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介绍了履带行走式液压支架的主要性能及短壁机械化开采工艺,分析了履带行走式液压支架在单翼和双翼短壁开采工艺中的使用效果,以及在短壁开采中应用该液压支架的可行性。 相似文献
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履带行走支架是短壁机械化开采主要设备之一,XZ7000/25.5/50型履带行走式液压支架支护效果良好,对顶板适应性强,整体采用四连杆设计,结构紧凑,具有独立的行走系统,速度可达25 m/min,转向灵活,电控系统采用PLC控制系统,性能稳定,是一种新型矿井支护设备。履带行走支架的研制与推广应用,减小对进口设备的依赖,可有效提高短壁工作面的回采率,提高资源利用率。该支架经实际使用,取得了良好效果。 相似文献
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履带行走式液压支架是和连续采煤机配套进行回采的,短壁工作面机械化支护设备,其主要功能是防止顶板紧随连采机冒顶,维护操作人员的安全工作空间。本文介绍了行走支架在大柳塔矿12607旺采区复合顶板条件下的使用状况,客观地分析了行走支架在该条件下的适用性。 相似文献
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提出了窄型薄煤层履带行走式液压支架铲板设计原则及技术难点,同时利用Cosmosworks软件对铲板结构强度进行有限元分析,通过分析对比中厚煤层履带行走式液压支架成功应用的铲板结构及强度,对其铲板的空间结构进行了改进,满足了设备安全可靠使用。 相似文献
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适应当前煤矿生产短臂开采的需求,履带行走式液压支架得到了成功研制。其能够高效地运行,电液控制能够发挥良好的作用,电气控制系统的设计起到了关键性作用。基于行走支架电气系统要实现的功能,首先介绍了电气系统的构成及硬件组成,并着重介绍了PLC控制器对电液比例行走阀的PWM控制原理,分析了基于Modbus协议的系统软件的设计。履带行走式液压支架在各大矿区的应用表明,设计的电气系统稳定、可靠,其1台发射机控制多台行走支架电气系统的无线遥控操作方式,大大促进了短臂开采工艺的发展,不仅开采安全性得到了保障,而且回采率也有很大的提高,从60%提高到了80%左右。 相似文献
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履带行走式液压支架是短壁机械化开采技术的关键设备,是提高短壁工作面回收率,实现短壁工作面高产高效的一种有效途径。介绍了XZ7000/24.5/46型履带行走式液压支架的主要结构特点和技术参数,以及在神东矿区的使用情况。结果表明该机型支护与牵引性能良好,对顶板适应性强,能够满足生产现场的要求。 相似文献
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结合新研制的XZ7000/25.5/50型支架,介绍履带行走式支架的关键技术。履带行走式液压支架的研制与成功应用,为短壁工作面机械化开采提供了一种新的支护设备。提高了短壁开采的煤炭资源回收率和安全性。 相似文献
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履带行走式液压支架是短壁机械化开采连续采煤机后配套关键设备之一,为短壁工作面机械化开采提供了一种新的支护设备。本文用SolidWorks建立行走支架履带行走机构的三维模型,将其导入ADAMS中施加约束,并用宏命令施加接触力,之后对前进和转弯两种工况进行动力学仿真,得出接触力的仿真曲线,从而为后继的有限元分析提供理论基础和边界载荷条件。 相似文献
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煤矿用履带式钻机是一种新型煤矿用液压钻机,它能有效地改善钻机工作效率,提高钻掘产量,降低工作强度,在煤矿行业起到了举足轻重的作用。以ZDY4000BL型煤矿用履带式全液压钻机为例,根据目前履带行走驱动系统的形式,及使用环境条件和制造成本的影响,提出了一种行之有效的液压钻机履带行走液压系统。使用表明,该型式能满足煤矿用履带式钻机的行走要求。 相似文献
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综采工作面液压支架电液控制系统设计 总被引:16,自引:3,他引:13
液压支架自动控制对于提高采煤工作面的自动化程度有着重要意义,是液压支架控制系统发展的方向.介绍了综采工作面液压支架电液控制系统组成及原理,给出了控制系统网络结构以及电液控制单元组成和硬件设计,并通过电磁兼容性试验对设计进行验证. 相似文献
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液压支架电液控制器设计与实现 总被引:1,自引:1,他引:0
针对液压支架电液控制系统核心部件电液控制器主要依赖进口,制约了我国煤矿综采技术快速发展的现状,设计了以ATmega128为核心处理器的液压支架电液控制器,硬件平台基于模块化架构的设计理念,软件系统采用分层设计思路。通过试验验证该液压支架控制系统基本功能与性能可以满足综采工作面的生产需要,为我国煤矿生产企业核心部件国产化提供研究基础和参考。 相似文献
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为改变目前试验台调高完全依赖眼看手动的落后状况,设计一套自动调高液压系统,用于强力液压支架试验台。该系统采用高精度齿轮分流马达为4根调高油缸匹配流量,并配以旁路节流调速方式实现自动调高。调高过程中,通过位移传感器实时反馈4根油缸之间的高度偏差,当高度偏差达到设定值时,及时控制相对应旁路节流调速,杜绝试验台的升降平台出现卡死的情形。通过现场实际应用表明,该系统可实现强力液压支架试验台的自动调高,调高速度控制在5~10 mm/s,最终调高对孔精度达1 mm。 相似文献