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SFC4×6推动棒式冷却机存在故障率高、极冷效果差、热回收效率低,功耗高等问题,采用天津水泥院第四代步进式带中置辊式破碎机篦式冷却机替代改造。步进式带中置辊式破碎机篦式冷却机采用具有科恩达效应的固定斜坡篦板,水平活动篦床基于步进式原理设计,篦床列间装有气封装置和尘封装置,篦床无漏料;中置辊式破碎机可将红料和大块料破碎粒径至<25mm,二次冷却效果好。改造后,出冷却机熟料温度稳定在100℃以下,冷却机热回收效率由54%提高至78%,二次风温稳定在1 150℃~1 200℃,发电量提高至29~30k W·h/t,设备运转率提高,达到了预期改造目标。 相似文献
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2500 t/d熟料生产线篦冷机优化改造前,活动梁螺栓频繁断裂,导致液压缸底座开裂、活动框架变形,设备运行可靠性差,出篦冷机熟料温度长期偏高.采用增加篦冷机冷却面积、提升急冷效果、解决风室漏风等方法和措施进行改造,不仅提高了篦冷机的冷却效率和热回收效率,还降低了出篦冷机熟料温度,熟料产量达到了3000 t/d以上. 相似文献
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我厂1993年引进了罗马尼亚1000t/d熟料生产线,1999年经过技改,产量提高到1200t/d,目前已稳定在1300t/d。生产线虽经改造,但篦床结构及其传动系统、漏料回收系统、破碎系统和收尘系统并没有太大的变化。随着生产线产量的提高,对设备运转率的要求也越来越高,而此篦冷机由于设计和使用维护上的原因一直故障率较高,严重影响熟料烧成的热工制度和系统运转率。我们经过几年的摸索和局部的改造,目前已熟练掌握了此系统的维护方法,故障时间也由以前的每年30多个h,缩短到2~3h。现就篦冷机系统改造中的经验作一… 相似文献
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1引言我公司1000t/d熟料新型干法回转窑工艺生产线于1996年初建成投产,熟料冷却选用沈阳水泥机械厂生产的富勒型503H—606H—827H往复推动篦式冷却机,据1997年1~8月份的统计,由于篦冷机的故障平均每月停产23h,严重影响回转窑的运转... 相似文献
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我公司拥有两条熟料生产线,单线设计能力为2500t/d,熟料冷却使用的是第三代充气梁式篦式冷却要,篦冷机是两段机械传动,共六个风室, 相似文献
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我厂篦冷机的破碎机,原锤头固定是双头螺栓加螺母(如图1所示),上紧螺母后,为防松又将螺母点焊。需换锤头时要将点焊处割开,以卸下螺母,不仅费时费力,而且换不了几次,螺栓就报废了。图1改进前锤式破碎机锤头固定方式图2改造后锤式破碎机锤头固定方式我们对其结构进行了改进,如图 相似文献
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山东东华水泥有限公司#^1线5000t/d水泥熟料生产线篦冷机原采用了一套终端配管式的双线集中干油润滑系统.但在使用中出现了较多问题,如:管道接头漏油、供油点不出油、供油泵不正常、换向控制失灵等,且润滑脂月消耗量达120kg。为此,该公司对润滑系统的供油控制方式、管道接头、油泵组位置、分配器使用进行了全面彻底改造。改造方案主要包括将终端配管方式改为环式配管方式,重新敷设主输油管道,并将主管道的卡套式接头全部更换为焊接式接头等。结果表明:改造后的润滑系统运行非常可靠,润滑脂每月消耗降为30妇左右。使用近一年的时间,没有出现过篦冷机因为缺油托轮卡死引起的停窑事故,提高了生产效率。 相似文献
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5 000 t/d熟料生产线产量由5 700 t/d提升至6200 t/d后,篦冷机的冷却效果变差,出篦冷机熟料温度达到150 ℃以上,严重影响熟料质量和后续生产工序,通过对固定篦床角度、篦板结构及一、二室供风的改造,出篦冷机熟料温度下降到110℃以下,熟料煤耗也下降,达到了较好的效果. 相似文献
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多数的大规格篦冷机都使用了自动润滑系统,润滑系统的维护也更为复杂,出现故障较难解决。本文就篦冷机日常使用过程中出现的常见故障,进行原因分析及对应的处理方法做以介绍。 相似文献
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将原第三代篦冷机整体拆除更换为第四代机,包括液压系统、风机,配辊式破碎机、高效风机、永磁同步电机.熟料冷却机的理论技术评价指标有多个,主要包括篦冷机热效率、冷却效率、空气升温效率、二三次风温、单位篦床产量、单位熟料的冷却风量、单位熟料电耗以及出篦冷机熟料温度等几个方面.在实际生产中,篦冷机的运行效果评价应该从二次风温、... 相似文献
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我公司2 500t/d新型干法生产线配用的TC-1164篦冷机及配套Φ1000×3000锤式破碎机设计合理,使用效果较好。在多年的使用中,对出现的一些小问题小改小革,使系统更趋于完善。 相似文献
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目前新型干法水泥生产线中,篦冷机主流机型为第三代和第四代篦冷机,还有部分第二代篦冷机。随着设备使用时间的不断增加,磨损的不断加剧,出现了各种各样的问题,如:机械故障率上升,影响窑的年运转率;二、三次风温低,热回收效率低,烧成系统煤耗高;窜风严重,风机电耗高;出篦冷机熟料温度高,影响熟料的正常储存和粉磨,等。因此,经过长期运转后,篦冷机的提升改造非常必要。本文介绍我公司的Sinowalk第四代篦冷机的研发经验,并根据不同现场篦冷机的实际使用情况,结合市场需求,提出了篦冷机技术升级改造的五种方案。从施工周期、节能降耗和成本分析等几个方面,详细阐述了每种方案的特点,以求在合理的投资下,得到最优的技术升级方案。 相似文献