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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
我厂 2 0 0 0吨液压机在工作中出现了如下故障 :初开机时压力为 2 1.5MPa,随着时间的延续 ,压力逐步下降 ,中午降至 18MPa,下午最低降至 13MPa,同时油温持续升高 ,初开机时为 2 5℃ ,下午最高可达 60℃。图 1为 2 0 0 0吨液压机液压系统原理图 ,主泵为 3台160 SCY14- 1B轴向柱塞泵及 1台 2 5SCY14- 1B轴向柱塞泵 ,控制阀采用插装式集成阀块 ,由换向阀块和卸载阀块组成 ,主缸压力通过远程调压阀设定为 2 2MPa。工作过程为 :主缸快速下行→慢速下行 ,接触工件→加压→快速回程→停止。根据液压原理图分析 ,判断故障原因为 :液压元件内…  相似文献   

2.
我们维修了一台厦工产的装载徽该机11作了700h左右,故障现象为:动臂缸动作慢且无力;提高发动机转速后,动臂缸动作无明显变化;测得工作系统压力为5MPa,动臂缸升至“死点”时压力指示无变化,调整安全问时压力指示也无反应。检查齿轮泵及各液压缸,均未发现异常,初步判断是安全阀出了故障。经解体检查,发现安全阀内提动阀座密封圈损坏。更换后故障即被排除。据分析,提动阀座密封圈损坏造成不能正常工作的原因如下:目前国产装载机多采用DF32.且型工作分配问,阀上配装有先导式安全阀(见附图)。安全阀的工作原理是:提动间与锥间…  相似文献   

3.
一、液压系统故障的分析与排除 液压执行机构不能正常工作,例如没有运动、运动不稳定、运动方向不正确、运动速度不符合要求、动作顺序错乱、爬行等,都可根据压力和流量这两个最基本的工作参数去查找故障原因并加以排除。 1.压力不正常 液压系统中,工作压力不正常主要表现在工作压力建立不起来,或达不到调定值,致使液压系统不能正常工作,甚至运动件处于原始位置不动。 图1所示为液压系统工作压力不足的基本逻辑分析框图。图2所示为液压系统工作压力不正常的原因分析与排除方法框图。  相似文献   

4.
某建筑公司的QTZ25型塔式起重机在施工过程中升降液压系统曾出现如下故障:当液压泵启动后,升降液压缸不能完成顶升动作。下图为该起重机升降液压系统原理图。观察压力表6可知,当换向阀7处于b位使缸实现顶升动作时,回路压力仅为9MPa,而正常顶升的回路压力应为13MPa。由此可知不能完成顶升动作的原因是系统压力不足。  相似文献   

5.
四柱式300—57型液压 机是天津市锻压机床厂于1958年试制成功的新产品。 本机由机身、压板、主缸、充液阀、顶出器等几个部分组成。动力是从高压泵或中径蓄奢器产生之高压液体,借操纵阀之控制分别嵌入主缸 上部和下部,使压板上升和 下压,顶出器顶出和下落,借 此动作将塑性材料压制成所 需的形状。 该机装有充液阀,当压 板下行寸,液体由蓄液箱经 过充液阀注入工作缸内,可以节省高压液体,因而每台 液压机只用一个高压泵即可带动。 液压机上装有顶出器,液压机之动作用手动操纵阀 控制,操作方便。 其主要规格性能:总压力300吨;液体工作压力200 …  相似文献   

6.
我们在油压机的维修工作中,发现实心紫铜垫在判断液压元件是否发生故障方便,有着简便、实用的价值。例如天津锻压设备厂生产的YA-32-315t四柱式油压机,当上缸工作时,压力上不去,针对这一故障,分析该机液  相似文献   

7.
故障Ⅰ:发动机运转正常但动臂缸不能升降,且空载时斗杆和铲斗缸也能动作,回转也基本正常。在更换液压系统上的CBG2080型主泵后,故障依旧。排障过程中还发现挖掘机已不能行走,说明故障出在传动部分。该机传动系统是经传动箱和离合器后再带动液压泵和行走机构的。经拆检确认,离合器摩擦片已磨损,当机器工作系统压力较高时摩擦片就打滑。于是,更换摩擦片和压盘,并调整了配合间隙,机器工作状态恢复正常。  相似文献   

