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相似文献
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1.
通过对煤层气钻井液类型、钻井废液组成、特点及危害分析,根据煤层气钻井特点、煤层气废液现场处理要求,对影响钻井废液无害化处理的各种处理剂及处理工艺条件进行了研究,得到优化工艺条件:(1)破胶混凝优化工艺:PC-1脱稳混凝剂,加量8000mg/L;QP混凝助剂,加量30mg/L;YH处理剂,加量1000mg/L;pH值6~7,作用时间30min。(2)固化处理优化工艺:固化剂FS,加量7%;破胶催化剂CPCA,加量1.5%~2.0%。实验室研究结果表明,采用优化工艺处理钻井废液,处理后各项指标均能达到国家一级排放标准。  相似文献   

2.
煤层气钻井废液无害化处理工艺技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对煤层气钻井废液组成、特性及危害分析,结合煤层气开采钻井废液特点提出了应用高效脱稳混凝技术进行废液无害化处理方法.实验分析了钻井废液污染情况,优选了脱稳混凝处理剂、达标排放处理剂及处理工艺条件,并对处理剂作用机理进行了研究,并通过研究得到了处理煤层气开采中钻井废液无害化处理工艺流程、优化处理工艺条件.采用上述流程和工艺条件使污染指标严重超标的钻井废液经过处理后,其主要指标均能够达到GB8978 - 1996一级排放标准,实现了无害化处理.该处理工艺技术具有处理效率高、效果好、处理方便等优点.  相似文献   

3.
研究了大港油田钻井废液的太阳光Fenton催化氧化处理技术.根据太阳光辐射强度的变化,选择10时到13时作为辐射实验研究时间,考察了不同Fenton体系、光照条件和温度等因素对钻井废液COD去除效果的影响.研究结果表明:太阳光Fenton处理工艺对钻井废液中的COD具有较好的去除效果,使COD值由583.0 mg/L降低到120 mg/L以下,最低达到65.0 mg/L;氧化剂H2O2加量和光照条件对太阳光Fenton工艺处理效果的影响较大,H2O2(30%)加量为7~9 mL/L、晴天时太阳光照射120~150 min的处理效果最优.用太阳光Fenton工艺处理钻井废液,具有能耗低、处理效果好、反应温和等优点,具有较为广阔的应用前景.  相似文献   

4.
油气井低密度钻井废液的无害化处理技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在回顾油气田钻井废液的形成、污染、处理状况的基础上,探索了油气田低密度钻井废液的处理工艺、处理剂配方。研究表明,通过减量-化学混凝法处理钻井废液,既可以降低处理难度,又可以降低处理成本。所筛选出的PJJ破胶剂、HNJ-1混凝剂及ASNG、HNZJ-1助剂对低密度钻井废液进行处理效果好。其COD去除率达到99.67%,把COD为18000 mg/L的原始钻井废液处理后其COD值为58. 8 mg/L,处理水质指标达到GB8978-96的一级排放标准。从研究的工艺过程可以看出,利用减量-化学混凝技术对油气井低密度钻井废液进行无害化处理,工艺简单,切实可行,能够实现零排放的要求,可以在一定程度上解决油气井钻废液对环境的污染问题。  相似文献   

5.
化学破乳法处理废弃油基泥浆室内实验研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
研究了废弃油基泥浆化学破乳处理工艺,筛选出的最佳破乳剂SA破乳后能有效回收废弃泥浆中的矿物油,回收率达93%以上。确定了最佳破乳工艺参数:破乳剂SA加量为0.8%(φ),混凝剂PAC加量为质量浓度600mg/L,絮凝剂PAM加量为质量浓度8mg/L,反应时间为1h,温度为(50±0.5)℃;并对分离出的废水和废渣进行了无害化处理。  相似文献   

6.
钻井废泥浆的无害化处理是建设绿色油气田的必然要求。以苏里格气田废泥浆为样本,系统研究了废泥浆无害化处理的工艺方案和工艺条件。  相似文献   

7.
针对环境敏感区的废弃钻井液无害化处理难题,在确定脱稳剂 SD-131、促凝剂 SD-132、分散剂 SD-133等废弃钻井液无害化处理剂加量的基础上,采用单因素试验方法及原子分光光度计、红外测油仪等测试手段,以处理后固体物浸出液中石油类和重金属含量为评价指标,研发了环境敏感区废弃钻井液处理新技术。废弃钻井液经无害化处理后,浸出液色度和悬浮物含量低,未出现返浆现象;同时,浸出液的化学需氧量为23~56 mg/L,总铬含量为0.86~1.12 mg/L,Cr6+含量为0.22~0.40 mg/L,石油类含量为2.67~4.23 mg/L,达到了废弃钻井液无害化处理的目的。在温米油田环境敏感区进行的现场试验表明,废弃钻井液无害化处理后,自然干化23~30 d,仍具有一定的孔隙度和类似土壤的特征,可承载推土机进行井场恢复。现场试验结果证明,该技术可实现对废弃钻井液中污染物的有效转化与封固。   相似文献   

