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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
张振兴  陈权 《中国电力》2014,47(8):21-26
500 kV自耦变压器体积庞大,套管高,拆除引线和接测量线都有困难。然而,自耦变压器高压套管、中压套管及中性点套管实为同一绕组连接,在低压绕组首尾短接接地的前提下,从中性点加测量电压、从套管末屏取试品电流来测量高压及中压套管电容量及介质损耗,可避免拆装引线和在高、中压套管上接拆测量线。通过对500 kV自耦变压器进行模型简化和等效电路运算,得出从中性点加测量电压测高压套管电容量及介质损耗的误差;并对广东省中山市500 kV香山变电站2台自耦变压器现场实测,验证了此种方法的可行性。  相似文献   

2.
电气设备中电容屏能有效改善内部电场分布,提高绝缘材料利用率,所以电容型电流互感器、高压套管在电力系统中得到广泛使用。电容屏数目越多,绝缘中电场分布越均匀,但考虑设备体积和制造成本,220kV设备一般只做11~12个屏,其中靠近高压导电部分的第一个屏为零屏,它与一次导电部分相联,最外一层屏称为末屏,通过绝缘瓷套引出接地,整个电容屏全部浸在绝缘油中。通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,从而判断电容屏的绝缘状况,掌握绝缘性能,因此也称为测量端子。通过末屏测量端子能有效地发现主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间开路或短…  相似文献   

3.
张雪  杨鑫 《东北电力技术》2023,(6):33-36+53
500 kV变压器是变电站的核心设备,其安全可靠运行在电力系统中至关重要。变压器套管对主变压器的稳定运行具有重要作用,为了保障变压器的安全可靠运行,变压器的预防性试验尤为关键。介绍了一起某500 kV变压器变高套管介损试验异常的案例分析,通过对变压器油纸电容型套管油样分析并对套管进行高压介损、局放试验及介电谱测试,确定变压器变高套管介损升高的原因是套管内部存在局部放电并且套管油出现X-蜡。最后,通过对该变高套管进行解体,论证了套管内部出现局部放电及X-蜡,并对X-蜡的产生机理进行分析。鉴于近年来日益增多的变压器运行事故,针对套管油劣化提出了相应预防措施。  相似文献   

4.
500 kV变压器套管介损偏大的原因分析   总被引:4,自引:2,他引:2  
通过对3支500 kV变压器套管介损偏大原因的分析,得出了套管末屏对地电容量很大时介损实际测量值的修正计算式.  相似文献   

5.
现场测量10kV及以上电容式套管的介质损tgδ时,一般使用QSI型西林电桥正接接线。即套管高压端加压,测量小套管接电桥C_x线,套管法兰固定在接地的变压器外壳上。测量时若不注意电桥接地点与被试套管接地牢固连接,而当接触电阻较大时,则会产生偏小的测量误差,有时还会产生负损耗的测量结果。我省某电厂在一台变压器110kV电容套管试  相似文献   

6.
概述前苏联制造的TMT-30-500/2000Y1型500kV变压器套管(以下简称套管)系油混纸电容型绝缘结构。套管导杆与末电屏间的电容即C1,末电屏对法兰的电容即C2分别约为640PF、40000PF。测试套管导中许与电屏间的介质损失角tgδ(以不简称介质损tgδ),是为分析判断主电容屏问绝缘状况提供依据的主要试验项目之一。测试未电屏对波兰的介质损失角tgδ(以下简称介质损tgδ)则可早期发现套管绝缘受潮缺陷。为防止误判断,应尽量减小测试误差。由于套管的C2/C1值远大于国产220kV及以下电压等级的油纸电容型套管,如仍使用现绝缘预试中常用…  相似文献   