8.
在液压系统故障中,许多故障以噪声的方式表现出来,因为一般液压系统有噪声发生时,系统往往不能正常工作,所以分析噪声产生的原因既是排除噪声的前提,同时也是排除液压系统故障所必须的。噪声故障原因比较复杂,仅从理论上分析往往难以达到预期的效  相似文献   

9.
我单位一台PCZOO3型挖掘机是回984年投人使用的。最近,该机出现工作无力、动作缓慢及发动机声音不正常的故障症状。为此,我们决定对该机液压系统及发动机进行检测和维修,以确定故障之所在。1.液压系统的检测门)用压力表检测两主液压泵的压力①测后主泵压力后主泵将液压油供给四联阀。该四联阀分别控制左行走、动臂、铲斗及斗杆臂的动作。利用铲斗缸“憋油”测出后主泵压力为26MPa。此时调整四联阀的主溢流问,表压并无变化。经分析,造成压力不足(标准压力值为32MPa)的原因可能有:后主泵、四联阀主溢流问、四联问或铲斗缸等有故…  相似文献   

10.
正1.推进液压系统(1)故障现象1台某型号敞开式岩石隧道掘进机(TBM)在硬岩隧道掘进施工过程中,其主推进缸无杆腔压力只能加载到11.5MPa,导致掘进困难。(2)故障排查根据该机主推进液压系统工作原理,检查主推进液压系统液压油管连接情况,结果主推进变量柱塞泵、控制阀组、推进缸之间的液压油管连接正确、无泄漏。对主推进变量柱塞泵进行憋压测试,测试结果为该泵的出口压力达到  相似文献   

11.
我单位的日立UH181挖掘机的工作时间早已超过20000h,但其液压系统只进行过零星的零件更换,后来出现了动臂举升缓慢无力的故障,导致无法正常工作。现场压力测试时发现,举升动臂时右液压泵压力只有4MPa,而其他压力均能满足技术规范的最低要求。从液压系统图可以看出,举动臂时两泵合流,此时左泵压力达21MPa,说明动臂缸密封件是完好的;右行走、铲斗门开闭是由右液压泵单独供油的,压力也可达到20MPa,说明右泵也是完好的。由此可以判定,右液压泵举动臂时只有4MPa压力的故障原因是出在主控制阀组上。解体检查,发现右阀组控制动臂…  相似文献   

12.
我们在使用W4-60型拖掘机作业时发现一些不正常的现象:挖掘硬物料时把不动;挖掘松散物料时不满斗且非常吃力。根据液压系统工况的分析,挖掘无力故障原因主要是:①液压油不足。②主柬磨损。③主安全阀调整压力偏低。④操纵阀磨损严重。⑤铲斗缸活塞油封损坏。排除故障的步骤:门)首先查看液压油箱,发现液压油充足,即可排除此故障的可能性。(2)通过液压系统的分析可知,如主泵磨损或主安全阀调整压力偏低,整个系统就达不到额定的系统工作压力,那么动臂、斗杆、回转马达及液压支腿等部分工作都将发生异常。但经观察,其余工作装置…  相似文献   

13.
1.故障现象 一台合肥矿山机器厂生产的WY80型液压挖掘机,在刚开始施工时铲斗挖掘速度缓慢,但其他各项动作都正常;工作一段时间以后,随着油温的升高铲斗缸逐渐变得无力,铲斗装不满直至不能正常工作。 2.故障检查与分析 检查先导压力。机器刚开始工作时,油温较低,先导压力为3.5MPa,铲斗进行挖掘工作时,先导压力降至2.5MPa;当油温升高至55℃以上后,  相似文献   

14.
液压系统中,溢流阀有直动式和先导式两种,其主要作用是溢流、稳压和限压。直动式溢流阀结构简单,故障原因容易找到,本文不作分析。现结合实际工作中的故障实例,对先导式溢流阀常见的故障及原因进行分析,并给出相应的处理方法。 一、系统无压力 1.故障实例 WY100液压挖掘机工作油路采用双泵供油系统。右泵高压油经溢流阀进入后阀组,该阀组控制回转马达、铲斗缸、右行走马达及辅助泵的动作。溢流阀调定压力为26.5MPa。机车工作时出现回转马达、铲斗缸、右行走马达等同时无动作。检查各执行装置进油管,压力表上显示无压力。拆检溢流阀,发现主阀芯阻尼孔堵塞,疏通清洗后机车恢复正常。  相似文献   

