共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《当代化工》2020,(5)
泌276断块深层I-2型普通稠油油藏采用天然能量开发效果较差,急需转换开发方式。由于深层稠油采用热采开发工艺技术难度大且经济效益较差,因此可行性不高。一些深层稠油油藏采取常规注水开发方式的效果较好,但原油黏度基本都小于300mPa·s。原油黏度介于300~500MPa·s之间的Ⅰ-2类普通稠油的注水开发可供借鉴的经验不多。为论证注水开发可行性,开展了水驱油效率室内评价实验,并通过类比法确定了注水开发的驱油效率下限。结果表明,工区注水开发的驱油效率下限为28%,由于水驱油实验0.5PV之后的驱油效率均大于30%,且储层物性、流体属性等与邻区转水驱效果较好的王9断块类似,因此可以认为,注水开发可取得较好的开发效果,天然能量转注水开发是可行的。 相似文献
2.
解鑫 《中国石油和化工标准与质量》2012,(10):272
为提高稠油高轮次吞吐井后期开发效果,根据油井的不同原油物性、不同地层压力等情况,有针对性的研制与应用的两种稠油高轮次吞吐井复合驱油技术,解决了稠油进入高轮次吞吐后,由于层间矛盾突出、地层压力下降、原油粘度升高、地下存水增加等原因导致的稠油周期产量大幅度降低的问题,有效改善了高轮次井吞吐效果,提高了稠油采收率。 相似文献
3.
解鑫 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(9)
为提高稠油高轮次吞吐井后期开发效果,根据油井的不同原油物性、不同地层压力等情况,有针对性的研制与应用的两种稠油高轮次吞吐井复合驱油技术,解决了稠油进入高轮次吞吐后,由于层间矛盾突出、地层压力下降、原油粘度升高、地下存水增加等原因导致的稠油周期产量大幅度降低的问题,有效改善了高轮次井吞吐效果,提高了稠油采收率. 相似文献
4.
本文针对古城油田泌125断块油藏原油粘度高分布差异大的特点进行分析,建立了油藏地质模型和数值模型,进行了普通稠油油藏聚合物驱可行性研究,对聚合物驱最终开发指标进行效果预测研究,结果显示原油粘度600mPa·s左右的油藏进行聚合物驱也能取得好的效果。 相似文献
5.
6.
鲁克沁三叠系普通稠油油藏平均渗透率230×10~(-3)μm~2,变异系数0.94,地下原油粘度286~586MPa·s,地层水矿化度高,地层温度78℃,采用常规水驱开发,标定采收率仅15%。由于三叠系油藏油水粘度比大,开发10年来,综合含水已达71%,水驱采出程度6.5%。为进一步提高稠油开发效果,通过稠油注氮气吞吐机理研究,确定了合理的注气参数,并进行现场试验取得成功,为深层稠油注水后期提高采收率提供了一条有效途径。 相似文献
7.
8.
本文针对胜利油田三种不同粘度的原油(中二北普通稠油、孤南四特稠油、单56超稠油),研究在高温蒸汽驱下泡沫的封堵压差、阻力因子、驱油效率,从而进一步确定稠油粘度对高温泡沫封堵调剖和驱油性能的影响。 相似文献
9.
合理的水驱转蒸汽驱的开发方式将使稠油油藏发挥最佳的开发潜能.针对普通稠油油藏在注水开发中后期的采收率低及高含水情况,本文以相似准则思路建立物理模型,进行了水驱转蒸汽驱物理模拟研究.同时进行了相关机理研究.结果表明,稠油油藏随温度升高,原油粘度下降,启动压力下降,油水两相共渗变宽;在水驱过程,随着油藏的含水级别上升,原油粘度也上升,采收率低;在转注蒸汽后,随着注入量的增大,在水驱采收率的基础上较大幅度提高了采收率.研究指出油藏转蒸汽驱的有利时机是油井含水级别较低时.同时,为研究单一薄层稠油油藏直并与水平井联合蒸汽驱开发效果,进行的不同方案蒸汽驱实验,结果表明,对于薄层蒸汽驱,直井与水平井开采效果要优于直井开采效果.该研究对稠油油藏水驱转蒸汽驱提供了新思路,对类似稠油油藏开发方案具有重要意义. 相似文献
10.
