Φ183m×64m球磨机联合粉磨系统,... 相似文献
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确山水泥厂是700t/d带RSP分解炉的新型干法水泥企业,主机有:Φ3m×48m回转窑1台,Φ32m×10m中卸烘干生料磨1台,Φ24m×13m闭路循环水泥磨2台,设计能力为年产熟料21万t,水泥24万t。自1993年6月建成投产以来,熟料质量一... 相似文献
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球磨机轴瓦被烧事故原因分析及改进措施陈树祥河南省焦作建材水泥厂(454100)我厂的两台球磨机(Φ2.4m×13m)水泥磨和Φ2.2m×11m生料磨自1992年10月投产以来,其轴瓦曾先后烧坏4次,每次事故后的刮研抢修过程至少也影响球磨机系统停产3d... 相似文献
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北京市丰台区某水泥厂有Φ22m×65m水泥磨2台,分别粉磨325号和425号矿渣水泥,均配有离心式选粉机,产量为11t/h及12t/h左右。该厂立窑改造后熟料产量提高,因此要求水泥磨的产量随之提高。我们于1997年10月对其中1台水泥磨系统(粉磨325号矿渣水泥)实施了技术改造,在投资很小的情况下,取得了较好的增产节能效果。1技改方案11系统分析及判断该系统为闭路流程,配Φ35m离心选粉机,磨尾设袋除尘。入磨物料最大粒度约为30mm,矿渣与熟料的配比为1∶1,电机功率380kW,并装有进相机。选粉机的大小风… 相似文献
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我公司Φ22m×6.5m水泥磨主轴承润滑系统原采用体内循环,蛇形管道水冷却,但由于我公司采用了挤压粉碎机新技术后,磨机台时产量大大提高,致使喂入物料温度由原来30℃升到了60℃,再加上空心轴与轴瓦在运转中的相互摩擦,产生的热量增多,造成油温过高,又... 相似文献
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振动筛在二级破碎前的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司的熟料由PEX150×750颚式破碎机进行破碎,其出料粒度最大的为40mm,平均粒度为20mm,严重影响水泥球磨机的台时产量.因此我公司新购进一台2PDG800×1000型双辊破碎机,作为二级破碎.该破碎机的主要参数为:入料粒度≤60mm,出料粒度3~15mm,产量为10~50t/h,电机功率2×30kW.但在使用过程中,对辊破碎机的出料粒度调节到10mm时,其台时产量还不足30t/h,即二级破碎出料粒度和产量都满足不了水泥球磨机的需求(我公司1#线为两台Φ2.2×6.5m球磨机,闭路系统,原入磨熟料粒度平均直径为20mm时,单台产量为15t/h). 相似文献
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山东水泥厂2号生产线原窑系统为四级旋风预热器窑外分解窑,产量为1200t/d左右;生料系统为Φ35m×10m中卸烘干磨和Φ55m离心式选粉机各一台,配用六管除尘器和15m2电收尘。其工艺流程如图1。图11、2号生产线原生料系统工艺流程1配料库;... 相似文献