15.
当挖掘机发动机驱动液压泵向外输出油液时,一部分油液进入先导控制阀,另一部分进入执行阀。当操纵控制阀欲使铲斗动作时,则控制阀的油液将打开控制铲斗的主阀阀芯,油液经铲斗主阀进入铲斗缸。当压力上升超过其外载荷压力时,铲斗缸即可完成铲斗的挖掘或外翻动作。LG120型挖掘机液压系统的设定压力为32.5 MPa,当液压缸内的压力超过32.5 NPa时,主安全阀开启,液压油经安全阀流回油箱,这时系统内压力保持在32.5 MPa。同理,操纵系统的压力由副泵出油口处设置的安全阀控  相似文献   

16.
<正>1台小松PC400-6型挖掘机出现动臂下降动作无力现象,操作动臂下降时,甚至不能将挖掘机前部撑起。此时机载电脑显示液压系统前、后泵处于合流状态,但其压力只有10MPa。试验该机其他动作均正常,动臂提升时溢流压力为32MPa。初步判断为动臂液压系统有故障。该机的动臂液压系统主要由动臂缸、动臂阀、先导阀、动臂保持阀、安全阀、压力补偿阀、2级安全吸油  相似文献   

17.
现代化液压设备由于液压系统故障而停工,将造成可观的经济损失。因此,液压故障诊断技术作为一门新的学科进行研究,越来越显示它的重要性。如何诊断与排除液压系统故障?怎样从液压故障先兆(过份噪声、振动及过热等)入手,应用逻辑推理找到发生故障的部位?这些都是液压设备用户十分关注的问题。本文将系统地总结与分析液压系统常见故障的产生原因和排除方法。希望能为广大液压设备的使用、管理、维修人员,在排除液压系统故障时,提供科学依据和方法。一、诊断排除故障的准备条件1.掌握理论知识有效地排除液压系统的故障,首先要掌握液压传动的基本专业知识。如液压元件的构造与工作特性,液压系统的工作原理等。因为分析液压系统的故障,必须从它的基本工作原理出发。当分析其丧失工作能力或出现某种故障先兆的原因时,是设计与制造缺陷带来的问题?还是安装与使用不当带来的问题?必须懂得工作原理才可能作出正确判断。  相似文献   

18.
M132A电液锤的液压系统因经常出现高温故障,使系统流量、压力不稳定,执行机构动作可靠性及稳定性下降;液压元件磨损加剧,密封件变形,使用寿命下降。 一、主要原因 1.系统回路功率输入与输出不平衡,大量多余输入功在系统中转化成热量而浪费掉。 2.油液中的杂质混入,导致液压元件划伤造成射流。 二、改进措施 1.由于蓄能器小且主缸气腔容积小,提锤时随上腔气腔的容积变小,气腔压力升高,而使下腔压力失调,不能在理想状态工作。为此,我们配备了六个外气瓶,在主工作缸上加装两个缓冲缸。此举稳定了气腔压力,使上下两气腔压力差变小,保证了系…  相似文献   

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1.液压油温过高(1)故障现象1台SY5250THB/37型泵车作业时液压油温度很快升到65℃,冷却风扇时转时停,油温报警器始终处于报警状态,液压系统主油路压力为31.5MPa(溢流阀正常开启压力为32MPa),在正常范围之内。(2)液压油温度控制原理该泵车液压系统设有液压油温度  相似文献   

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正我港口卡特980F型装载机动臂前端配装的工作装置用于抓取和倒运物料的夹具,通过该夹具的升降、开闭和翻转来抓取和倒运货物。本文介绍该型装载机工作装置液压系统工作原理及故障排查方法。1.工作原理工作泵16输出的压力油经过主溢流阀10调压后,进入动臂和翻转换向阀17以及夹持缸换向阀7。先导泵15输出的压力油经过先导溢流阀14调压后,进入动臂和翻转先导阀13以及夹持缸先导阀11。当操作人员操纵上述某个先  相似文献   

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