《中国石油和化工标准与质量》2013,(16)
在普通稠油油藏开发过程中,蒸汽吞吐通过注蒸汽、焖井、开井生产三个阶段可以降低原油粘度,改善流度比,从而降低残余油饱和度,提高驱替效率,是一项有效的开采稠油的方式。蒸汽吞吐的开发效果是热采参数综合作用的结果。本文通过数值模拟的方式,系统的研究了注汽强度、注汽速度、焖井时间、排液时间对开发效果的影响,对普通稠油油藏开发具有提供相应的参考 相似文献
11.
12.
《中国石油和化工标准与质量》2013,(4)
海1块为一注水开发普通稠油油藏,分层注水和水井调剖是这一油藏的主导开发技术,处于"双高"开发阶段,面临剩余油分布零散、水驱动用程度严重不均等开发矛盾。开展弱凝胶调驱试验前区块采出程度35.6%,综合含水86.3%,2010年开展了弱凝胶深部调驱工作,规划29个井组,设计三个段塞,注入量为0.2PV,先期实施的5个井组取得了较好效果,研究表明常规水驱油层动用不均、弱凝胶调驱有效降低油水粘度比、合理的井网井距、聚合物成胶稳定性是调驱见效的主要因素。 相似文献
13.
朱海燕 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(Z1)
针对前南区块原油粘度较高,注水驱油效果差,注水方向性水窜,注水调整难度大,井区局部剩余油富集,具有调剖及降粘措施实施基础,受油品性质的影响,注水开发效果差,注水波及范围有限,油井平面差异大.对井区部分水窜方向明显的水井前期调剖,后续进行注水降粘驱油取得好的开发效果. 相似文献
14.
15.
鲁克沁深层稠油油田发现于1996年,由于油层埋藏深(-2300m~-3700m),原油粘度大(50℃地面原油粘度可达9569~120150mPa.s,地下原油粘度为154~526mPa.s),开发难度大,初期只有部分单井投入试采,2000年部分区块开始投入开发。2003年在前期室内物理模拟对水、蒸汽、化学剂段塞、二氧化碳段塞、天然气段塞和烟道气段塞驱油效率的评价和筛选的基础上,表明注水开发是经济技术条件下可行的开发方式,优化后的最佳开发方式为衰竭式开发一年后转注水,其他开发方式投入成本较高,还有待于试验后逐步推广。论证完成后首先在投入开发较早的鲁2块投入试注工作,半年后注水见效。2005年以来,区块连续3年保持稳产,取得了良好的开发效果。 相似文献
16.
17.
18.
《内蒙古石油化工》2015,(11)
鲁克沁深层稠油油田发现于1996年,由于油层埋藏深(-2300m~-3700m),原油粘度大(50℃地面原油粘度可达9569-20150mPa·s,地下原油粘度为154~526mPa·s),开发难度大,初期只有部分单井投入试采,2000年油田各区块开始陆续投入开发。2003年在前期室内物理模拟对水、蒸汽、化学剂段塞、二氧化碳段塞、天然气段塞和烟道气段塞驱油效率的评价和筛选的基础上,表明注水开发是经济技术条件下可行的开发方式,优化后的最佳开发方式为衰竭式开发一年后转注水,其它开发方式投入成本较高,还有待于试验后逐步推广。论证完成后首先在投入开发较早的鲁2块投入试注工作,半年后注水见效,2005年以来,区块连续4年保持稳产,取得了良好的注水开发效果。在前期试注成功经验的基础上,鲁8块、玉东区块也相继投入注水开发,注水开发后油田单井产能明显提高,油田稳产上产基础稳步夯实,经济效益和社会效益显著。 相似文献
19.
20.
低渗透稠油油藏具有渗透率低、原油粘度高的特点,开发难度较大,随着稠油在我国原油生产中重视程度不断提升,加强对低渗透稠油油藏热采技术研究具有重要意义。文中对稠油油藏特点进行介绍,总结了热采技术优缺点,阐述了稠油热水驱的机理,对影响稠油热水驱的因素进行了分析,为现场开发提供理论依据和技术支持。 相似文献