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秦华发电公司2台125MW机组的制粉系统原设计为平盘中速磨煤机负压直吹式制粉系统,单台设计出力为20t/h,投运以来制粉系统存在以下主要问题:(1)出力不足,且煤粉粗;(2)系统漏风大;(3)磨煤机石子煤量大;(4)排粉机磨损严重,运行周期短,叶轮衬板更换频繁且维修费用高. 相似文献
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对2号锅炉改造后依然达不到额定出力的问题进行了分析,确定锅炉制粉系统的运行参数不能适应煤种水分增加是影响机组出力的主要原因。锅炉进行燃烧优化调整后,磨煤机出力由原20 t/h提高到30 t/h,机组出力从原295 t/h提高到410 t/h,锅炉效率达到92%,使锅炉出力不足的问题得到了彻底的解决。 相似文献
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秦华发电公司2台125MW机组的制粉系统原设计为平盘中速磨煤机负压直吹式制粉系统,单台设计出力为20t/h,投运以来制粉系统存在以下主要问题:(1)出力不足,且煤粉粗;(2)系统漏风大;(3)磨煤机石子煤量大;(4)排粉机磨损严重,运行周期短,叶轮衬板更换频繁且维修费用高。因此,制粉系统是困扰2台机组安全经济运行的主要因素。 相似文献
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淮南发电总厂田家庵电厂于1976年相继安装投产了两台国产SG—50410型超高压中间再热400t/h锅炉,该炉配有两套中间储仓制粉系统,系统中的主要部件:给煤机为95A型振动式,出力50t/h,磨煤机为DEM—380/550双锥型钢球磨,标称出力为32t/h,在研磨淮南烟煤时出力可达45~50t/h,粗粉分离器为φ4000防爆离心式,细粉分离器为φ3000防爆离心式,煤粉仓为水泥预制现场组装,其实际容积为252m~3/只,采用乏气送粉,其煤质参数如下表: 相似文献
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一、概述富二电厂2~#炉制粉系统采用六台 S36—50型风扇式磨煤机(系西德 EVT 公司制造),沿锅炉四周幅向布置。磨煤机铭牌出力为36t/h(按原煤水份12%,可磨性系数 K_(XD)=60,煤粉细度 R_(90)=25%),转速 n=500转/分。机组满负荷运行时,五台磨运行,设计通风量 Q_t=90000m~3/h。按设计煤种,磨煤机入口热风流量为20420m~3/h。入口热风流量和出口温度自动调节的任务是:使磨煤机入口进入一定数量的热风,用以干燥煤粉;使出 相似文献
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国电邯郸热电厂三期2台220t/h锅炉的制粉系统配有4台DTM290/350型钢球磨煤机,四期2台670t/h锅炉的制粉系统分别配有4台DTM380/830-IV型钢球磨煤机。磨煤机衬板均用压条压紧后再用螺栓紧固。自投运后经常发生衬板及螺栓断裂 相似文献
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介绍670t/h电站锅炉制粉系统分离器两次技术改造的情况,解决制粉出力及煤粉细度问题,保证了机组的正常经济稳定运行。 相似文献
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利用AKOMA煤粉自动等速取样装置对1 000MW超超临界机组的制粉系统进行优化调整试验,得出了磨煤机运行性能受动态分离器转子转速、通风量与出力的影响.控制分离器转子转速70 r/min,进口一次风量较习惯控制值降低10t/h时运行较优.磨煤机最大出力可以达到90t/h左右.降低磨煤机通风量及提高磨煤机出力都可以降低制粉系统耗电率和锅炉排烟温度. 相似文献
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一、制粉系统正交试验岳阳电厂各炉均配中间储仓式制粉系统,且各制粉系统的出力富裕量很小,(75t/h 炉配单台250/390磨煤机、130t/h 炉配单台287/470磨煤机)原设计煤种平顶山烟煤 Q_d~y=5200Kcal/kg、V~r=36.2%;多年来,由于煤种变化,进厂煤品种繁多,经参烧后的炉前混合煤Q_d~y=4000Kcal/kg、V~r=27.2%,制粉系统;出力不足,靠烧油弥 相似文献
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为降低制粉电耗,中间贮仓式制粉系统的钢球磨煤机应在满出力工况下运行。实际上,两台磨煤机的出力大于锅炉额定负荷下的燃料消耗量(一般大12%左右);而锅炉的额定出力又大于汽轮机的额定汽耗量(一般大10%左右)。由于汽轮机不可能总在额定负荷下运行,因此使制粉系统的出力余量较大。但是,对于大型锅炉,有的粉仓中间设有花梁;有的则采 相似文献
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芜湖发电厂共安装4台125 MW国产发电机组,每台锅炉配置2套中间储仓式热风送粉制粉系统,其中四期制粉系统配置的是由沈阳电力机械厂制造的JG-80型皮带式给煤机,其额定出力是80t/h.自投产以后,JG-80型皮带式给煤机就发生过多次堵煤现象,特别是近两三年,给煤机发生堵煤较频繁,平均每个月发生堵煤2~3次,严重影响了给煤机的正常运行及制粉系统的正常制粉,并危害锅炉的安全稳定燃烧.因此,消除给煤机堵煤现象,保证制粉系统正常运行,势在必行.…… 相似文献
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介绍了通辽发电总厂4台670t/h褐煤锅炉的燃烧器,制粉系统,引风机和其它辅助设备的技术改造。改造后,锅炉达到了安全经济运行,对其它燃烧褐煤的锅炉技术改造和锅炉设计具有参考价值。 相似文献