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Heidelberg水泥集团在波兰有3个厂,Gorazdze水泥厂拥有2条3500t/d熟料预热器窑生产线,另外2个厂分别是湿法线和粉磨站,为了提高竞争力,Heidelberg打算提高干法熟料的生产能力,关掉湿法窑。1技改目标该技改投资要达到的主要目的是:降低水泥生产中的消耗,同时还要减小生产给环境带来的不利影响。具体如下:(1)为了满足市场的需求,干法熟料的生产率 相似文献
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2004年天津市水泥产量只有542万吨,而全市水泥消费量已增至1200万吨左右。由于水泥缺口较大,河北唐山、山东淄博、河北石家庄等地区的立窑水泥流入天津市场。最近天津市建委制定了立窑水泥禁止进入搅拌站的相关政策。为了解决天津市对高质量水泥的需求,同时为了促进河北冀东水泥的发展,冀东水泥股份有限公司在天津市宁河县潘庄镇建设了年产80万t的粉磨站。在粉磨站的施工中,地基处理采用了碎石桩和CFG桩。在桩基施工中,有成功的经验和失败的教训。目前我国新型干法生产线的建设还在稳步发展,粉磨站建设的数量和规模更是快速增长, 相似文献
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2004年6月,我公司2500t/d干法熟料生产线投产,同时配备了一台φ3.8×13m双仓管磨用于粉磨水泥,采用闭路循环系统,设计最大生产能力为75t/h.2008年6月以前,水泥调配站配料组份为熟料、粉煤灰、石子、石膏,以及外加10%左右超细矿粉和小于0.5%的固体助磨剂.其中熟料、石子、石膏是以变频申克秤计量的形式输送的.组份见表1. 相似文献
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正1生产中存在的问题伊犁南岗建材集团公司(以下简称"我公司")1000t/d水泥熟料新型干法生产线,其原料粉磨系统采用了ZN1500组合式选粉机(设计产量78~135t/h)和Φ3.5m×10m中卸烘干式原料磨(设计产量75t/h,入磨粒度≤20mm,水分≤5%)组成的闭路粉磨系统。 相似文献
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0前言
乃托水泥有限公司,位于四川省凉山州越西县乃托镇,当地海拔1606rn。该公司原有2条Ф3.1m×82m的湿法窑生产线和1条Ф3.0m×11m立窑生产线,年产熟料40万t,水泥60万t。本项目是响应国家节能减排、淘汰落后产能政策,将2条湿法线进行等量淘汰,技改建设1条1500t/d新型干法熟料生产线。设计部分包括从原料配料站到窑头和煤磨的各子项。针对该厂高海拔的特点, 相似文献
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肇庆金岗水泥有限公司2 500 t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线~#1、~#2水泥粉磨系统各采用1套Φ3.8m×13m球磨机单闭路工艺系统,为响应国家节能减排的号召,金岗水泥公司对其中~#1水泥磨系统进行节能技术改造,新增1套HFCG180-160辊压机预粉磨系统与原#1球磨机组成"一拖一"的联合粉磨系统。技改后,台时产量大幅度提高,由原来的60~65t/h提高到平均192.0t/h,粉磨系统工序电耗由平均45kWh/t降低到平均29.2 kWh/t,节电效果显著。 相似文献
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在新型干法水泥生产线的工艺流程中,生料粉磨调配站的设计常为:定量给料皮带机配料,通过给定的总流量和配比算出所需的各种原料的流量,然后由定量给料机实现定量给料。近几年随着5000t/d熟料的新型干法水泥生产线的陆续建成投产,以及生料粉磨采用立磨制备而造成的配料站流量的加大以及物料粒度的加大。如果生料调配站的设计如果采用定量给料皮带机进行配料的话,配料机的皮带会很快被磨损坏的。为此,目前5000t/d熟料生产线的生料调配站的设计多采用板喂机加皮带给料机的组合,可大大延长皮带的使用寿命,但是要注意板喂机和皮带机的流量匹配。 相似文献
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1生产中存在的问题
伊犁南岗建材集团公司(以下简称“我公司”)1000t/d水泥熟料新型干法生产线,其原料粉磨系统采用了ZN1500组合式选粉机(设计产量78~135t/h)和qb3.5m×10m中卸烘干式原料磨(设计产量75t/h,入磨粒度≤20mm,水分≤5%)组成的闭路粉磨系统。 相似文献
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正0前言江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂(以下简称我厂)2010年新建一条日产5 000 t熟料新型干法水泥生产线,水泥粉磨系统采用挤压联合粉磨系统(开路粉磨系统),系统主要配置为HFCG160-140辊压机+Φ4.2m×13m球磨机+HFV4000 V型分级机+JPF128-2×12大布袋收尘器,磨机台时产量为160~180 t/h左右。因开流磨台时产量较低且中控操作要求较高,为提高磨机产量,降低成本提高效益, 相似文献
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河南省三联水泥厂有2条干法预热器回转窑生产线,年产水泥30万t,一线原有1台φ2.2 m×6.5 m开路水泥磨,随着水泥新标准的实施,以及市场需求量增大,原有的水泥磨系统已不能满足生产需求,经考察决定使用NHX500型高效转子式选粉机,将原系统改造为圈流粉磨系统。该工程于2002年4月开始,2002年8月投入运行,取得较好的效果。 相似文献
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我公司新型干法水泥熟料生产线的原料粉磨系统选用Φ3.8m×7.2m尾卸式烘干风扫磨。配用Φ5800mm粗粉分离器,设计台时产量75t/h。该系统2002年5月投入运行,几年来。由于设备和工艺上种种因素,磨机台时产量低,球耗电耗高,一直达不到设计要求。为此.对原料磨系统采取一系列的改进措施。取得了明显的效果。 相似文献