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相似文献
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1.
刘永国  郝建贞  殷清 《黄金》2003,24(7):41-43
围绕金精矿氰化浸出生产过程中几个主要技术参数进行研究探索,优化了浸出条件。采取某些辅助强化浸出措施,完善了工艺流程,提高了金的浸出率,降低了氰化生产成本。  相似文献   

2.
强化浸出降低氰化钠用量的试验研究和应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
王宝胜  邓尧增  刘万志  谭丽萍 《黄金》2001,22(11):39-42
对含铜和盐的金精矿使用氨氰化作为浸出剂,明显强化金银浸出,并降低氰化内的用量,可产生明显的经济效益。  相似文献   

3.
某难浸金精矿预处理新工艺试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了某难浸金精矿预处理工艺试验研究,研究结果表明:不经预处理,该金精矿的氰化浸出率仅为56%;经预处理后,氰化金浸出率可达93%。该预处理工艺具有对环境污染小,投资少,易操作等特点。  相似文献   

4.
高砷高硫金精矿固化焙烧-氰化浸出试验研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
介绍了高砷高硫金精矿矿物成分、固化焙烧-氰化浸出工艺条件,探讨了焙砂氰化浸出的机理。试验结果表明,金精矿经固化焙烧,焙砂氰化浸出时加入适量混合氧化剂(H2O2 KMnO4)和助浸剂G能显著提高金的浸出率,金浸出率为88.4%,砷、硫固化率均为90%。  相似文献   

5.
新疆哈图金矿矿石易浮选,难氰化浸出。金精矿直接氰化试验金浸出率仅为50%。采用细菌氧化-氰化提金工艺,金浸出率达到97.12%,试验指标较为理想。  相似文献   

6.
薛光  于永江  薛元昕 《黄金》2010,31(8):35-37
对提高某含碲金精矿金、银的氰化浸出率进行了试验研究。试验结果表明,试验采用的工艺方法对含碲金精矿进行氰化浸出,金、银的氰化浸出率可分别达97.17%和95.57%,比常规氰化浸出分别提高了12.07%和18.17%。  相似文献   

7.
孙晓 《黄金》2001,22(4):34-36
乌拉嘎金矿金精矿中硫化物包裹金及矿泥含量多,采用常规氰化浸出工艺,浸出率在84%左右;采用金精矿细磨--选择性絮凝脱泥--氰化浸出工艺,浸出率可达88%以上。  相似文献   

8.
邵志国  马熙伟 《黄金》1995,16(3):27-29
本文论述了利用活性炭竞争吸附作用,消除含炭金精矿中炭在浸出过程中的影响,使金精矿的浸出率可由直接氰化的10%提高到88%。合理的底炭密度设置才能充分发挥活性炭的竞争吸附作用,使金精矿的浸出达到最佳技术指标。  相似文献   

9.
对黑龙江省大兴安岭呼玛宽河金矿金精矿进行了可行性试验、中间试验和工业试生产等研究,结果表明:该金精矿直接氰化浸出金浸出率很低;经酸浸(加入促进剂)后氰化浸出36 h,可将金浸出率提高到84.6%;经焙烧并磨细,再经酸浸(加入促进剂)后碱性条件下氰化浸出(加入抑制剂)48 h,可将金浸出率提高至96.9%;中间试验和工业试生产均取得了较理想浸出效果。  相似文献   

10.
提高珲春金铜矿含铜金精矿氰化浸出率的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
周世杰  仲崇波 《黄金》1999,20(4):38-40
通过对珲春含铜金精矿的氰化浸出试验研究,分析了铜矿物及浮选药剂对金浸出的不良影响,指出了采用氨-氰浸出体系有利于金浸出率的提高。  相似文献   

11.
针对某难浸银精矿铜含量高,嵌布特性复杂,常规工艺浸出率低的特点,提出石灰+硫酸铵预处理-一段不磨-二段再磨强化浸出工艺,并对强化浸出机理进行了研究.试验结果表明在不增加磨矿成本和氰化物用量的条件下,该工艺能获得74%以上的浸出率,比现场指标提高了9%,具有实际指导意义.  相似文献   

