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相似文献
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1.
纯梁油田两种破乳剂联用的高含水原油热-化学破乳技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
纯梁油田各油气所产原油的油质(含蜡量),含水率及油温不同,将13种商品破乳剂用于纯梁各油区原油及混合油的破乳,筛选出了4种性能优良的破乳剂。将这4种破乳剂两两复配,用于混合油的破乳,最后筛选出以改性咪唑啉为起始剂的高聚物类破乳剂BSH-06和以改性树脂为起始剂的嵌段聚醚类破乳剂BCL-405。实施了联合使用这两种破乳剂的原油热-化学破乳脱水现场试验;在纯东集油计量站,在油温35℃,原油含蜡15%-20%的高含水量油中加入BSH-06,在纯西集油计量站,在油温55℃,原油含量20%,乳化水含量高的原油中加入BCL-405,加量100-80mg/L,在长3-4km的管道输送过程中破乳,在原油处理站两种原油混合后进入一级,二级沉降罐,沉降时间约4h,油水分离,原油含水降至≤0.5%,可以不再进行电脱水而直接外输,脱出污水含油量<100mg/L。这种不同原油各用合适的破乳剂管道破乳,混合沉降脱水的热-化学破乳脱水技术,已在纯梁油田广泛应用。  相似文献   

2.
结合现场生产实际,讨论了影响马岭油田原油热化学沉降脱水效果的因素;破乳剂的选择与使用,含水原油的温度、原油沉降时间,沉降罐中间乳化层,沉降罐油水界面,脱水工艺的操作与管理。  相似文献   

3.
结合现场生产实际,讨论了影响马岭油田原油热化学沉降脱水效果的因素:破乳剂的选择与使用,含水原油的温度,原油沉降时间,沉降罐中间乳化层,沉降罐油水界面,脱水工艺的操作与管理。  相似文献   

4.
苏丹1/2/4油田原油脱水影响因素和破乳剂筛选   总被引:1,自引:1,他引:0  
吴瑞坤  李锦昕 《油田化学》2006,23(2):128-131
中油集团公司开发的苏丹1/2/4区块油田由于大量使用电潜泵.产液量增加了7.4倍,原油含水由8.7%增加到85.4%,产出液在油水分离器停留时间由1.82h减小到0.29h,油水乳化严重,形成了油包水-水包油混合乳状液。原油处理流程包括各油区集输、油水分离(FPF)、区块集输、电脱水(CPF)。为了提高原油破乳效果,在井口添加一部分破乳剂,利用管道破乳。在Heglig油区现场试验中,破乳剂总加量不变,井口破乳剂加入点离FPF越远(1000--7500m),原油脱水效果越好。在室内原油快速破乳实验中.从中油科新化工的KS-50系列11种破乳剂中筛选出效果好的水基破乳剂KS50.02和油基破乳剂KS50.11.两种破乳剂以1:1体积比混合使用时,破乳效果最好。2005年10月10-26日在包括5个油区的现场试验中,KS50—02和KS50—11总加剂量5.9~24.7mg/L,各FPF产出原油的含水为0.1%~1.8%。图1表7参4。  相似文献   

5.
2009年9月,杏河站沉降罐运行波动较大,出现沉降罐满罐乳化现象,严重影响杏河站生产。在实验条件下,采用加大破乳剂浓度,使用净水剂、反相破乳剂方法对乳化油进行破乳试验。结果表明,沉降罐满罐原油乳化时,增大破乳剂浓度能使乳化油破乳;但是当增大到一定浓度时,反而导致破乳后原油反乳化,使沉降罐原油形成O/W、W/O乳化油复杂体系;将净水剂和反相破乳剂按比例混合使用,破乳效果显著。  相似文献   

6.
长庆油田原油处理工艺,无论是破乳剂现场应用"端点加药、管道破乳",还是"末端加药、大罐破乳"两种破乳剂投加方式,原理都是原油破乳剂对原油进行化学作用,破坏油水界面膜的稳定,促使油水状态上的分离,再利用油水密度差异与重力作用,在沉降罐内进行沉降处理,从而实现原油与水完全分离的目的。原油处理状况如何,最直接的两个影响因素即为:破乳剂与原油化学作用效果程度和联合站集输系统的硬件条件与集输工艺水平,如温度控制水平、沉降罐容积的大小、产进液量与外输液量的平稳、集输系统运行参数设置是否合理。主要针对长庆油田目前原油脱水处理过程中,集输工艺特性进行认识分析,及破乳剂在现场使用过程中,联合站沉降罐运行状况对破乳剂脱水方面的影响因素进行探讨,在实际生产中提高集输系统的可控性和稳定性,为改进原油脱水过程的控制方案提供技术指导。  相似文献   