8.
油田钻井废泥浆工业化再利用技术研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
1 .钻井废泥浆再利用技术现状钻井废泥浆有水基泥浆和油基泥浆两大类 ,主要由膨润土、盐水粘土、海泡石、重晶石粉及各种化学处理剂组成 ,含水率一般在 35 %~ 90 %之间 ,呈强碱性。由于钻井废泥浆腐蚀性大 ,不便于运输 ,国内外对钻井废泥浆的利用还处在试验阶段 ,尚不具备工业化大规模综合利用的条件。从现有资料来看 ,国内外对废泥浆一般均先行固结处置 ,然后再搞综合利用。美国、日本等国家对钻井废泥浆的固结技术研究已有十几年的历史 ,钻井废泥浆加入添加剂和骨料后 ,经固结就从根本上改变了废泥浆的性质 ,使之成为具有某种水泥特征的…  相似文献   

9.
为解决海上油田非酸性非氧化剂处理海水基钻井废液破乳和絮凝难的问题,合成了双十六烷基二甲基溴 化铵(DB),并复配阳离子聚丙烯酰胺CPAM、反相破乳剂OT和聚合氯化铝PAC得到了阳离子双子破乳絮凝剂, 评价了pH值、药剂加量和温度对于海水基废弃钻井液处理效果的影响,分析了其破乳絮凝作用机理。海水基钻 井废液的矿化度高,油含量为753.01 mg/L,含悬浮物75000 mg/L,黏度(75 mPa·s)较大,Zeta 电位(-47.4 mV)绝 对值高,稳定性强。在室温(24℃)、pH=11、CPAM加量10 mg/L,PAC加量470 mg/L,OT 加量370 mg/L 的条件 下,处理后上层清液的油含量降至99.37 mg/L,悬浮物含量降至347.43 mg/L;Zeta 电位增至-20.1 mV,黏度降至 23.1 mPa·s。加入57 mg/L DB协同破乳剂、聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺絮凝破乳体系处理后,悬浮物含量 进一步降至25.8 mg/L,悬浮物去除率99.97%;油含量进一步降至24.5 mg/L,除油率96.7%;Zeta 电位增至-9.8 mV,黏度近一步降至14.9 mPa·s,破乳絮凝效果良好。处理后的上层清液对N80 钢片的腐蚀速率仅0.01 mm/a, 小于行业防腐蚀标准中的2.33 mm/a(60℃,一级海域,N80 钢材)。阳离子双子处理剂复配絮凝剂处理海水基钻 井废液的效果满足了排放、回注的国家标准和重复配浆的性能要求,达到了非酸、非氧化剂高效处理海水基钻井 废液的目的。图8参18  相似文献   

10.
长庆陇东地区钻井废液无害化处理技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对2002~2003年长庆油田陇东地区钻井废液,在钻井废液水质分析基础上,进行了破胶剂、破胶助剂和脱色剂等化学处理剂的优选及实验研究,优选出了FeCl3、ZNJ-1、YW-1等处理剂及配方,并建立了可操作的现场处理工艺流程.通过现场中试,钻井废液物理化学强化破胶、助凝后,固液分离效果较好,分离出的固相成团,易清除和回填;分离出的污水经化学混凝脱色处理,水质清澈,符合GB 8978-1996污水综合排放二级标准.相比固相含量高、排放量少的油田所采用的固化处理方法更科学、更经济,填补了采用化学方法无害化处理钻井废液的国内该项技术的空白,具有良好的开发应用前景.  相似文献   

11.
针对胜利油田庄113-平1油井的废弃水基钻井液进行了室内固化处理,确定了固化剂体系组成及最佳用量:水泥加量40%、粉煤灰加量30%、搬土加量10%、氧化钙加量2%,在此条件下,废弃钻井液的固化处理效果最好。固化物的浸出液检测结果表明,其COD值为110mg/L,达到国家污水排放标准。此固化处理方法成本低廉,操作简单,具有较好的经济与环境效益。  相似文献   

12.
固结-氧化复合固化法处理酸性气田钻井液废液   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用固化-氧化-调整复合固化技术处理高酸性气田深井聚磺钻井液废液,考察了水泥、络合剂、氧化剂和调整剂对复合固化处理效果的影响。实验结果表明,废液处理后固化物浸出液的COD值随络合剂和氧化剂用量的增加而降低,而水泥用量对固化物浸出液的COD值影响较小;固化物浸出液的pH值随着调整剂的增加而减小。正交实验优选的固结-氧化-调整复合固化工艺的药剂配方为:水泥2%、络合剂6%、氧化剂4%、调整剂6%。处理后固化物浸出液水质达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准。  相似文献   

