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N—80级钢管轧后余热淬火工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
综合研究了钢管减(定)径余热内、外喷水淬火工艺,用多种方法检测和控制均匀冷却,详细分析了淬火和回火后的组织结构和强韧性能。从我国国情出发。提出了终冷温度控制的新观点并已实施。本工艺为高强高效管材生产开拓了新途径,对中小热轧管机组改造有推广价值。 相似文献
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本实验取挤压生产6061铝合金型材,重新固熔后,同一支料部分正常淬火,部分延迟淬火。通过硬度检测,性能测试,ANSYS模拟分析等方法,分析正常淬火区和延迟淬火区、以及两者交界处硬度、性能的变化规律。结果显示相比于正常淬火,90s延迟淬火后型材硬度、性能降低,且受热传导影响。延迟淬火端性能先降低,后小幅度增加直至性能平稳的规律。在距正常淬火与延迟淬火的分界线的延迟淬火区域80mm处型材经90s空冷后温度降低至210℃左右,正在经淬火后测布氏硬度,硬度最低(77HB)且性能不合格;距离淬火分界线130mm以上的延迟淬火区不受水冷影响,空冷90s后温度降低至360℃,淬火后硬度有所下降(83HB),但性能合格。 相似文献
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余热处理技术通过优化控冷工艺控制系统,制定合理的穿水冷却操作规程,生产符合国家标准及英、美、德等先进国家标准的高强度等级建筑钢筋。研究表明,钢筋表面发生淬火、回火转变,根据强度等级的不同,显微组织为回火马氏体或者回火索氏体,芯部为铁素体加珠光体或者铁素体加索氏体、贝氏体等,钢筋具有高强度和良好塑性的理想配合。 相似文献
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通过水淬+空冷复合的方式,实现了在一个试样上淬火的冷却速度从水淬到空冷的不同,进而研究了冷却速度对TC2钛合金板材β淬火组织的影响。结果表明,β淬火时冷却速度不同,使得淬火后合金的金相组织存在较大的差别,进而对成品板材的组织产生影响。TC2合金板在热轧过程中获得了球状-纤维状的混合显微组织,水淬+空冷复合试样的水淬部分均发生马氏体转变,但转变的进程有所不同,水淬+空冷复合试样的空冷部分均为片状组织,随着冷却速度的降低,α片丛明显长大,α片宽度变大。淬火的延迟会导致板材显微组织不均匀。 相似文献
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本文介绍了国外5000mm左右轧机厚板厂的装备情况,并对板坯热送、板形控制、控轧控冷、超声波探伤及热处理等生产技术的发展情况进行了论述。 相似文献
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MULPIC冷却装置在品种钢研发中的生产实践 总被引:4,自引:0,他引:4
舞钢新宽厚板生产线MULIPIC在线快冷装备具有高冷却速度等技术特点,结合控制轧制和在线快冷装备对船板、管线钢进行了开发研究,采用直接淬火工艺研究开发了高强工程机械用钢。结果表明: 60 mm厚度E36级TMCP船板钢,组织全部为铁素体+珠光体,晶粒度10级以上,-40 ℃夏比横向冲击功在183 J以上;X70管线钢的组织为针状铁素体,力学性能合格率达98%;利用直接淬火(DQ)和离线回火工艺,生产出30 mm厚的WQ960D调质钢,屈服强度达到960 MPa,抗拉强度1030 MPa,-20 ℃纵向冲击功在43 J以上。 相似文献
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在成分设计的基础上,通过冷却工艺基础性研究以及加热、轧制和冷却工艺优化,实现了12Mn Ni VR在线淬火钢种在南钢的工业化生产,其力学性能均匀性及板型良好,为后续的回火热处理及按期交货创造了便利条件。 相似文献