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本文介绍了重油掺水乳化燃烧技术在武钢热轧厂大型板坯加热炉的研试情况,包括乳化装置、工业试验及初步效果,探讨了加热炉乳化燃烧热工工艺,指出重油掺水乳化燃烧技术是一条节能的途径。 相似文献
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概述自七十年代以来,重油掺水燃烧技术相继在美国、日本、苏联等国家进行了应用开发,近年来,我国引进了这项新技术,许多厂家先后进了试验,并应用于生产。关于重油掺水新技术,在理论方面,仍是一个尚未定论的问题。因此,在重油掺水这项新技术研究中,首先要通过试验的方法逐步认识。我厂于1982年开始,在反射炉燃烧过程中进行了试验,本文仅就我们对重油掺水试验和应用而进行的初步探讨做一介绍。 相似文献
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南京轧钢总厂从1988年开始对重油掺水乳化燃烧技术进行调研学习,1989年经过工程技术人员的努力,在线材加热炉上应用了重油掺水乳化燃烧技术。近年来,我们在江苏省冶金技术经济开发公司的协调和帮助下,不断改进和完善此项技术,取得了良好的节油效果。 相似文献
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重油掺水乳化燃烧技术已在国内外推广应用。掺水方法有加乳化剂乳化和超声乳化两种。前者成本较高(乳化剂价格低的3000元/t,高的达25000元/t以上),但操作简便,乳化重油稳定性好。后者虽然成本较低,但稳定性差。马鞍山钢铁公司利用一种具有表面活性的化工下脚料(以往入炉烧掉),制成JSY重油掺水乳化剂,具体解决了乳化重油性能与成本之间的矛盾。 相似文献
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冶金炉窑重油掺水节油一般采用开式系统,而武钢平炉根据本企业的特点设计和安装了独特的闭式系统,掺水操作实现了半自动化。在试验比较的基础上,选择了加剂乳化法,能增加掺水率,扩大节油效果。 相似文献
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何向平 《金属材料与冶金工程》1994,(3):12-15
对湘钢平炉炼钢重油单耗逐年降低的情况作了总结与分析,指出平炉的技术改造,强化重油考核,促进热工制度的落实与技术水平的提高,提高单炉产钢量和坚持合理开炉,重油掺水乳化等是节能降耗的有效措施。 相似文献
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一、概况 燃油掺水这项技术在国外是作为一项新的燃烧技术而发展起来的。目前英国、美国、西德、日本、苏联等国家的燃油掺水率已达10~30%,节油率为10~20%。国内不少单位已在进行研究、掺水率一般为8~26%。 包钢重油掺水试验研究工作始于1981年。试验是在包钢炼钢厂500吨大平炉上进行的,该项试验所用全部重油乳化设备是由包头钢铁设计研究院设计,安装于包钢燃气 相似文献
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燃烧掺水乳化重油的节能效益已为人们所公认,但其降低环境污染的效果却往往被人们忽视。我们认为在宏观的社会经济效益方面讲,节约能源与降低环境污染有着同等重要的意义。所以本文结合包钢试用掺水乳化重油的情况,探讨其降低环境污染的效果。 相似文献
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重油掺水乳化燃烧是国家计委公布的近期推广的48项节能技术之一。该技术的节油效果是肯定的,问题在于制备和输送乳化油的系统是否可靠。本文介绍了鞍钢试用重油掺水乳化燃烧技术以及自身推广使用的情况,其中提高系统可靠性的一些做法有参考价值。 相似文献
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我厂从1990年10月起,进行重油掺水的系统试验,在1年的实践中,从机理到流程,从管理制度到统计考核,历经一系列调整改进和总结完善,摸索出一些规律性的东西。至1991年9月,已能够在任何环境下,适应各种重油渣油的掺水乳化燃烧条件,步入了常年运行轨道。每月节油率稳定在13%~15%,年平均节油300t,取得了明显的经济效益和社会效益。 燃油掺水的关键,决定于乳化剂的质量。目前市场上乳化剂的品种繁多,在实际应用中应当进行鉴别对比或通过广采博闻,选取 相似文献
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一、重油乳化燃烧简介 重油乳化是指重油中掺入部分水(或再掺入添加剂),经乳化装置乳化后,使重油中的水以水珠形式均匀分布于油中,水珠大小一般为0.5~20μ,水为分散相,油为连续相,这种重油掺水混合物,称为“油包水”或“重油乳化液”。 相似文献
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锦州铁合金厂年耗重油三万余吨,现有回转窑、锅炉、熔化炉等燃油设备二十余座,燃烧热效率较低。该厂从1987年开始研究利用重油掺水乳化技术,在实践应用中取得了明显的效果。 1.试验情况 1)主要设备 (1)燃油锅炉SZP10/13,机械雾化 相似文献
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重油掺水乳化燃烧技术在我国是从70年代开始采用的一项节油技术。本文从我国十多年的应用情况出发,尽管乳化和燃烧的机理有待进一步研究,此项技术本身也还有许多工作要做,但就已有比较一致的认识和实际收到的节油和环保的效益来说,提出应在我国大力推广重油掺水乳化燃烧技术。 相似文献