7.
800 kV特高压直流穿墙套管故障分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢超  何平 《中国电力》2015,48(7):27-30
±800 kV云广特高压直流工程的800 kV直流穿墙套管投运3年后频繁出现故障,为分析故障的原因,对3支套管进行了解体检查,发现出现不同故障的共同原因均为套管户外端与户内端连接的锁紧环螺纹磨损。磨损产生的金属粉尘附着于套管短尾端,引起介损增加,严重时造成绝缘下降,电流击穿末屏接地点形成放电。同时螺纹磨损造成户外端与户内端连接紧固力下降,表现为套管直流电阻增大。针对故障原因,对套管结构提出增加径向锁紧的定位销的改进设计和对套管预防性试验项目增加直流电阻测试的改进建议。  相似文献   

8.
《高压电器》2015,(3):111-116
500 kV变压器是变电站的核心元件,套管对主变的稳定运行有着重要的作用,根据公司关于500 kV高压交流套管反事故措施的要求,基于套管在线监测系统对主变变高、变中套管的运行情况进行实时监测,发现500 kV 1号主变变高侧B相套管介损值增长明显,增长幅度较大,电容值变化无异常。为验证在线监测数据的准确性,针对10 kV常规介损测试难以真实反映套管真实运行状况的情况,采用变频原理的串联谐振升压方式对主变套管进行高压介损测试,发现B相变高套管介损值随电压升高,介损值上升趋势明显,在某个区间有突变情况,上升斜率较A、C相明显偏大,电容值波动不大,基本无上升趋势,无突变情况。结合在线监测系统与高压介损测试数据,结果显示B相变高套管应存在绝缘薄弱等潜在缺陷,有明显劣化趋势,经解体检查验证,有效避免了一起500 kV主变压器事故。  相似文献   

9.
在某500 kV变电站进行例行停电试验时发现主变中性点套管介损超标,现场综合绝缘油色谱、微水、绝缘电阻试验初步确认了导致介损增大的原因。套管返厂试验时发现介损较现场测试结果有进一步的增大,通过密封性试验、绝缘油色谱、微水试验,结合套管的解体检查,确定套管介损超标的原因是套管油枕放气孔螺栓未旋紧导致受潮,返厂后介损进一步增大的原因是运输过程中套管底部水分扩散至整个电容屏,对如何预防类似情况发生给出了若干建议。  相似文献   

10.
《高压电器》2015,(9):159-163
主要介绍带电检测技术在110 kV变压器套管故障诊断中的成功应用案例。针对佛山局某110 kV变电站2号主变压器变高C相套管常规试验介损值、电容量超过规定值,套管油色谱试验发现乙炔超标的情况,对该套管进行带电测试,确定该套管存在缺陷;对套管高压介损和局部放电试验并解体发现,在该套管第1屏和第2屏存在放电痕迹,验证了测试结果。  相似文献   

11.
蒙西地区在运110 kV串级式电压互感器的电容和介损测试常采用常规法、末端屏蔽法及末端加压法,3种方法均无法精确测试出一次绕组尾端对辅助绕组端部电容的介损,不利于及时发现电压互感器初期进水受潮缺陷。为此提出一种改进方法,将110 kV串级式电压互感器一次绕组首端直接接地,一次绕组尾端接介损仪的高压线,二次绕组单端接信号线的屏蔽端,辅助绕组单端接信号线,可有效屏蔽一次绕组静电屏对二次绕组的电容,从而准确测出一次绕组尾端对辅助绕组端部电容的介损,据此可以判断110 kV串级式电压互感器的绝缘状态。现场实测结果证实了该方法的可行性。  相似文献   

12.
本文介绍了一起500kV变压器高压套管介损值异常事件的现场测试和返厂检查、试验和解体过程。分析了该套管介损值异常的原因,验证了套管绝缘在线监测系统、高压介损测试技术的有效性,给出了现场进行变压器高压套管介损测试的参考结论。  相似文献   

