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刘振亚 《有色金属(冶炼部分)》1982,(4)
<正> 一、前言 在湿法炼锌生产中,为了保证电积过程的正常进行,锌电积液的温度控制是电积锌的重要条件之一。以前,锌电积的温度一般控制在30~35℃,而近年来随着溶液净化深 相似文献
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徐金法 《有色金属(冶炼部分)》1980,(2)
<正> 在电解沉积锌的过程中,由于硫酸锌溶液中二价锰离子在阳极上放电生成的阳极泥,一部分从阳极上脱落沉于槽底,少量悬浮在电解液中。为了保证锌电积生产的正常进行,必须周期性地进行清槽 相似文献
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锌电积是湿法炼锌不可缺少的重要工艺过程,在锌电积生产工艺中,从阴极板上把产生的锌片剥离下来的剥锌工作是一件繁重的劳动,一直以来都是人工完成。现介绍一种应用于锌冶炼电解生产工艺中的自动剥锌机组,可实现锌冶炼厂电解车间自动化提升。 相似文献
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硫酸锌溶液中钴(Ⅱ)的阴极行为及深度净化新型添加剂研究 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 一、绪言从硫酸锌溶液中除去微量杂质钴(Ⅱ)是湿法电积锌关键步骤。目前世界上电沉积提锌过程中除微量钴(Ⅱ)通常采用三种方法:络合法、氧化法、锌粉作载体加添加剂法。过去采用的这几种方法中都不同程度存在问题,如造成环境污染、不经济、对电解过程有害。基于此我们从理论上研究钴(Ⅱ)的 相似文献
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前言溶液中金属杂质的影响,有很多研究者研究过了。众所周知,熔液中的少量杂质会降低电流效率。在采用酸性水溶液电积次贵金属的过程中,在阴极上发生主金属与氢析出的争先反应,这种现象与具有很高氢超电压的锌电积相似。而且,电积锌的重新溶解(系锌电极腐蚀),与锌的溶解过程有关。锌在酸性介质中的腐蚀速度取决于阴极的微量的氢超电压。因 相似文献
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黄钾铁矾法除铁新发展 总被引:1,自引:1,他引:0
于淑秋 《有色金属(冶炼部分)》1987,(4)
<正> 黄钾铁矾法是六十年代澳大利亚电锌公司雷斯顿电锌厂经过多年的试验研究之后发展起来,并在锌冶炼中采用的除铁方法,与此同时,挪威锌公司和西班牙的阿斯图里亚那锌公司也分别发展了这种方法。从此黄钾铁矾法在世界锌炼冶中很快得到推广应用[1—6]。一九八五年日本矿业协会冶金委 相似文献
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李厚畴 《金属材料与冶金工程》1983,(3)
硫化锌精矿沸腾焙烧烟尘——双旋灰、电尘、常作为生产电锌、电镉、硫酸锌及其他锌制品原料,其化学成分及物相分析如表1。因为电尘粒度小,比重轻,含铜低硫高,一般在湿法生产电锌或硫酸锌过程中,多搭配在焙砂或双旋灰中浸出,而且搭配比不能太高,否则,沉清过滤性能差、上清率低。 相似文献
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Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O体系生产金属锌 总被引:1,自引:1,他引:0
用NH3-NH4Cl溶液浸出锌焙砂、铸锌渣灰、铅厂烟灰,净化后电积锌。浸出过程在自然温度下进行,浸出液几乎不需要除铁。净化除杂温度低,除镉、钻容易。电积时电流效率93.78%,电能消耗2600~2750kW·h/t锌,比传统的ZnSO4溶液电积锌节约约15%的电能,且电锌质量远优于国标要求。 相似文献
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锌电解阳极电积MnO2的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
彭小苏 《有色金属(冶炼部分)》2001,(3):2-4
对锌电解中阳极电积MnO2进行了研究,系统测试了各种条件下阳极电积MnO2的电流效率。试验证实,电流密度、Mn^2 浓度和阳极形状及电积MnO2电效影响较大。在常规锌电解中,控制Mn^2 浓度为3g/l左右,测得在菱形阳极板上电积MnO2电效为1%-3%,旧方格板上电积MnO2电效约为0.5%。 相似文献
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骨胶对长周期锌电积能耗及阴极质量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用实际生产电解槽的1∶1 000规模,控制阴极电流密度450 A/m2,电积液温度37~40℃,电积液中的Zn2+浓度53~58 g/L,硫酸浓度170~180 g/L,连续电积48 h,研究了骨胶对长周期锌电积的直流电单耗、电流效率和阴极锌表面质量的影响。结果表明,吨锌骨胶加入量控制在0.1~0.3 kg,可以使48 h锌电积的槽电压保持在2.99~3.05 V,吨锌直流电单耗2 820~2 860 kW.h,而电流效率均高于90%,所产阴极锌表面光滑致密;吨锌骨胶加入量超过0.3 kg将使锌电积的直流电单耗显著升高、电流效率明显降低,且所产阴极锌表面粗糙、生长大量突瘤、颜色暗沉。 相似文献
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