12.
针对复杂低品位氧化铜钴矿开展直接还原浸出工艺研究。结果表明,在液固比2∶1(mL/g)、浸出温度80℃、吨矿酸耗117.2kg、浸出时间4h、通入二氧化硫气体控制浸出终点电位340~350mV的条件下,铜、镍、钴浸出率分别为74.23%、47.82%和59.31%。采用两段逆流浸出可以节约还原剂用量,综合利用浸出液中的游离酸,节省碱的消耗量。  相似文献   

13.
巫汉泉 《黄金》2003,24(1):36-38
介绍了堆浸厂采用两段吸附工艺的生产实践,该工艺不仅提高了总吸附率和载金炭的品位,同时也降低了吸附尾液品位,提高了金的浸出率,也使尾渣得到充分的洗涤,从而提高了堆浸厂的回收率,产生了很好的经济效益。  相似文献   

14.
优化氰化提金工艺研究与实践   总被引:3,自引:2,他引:1  
赵晓娟  陈天贵  于守忠 《黄金》2001,22(1):42-44
优化氰化提金工艺的研究表明,采用预氧化处理、阶段磨浸提金工艺,可有效地降低氰化尾渣金品位,提高氰化回收率,减轻伴生矿物在氰化过程中的干扰行为,防止金表面纯化和污染,减少氰化钠的消耗,可取得显著的经济效益。  相似文献   

15.
西北铅锌冶炼厂锌系统湿法冶炼工艺采用二段深度净化除去硫酸锌溶液的杂质。文章报道了从二段净化产生渣回收锌和其它有价金属工艺的扩大试验。采用球磨分散-加稀硫酸溶液选择性从二段净化渣浸出锌。结果显示,控制浸出过程pH≥3.5,终点pH3.5~4.5,可使锌95%以上进入溶液,返回锌系统主流程回收,钴90%以上残留在渣中待处理,达到了锌、钴分离的目的。  相似文献   

16.
高铜金精矿提取金铜工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用硫酸化焙烧——二段酸浸——氰化工艺处理高铜金精矿。结果表明,在600℃硫酸化焙烧,焙砂在一段弱酸、二段强酸,温度80℃,浸出90 min的条件下,铜浸出率为98.22%;再对酸浸渣进行氰化浸出,金浸出率高达99.14%。  相似文献   

17.
吕良  岳铁兵  王威  郭珍旭 《黄金》2021,42(3):56-59
非洲几内亚某氧化型金矿石中金以微细粒形式嵌布于脉石矿物裂隙,针对该矿石性质,在阶段磨矿的基础上,采用重选—浸出工艺,获得了较好指标:金总回收率达到96.60%,其中尼尔森重选可获得金品位129.82 g/t、金回收率62.03%的精矿;重选尾矿经环保浸出剂浸出,尾矿金品位降至0.12 g/t,金浸出率34.58%。研究结果为中资企业开发利用境外矿产资源提供了技术支撑。  相似文献   

18.
进一步发展我国溶浸采金技术的意义与思路   总被引:1,自引:0,他引:1  
王合祥 《黄金》1996,17(6):23-27
溶浸采矿是从低品位矿产资源中回收有价金属的一种既经济又有效的方法.针对我国黄金工业发展中存在着后备资源不足的问题,本文对加速发展我国溶浸采金技术的途径进行了初步探索。  相似文献   

19.
介绍了采用某厂氯盐废液做浸出剂,以"两段逆流加压循环浸出"方式处理白烟尘,实现了白烟尘中铜、锌、镉的高效浸出及砷、锑、铋、铅在浸出渣中的有效富集。结果表明:控制反应液固比L∶S=6∶1,反应时间4h,反应温度80℃,反应压强0.9MPa,浸出液pH=1.0~2.0,铜、锌、镉的平均浸出率分别为98.00%、97.13%、92.48%,二次浸出洗涤渣含铜小于1.0%,二次浸出洗涤渣含砷8.61%,锑4.63%,铋16.82%。  相似文献   

20.
以某炼锌厂堆放的浸锌渣为对象,采用硫酸酸浸的方法,对影响Zn、Ge浸出的因素进行条件试验。结果表明,在磨矿细度为-0.074mm占78.68%、氟化铵用量50mL(浓度5%)、硫酸用量120mL(浓度30%)、液固比4∶1、浸出温度85℃,浸出时间3h的条件下,可获得93%以上的Zn浸出率和90%以上的Ge浸出率。  相似文献   

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