7.
为了解决大港滩海地区联合站外输原油油水界面混浊,原油含水超标,乳化严重的问题,室内对5种不同类型的破乳剂对滩海油田原油的破乳能力进行分析研究,筛选出2种类型的破乳剂进行复配后对复配破乳剂类型、加药浓度、温度等因素进行研究。最终筛选复配出BH-2型破乳剂在60℃加药浓度为100 mg/L的条件下,原油脱水速度快,油水界面清晰,深度脱水效果显著。与目前在用破乳剂相比,现场使用效果明显,外输原油含水率从3%降到0.7%以下,药剂成本节省16%,可节约成本48万元/a,具有较好的推广应用前景。  相似文献   

8.
依据中华人民共和国石油天然气行业标准筛选出适合塔里木油田哈拉哈塘油田哈6区块稠油乳状液的破乳剂,并通过脱水量、油相中含水量、油水界面等技术指标,评价破乳剂在不同条件下破乳脱水效果,优选出效果最优的破乳剂,作为哈拉哈塘油田哈6区块原油脱水的专用原油破乳剂。在室内模拟条件下,用哈拉哈塘油田稠油配制出的含水10%、30%、60%的原油乳状液为较稳定的油包水型乳状液,能够满足室内原油破乳剂的筛选试验要求。筛选出的TA209破乳剂能够满足一段破乳脱水条件要求,筛选出的JFO913破乳剂能够满足二段破乳脱水条件要求。  相似文献   

9.
针对大庆油田进入高含水开发后期采出液含水率高,油水乳状液类型由W/O型转变为O/W型和W/O/W型,采用常规水溶性破乳剂存在难以同时兼顾O/W型原油乳状液破乳和W/O型原油乳状液破乳以及加药量大的问题,通过水溶性阳离子型反相破乳剂和油溶性脱水型破乳剂的复配,研制出适用于水驱高含水采出液的高效破乳剂DQS-7。该破乳剂在加药浓度为9.67 mg/L时,大庆油田某联合站水驱高含水采出液经游离水脱除器—压力沉降罐—电脱水器三段脱水工艺后的原油水含量低于0.3%,分离采出水含油量低于500 mg/L。  相似文献   

10.
原油破乳剂筛选及破乳效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据“破乳性评分”(DV)值,采用室内瓶试法为大港扣50区混合原油筛选出性能较好的破乳剂。考察了温度和破乳剂浓度对脱水效果的影响,结果表明,选用庄大破乳剂,温度60℃,破乳剂浓度100mg/L条件下,脱水效果最好,脱出水色清,油水界面齐,脱水后原油含水率0.57%,脱出水中含油6.34mg/L。采用滴体积法测定了破乳剂及破乳剂浓度对原油及沥青质、芳香分、胶质和饱和分4组分的油水动态界面张力的影响,结果表明,原油及4组分中加入破乳剂后,界面张力都降低,尤其是庄大破乳剂对油/水界面张力降低幅度最大;随着破乳剂浓度的增加,原油及4组分油/水界面张力呈现下降趋势,但当破乳剂浓度大于100mg/L时,界面张力呈现上升趋势,各组分出现最低界面张力时对应破乳剂浓度基本在100mg/L左右。因此,选择庄大破乳剂,其浓度100mg/L对脱水和降低油/水界面张力效果都好。  相似文献   

11.
泾河油田原油破乳剂的优选与复配   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对泾河油田原油密度大、非烃及沥青质含量高、脱水困难、破乳剂用量大等问题,测定了6种商品破乳剂对含水20%稠油的脱水效果。单剂破乳剂25-A和HL-1的脱水效果均优于其它破乳剂,破乳温度65℃、破乳剂浓度600 mg/L时的脱水率分别为65.6%和62.5%。复配破乳剂脱水效果明显优于单剂破乳剂,相同条件下,脱水率高出15.7%。通过破乳剂浓度和破乳温度等影响因素的分析得出,泾河油田原油的最佳破乳条件为:破乳剂浓度400 mg/L,复配比例2∶1,破乳温度80℃,沉降10 h后脱水率可达94.5%。  相似文献   

12.
原油复配破乳剂的配方设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了水相pH值、非离子破乳剂和助剂对沙轻原油、阿曼原油、杰诺原油、胜利原油乳液稳定性的影响 ,考察了破乳剂与助剂的协同效应。结果表明 :沙轻原油在水相 pH =6~ 7时乳液的稳定性最差 ;破乳剂通过降低界面张力和使沥青质胶团向油相解缔而破坏乳液的稳定性 ;有机小分子助剂改变界面极性环境或增加芳香度使沥青质增溶而破坏乳液的稳定性 ,它们与破乳剂有很好的协同效应  相似文献   

13.
本文简要介绍了渤海稠油脱水工艺的基础试验研究,指出对于埕北原油,在电潜泵生产条件下稳定的W/O乳状液含水最高(40%左右);海水配制的W/O乳状液稳定性较差,脱水较容易;磁处理后脱水效果提高20%以上;污水回掺工艺可改善热化学沉降脱水效果;类似埕北稠油的热化学沉降脱水工艺,一段比两段脱水流程优越;埕北油田应选用比现用的AE8031和SP169更好的破乳剂。  相似文献   