13.
废弃钻井液氧化脱稳分离方法   总被引:3,自引:2,他引:1  
针对废弃钻井液具有的胶体化学稳定性特点,提出氧化脱稳分离方法进行无害处理。通过研究确定了最佳脱稳反应条件,并筛选出适宜的絮凝剂,确定了固液分离的影响因素。结果表明:采用氧化脱稳和混凝工艺处理废弃钻井液后,其滤液透光度达83.5%,浸出液COD为128mg/L,色度为30,均达国家排放标准。该工艺处理成本较低,且处理后泥饼可直接填埋处理。  相似文献   

14.
钻井液废液组分复杂、稳定性好、COD值高且难降除,如任意排放,将严重污染环境.本文报道了用微波强化Fenton氧化法对钻井液废液进行COD降除实验.确定了最佳COD降除条件:H202加量3%、Fe2+浓度600 mg/L、反应时间12 min、pH值为3.0、反应功率120W.此条件下的钻井液废液COD去除率为93.1%.而在相同条件下,用普通Fenton氧化法测得的COD去除率为81.0%.微波强化Fenton催化氧化法的效果较好.图4表1参5  相似文献   

15.
河南油田酸化废液处理的室内研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
在油田开发过程中,井下作业工艺繁杂,容易造成环境污染.针对河南油田酸化废液的特点,提出用中和一氧化一吸附一混凝法对其进行处理.对酸化废液水质进行了分析,确定了用中和一氧化一吸附一混凝法处理酸化废液时各步药品的最佳加入量,即pH值调至5,以0.5mL/L的量加入氧化剂O-1,以1 g/L的量加入吸附剂A-1,搅拌时间为60min,有机型混凝剂C-2加量为7g/L,无机型混凝剂C-1加量为2500mg/L.结果表明,在适宜处理条件下,该法可有效去除酸化废液中的CODcr,使CODcr值由13529mg/L降至120mg/L,去除率达到99.8%,基本上达到环保排放标准要求;该方法具有施工工艺简单,处理成本低的特点.  相似文献   

16.
针对大庆油田深层致密气废弃水基钻井液固液分离难、泥饼含水率高(>80%)、存在二次污染的问题,开展了废弃水基钻井液无害化处理技术研究,在分析废弃水基钻井液特性与处理难点基础上,应用Box-Behnken中心组合实验和响应面分析法,通过考察破胶剂、助凝剂与絮凝剂的最佳配比对废弃钻井液固液分离效果的影响,创新建立了固液分离泥饼含水率与处理配方参数间的数学模型,研发出了以脱稳絮凝为核心的废弃水基钻井液无害化处理技术,形成了脱稳-絮凝-固液分离处理工艺。现场实验结果表明,废弃水基钻井液经该项技术处理后,泥饼含水率为47%,泥饼浸出液悬浮物含量为63 mg/L,泥饼浸出液中石油类、COD等9项主要污染指标符合GB 8978—1998《污水综合排放标准》、DB23/T 693—2000《黑龙江省废弃钻井液处理规范》相关要求,该技术成果解决了大庆油田深层水基钻井液破胶脱稳效果差等难题,具有较好的推广应用价值。   相似文献   

17.
废弃钻井液固化研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
生物毒性实验结果表明,大庆油田常用的钾基聚合物钻井液和两性复合离子聚合物钻井液无可检测毒性,但毒性组分和有害项目测试结果表明,它们均有潜在的毒性危害,必须进行处理,研究了废弃钻井液固化剂和固化工艺,提出固化剂配方为(5%-15%)疏松剂+(5%-18%)硬化剂+(1%-10%)吸收剂+(1%-3%)破胶剂,评价了固化效果,固化物抗压强度为0.2-1.0MPa,孔隙度为28%-48%,pH值为7-9Cl^-浓度在2000mg/L,在清水中浸泡不造浆,不存在再次处理的可能性,表明固化处理后钻井液毒性组分得到很好的牵制,重金属和部分有机物浸出浓度及COD值很大程度地降低,完全达到对环境无害的要求,固化物的孔隙结构与土壤相似,有利于作物根部呼吸和过多水分蒸发及地表水下渗,能够很好地满足土地复耕需要。  相似文献   

18.
渤海油田钻井过程中会产生大量的钻井废弃物,主要包括废弃钻井岩屑和废弃钻井液。随着油田开发井的增加,环境隐患、运输和处理处置成本不断增加。开展了源头减量和资源化利用的实验研究,采用负压微振过滤系统对海洋油田固控系统中的振动筛筛上物进行源头减量,采用“破胶-离心分离-臭氧气浮分离-陶瓷膜分离”工艺处理废弃钻井液,处理后的钻井液可回用配制新的钻井液。结果表明,入口岩屑含液率在100%以上,转速在24 r/min以内,滤布目数低于API160时,废弃钻井岩屑有很好的脱水效果,出口的岩屑含液率为21%~22%,回用配制新钻井液的净水中油的质量浓度在10 mg/L以下。  相似文献   

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