13.
对500 kV船山2号主变压器停电试验发现的U相、V相末屏漏油及放电问题进行分析,检查高压套管末屏,发现U相引线柱根部有油渗出,引出线接地铜套有轻微卡涩,V相周边均有渗漏油,分析认为:U相、V相高压套管末屏故障分别是由于试验操作不当造成的接地不良和引线松动造成的接触不良。进一步对套管油进行油色谱试验,未发现炔烃类气体,认为套管内部无放电发生,放电仅局限于末屏引出线末端。由此得出结论:U相、V相高压套管末屏接地不良,造成末屏对地悬浮电位放电,但放电仅局限于末屏引出线末端,套管内部无故障。通过末屏更换并将接地方式由弹簧金属套接地式变为直接硬连接,消除了故障。  相似文献   

14.
介绍河北张河湾蓄能发电有限责任公司500 kV主变压器设备概况,分析局部放电试验的过程及异常情况,认为低压套管末屏导杆有毛刺导致接地不良是局部放电超标的原因,并提出解决措施及试验注意事项.  相似文献   

15.
通过750 KV变压器套管末屏进行过电压监测的方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对西北750kV超高压电网所处特殊自然环境下易遭受过电压危害的特点,研究探索750kV电网过电压监测方法。根据变压器电容式套管结构原理,研制出系列750kV变压器套管末屏连接专用精密低压臂分压器,与套管电容组成测量过电压信号的冲击电压分压系统。分析研究了750kV变压器套管末屏频率响应特性,该系统可满足电网雷电冲击、操作冲击过电压现场测量的要求。论证了750kV电网采用变压器电容式套管末屏连接低压臂分压器进行过电压监测的可行性。  相似文献   

16.
针对西北750kV超高压电网所处特殊自然环境下易遭受过电压危害的特点,研究探索750kV电网过电压监测方法。根据变压器电容式套管结构原理,研制出系列750kV变压器套管末屏连接专用精密低压臂分压器,与套管电容组成测量过电压信号的冲击电压分压系统。分析研究了750kV变压器套管末屏频率响应特性,该系统可满足电网雷电冲击、操作冲击过电压现场测量的要求。论证了750kV电网采用变压器电容式套管末屏连接低压臂分压器进行过电压监测的可行性。  相似文献   

17.
《变压器》2020,(6)
针对某500kV变压器高压侧500kV套管油色谱异常缺陷问题,从介电谱、套管主绝缘介损和电容量、局放试验以及解体检查等方面进行了试验和检查分析,找出了故障的原因,并提出了相应的防范措施。  相似文献   

18.
通过实施主变压器(简称主变)套管带电测试技术检测设备运行状况,减少主变预防性试验停电的时间和次数,提高了供电可靠性。实施对主变套管末屏进行必要改造,对改造后的套管采用相对测量法进行带电测试,测量同相套管的介损差值和电容比值。测得的介损差值、电容比值数据稳定,重现性好,同相同基准的3次测量读数几乎没有变化。套管带电测试技术能较好地反映主变套管的运行状况,满足规程要求,能够实现主变套管的状态检修。  相似文献   

19.
在500kV永丰Ⅰ线预防性试验过程中发现高压并联电抗器W相套管末屏有明显烧损痕迹。通过对现场高压电气试验和套管油色谱试验结果分析,确定故障原因为套管末屏外引接地铜杆接地不良,悬浮电位放电,导致套管油色谱异常。对发生故障的顶针式末屏结构缺陷进行分析,并改造为双重接地结构,解决了末屏易损坏、接地不良等问题。  相似文献   

20.
《高压电器》2016,(4):117-122
文中主要研究了如何在不拆除高压引线下开展"油—油"套管电缆出线变压器的介损试验。根据相关规程和现场情况,通过绕组中性点加压开展介损试验,并通过建立等效电路对试验结果进行分析。主要得到以下结论:不短接绕组两端开展介损试验时测得的电容值变小,tanδ变大,但变化可忽略不计;反接法测量时,电缆使得电容值变大,tanδ变小,而PT(电压互感器)使得电容值变小,tanδ变大;正接法测量时,可排除电缆和PT的影响,适用于开展不拆高压引线时的变压器介损试验。  相似文献   

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