14.
SLDE-01低温高效稠油破乳剂的研制及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对胜利孤东油田东四联稠油的处理工艺存在的问题,研制了SLDE-01油溶性低温高效稠油破乳荆。该药剂是以多胺、多元醇为起始剂的聚氧丙烯聚氧乙烯双嵌段聚醚的扩链产物。室内实验和现场应用情况表明:SLDE-01破乳剂脱水速度快、油水界面齐、脱出污水清,能使东四联原油一段脱水温度降低10℃,脱水效果明显好于现场在用水溶性破乳剂,节约了能源,且降低了原油生产成本。  相似文献   

15.
二级超声波-电脱盐技术的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
 介绍了二级超声波-电脱盐组合技术在中国石化胜利油田石化总厂的应用情况。一级超声波破乳设备投用后的标定结果表明,平均脱后含盐由4.64 mg/L降至3 mg/L以下,二级超声波破乳设备投用1年后进行标定,破乳剂由高效油溶性破乳剂改为WS-9301型水溶性破乳剂,月平均脱后含盐降至2.36 mg/L,月平均脱后含水降至0.025%。  相似文献   

16.
以多胺、多元醇聚醚为主要成分,用交联剂进行交联扩链,研制出适合孤东#联合站原油物性和油水处理工艺的低温高效破乳剂SLDE-01.室内评价表明,SLDE-01破乳剂在脱水率、脱水速度、油水界面等指标均明显优于MPR-2.矿场试验结果表明,SLDE-01破乳剂对孤东4#联合站原油破乳沉降脱水效果显著,加药量由250降至200 kg/d,外输油含水基本控制在10%左右,满足现场要求,解决了孤东4#联合站原油脱水难题,并且年节约资金79.38万元.  相似文献   

17.
安塞油田已进入中高含水开发阶段,水驱控制程度逐渐变低,剩余油高度分散,大大降低了水驱效率。近年来,安塞油田大规模实施聚合物微球调驱措施,有效缓解了水驱矛盾,取得了良好的增油降水效果。为了研究聚合物微球调驱是否对原油破乳脱水产生影响,特选取了工作量大、覆盖范围广的侯市、杏河北部区块的原油样品,不同浓度的新鲜WQ100聚合物微球及水化后WQ100聚合物微球,采用热沉降化学法,在室内开展原油破乳脱水实验,结果显示,不同浓度的新鲜/水化后WQ100聚合物微球对原油破乳脱水不产生影响,且有一定的正向作用。  相似文献   

18.
胜利油田特高含水期电脱水工艺发展方向的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了胜利油田进入高含水期后,原油电脱水存在的主要问题:①脱水站中老的淤渣排不出去,新的淤渣又不断产生,越积越多,形成恶性循环;②各种化学药剂的使用,特别是三采注稠化水,井下压裂、酸化、防砂等作业,使原油乳化液性质变顽固和形成“水包油”型乳化液,使电脱水器出现“倒电场”;③破乳剂质量差;④设备管理跟不上。针对存在的问题提出了今后的工作方向和几点建议。  相似文献   

19.
聚合物驱原油采出液破乳剂的研制   总被引:10,自引:0,他引:10  
大庆油田实施聚合物驱油以后,使得含有聚合物原油采出液形成了稳定的乳状液,采用常规破乳剂已无法解决破乳脱水的难题,严重影响了原油脱水生产和商品油的质量。针对生产中这一难题,在室内通过采用不同分子结构破乳剂,并根据“协同效应”原理,研制出了FPW320破乳剂。室内经用不同聚合物含量的原油乳状液破乳脱水效果表明,提高了破乳速度,降低了脱后污水含油量,并且减少了乳化层的产生。该剂经在大庆油田最大的聚合物驱原油采出液处理站──北十三联合站推广使用,在原油采出液中聚合物含量90-130mg/L,破乳剂用量每天可节约200kg以上,脱后污水中含油量降低了100mg/L,降低电脱水器电流40mA,并且解决了电脱水器的波动,烧硅片、保险等影响脱水生产的难题,保证了原油脱水生产的正常运行和商品油质量。  相似文献   

20.
针对重质高酸原油破乳脱盐困难的问题,首先在原油性质分析的基础上对市售部分破乳剂进行性能评定,筛选几种性能优良的破乳剂单剂,将这些破乳剂单剂与不同助剂进行复配,筛选出两种脱水效果较好的破乳剂。通过比较两种破乳剂的加注量、脱盐效果及使用成本最终得到油溶性破乳剂FO6。破乳剂FO6动态脱盐试验及工业应用结果表明:当添加量为10 μg/g时,脱后原油含盐量低于3 mg/L,脱后原油含水量低于0.3%,电脱盐排水中污水含油量小于150 mg/L,各项工艺控制指标符合炼油厂原油加工要求。  相似文献   

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