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相似文献
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1.
0引言我厂2台Φ395m×80m的余热锅炉直筒窑,其设计产量为700t/d,实际产量为538t/d,熟料出窑温度为1370℃,与之配套的富勒型往复推动篦式冷却机,其规格及性能见表1。从1993年投入运转到1999年4月,窑的实际运转率如表2所示。影响窑运转率的第一大因素是篦冷机的运转率。为此,我厂对2台篦冷机进行了一系列的改造。1篦冷机在运行过程中存在的问题1)掉篦板、护板篦板、护板是篦冷机的核心部件,要有承受1370℃高温熟料的能力,篦板、护板脱落多数发生在篦床的高温段。主要原因有:①篦冷机冷却效果差,…  相似文献   

2.
张传行 《水泥》2002,(12):59-59
我厂原Φ3m×48m捷克式立筒预热器窑,日产熟料300t。2002年改造为五级旋风预分解窑,日产量为700t,原有单筒冷却机改为篦式冷却机后,侧墙经常出现倒塌,每次需停窑2~3d,影响窑运转。年底大修时,改变了侧墙结构,提高了窑安全运转周期,连续运转了10个月,其做法如下。1存在的问题原篦冷机侧墙是用磷酸盐砖、高铝砖砌筑,由锚固砖、锚固件与壳体连接在一起。窑点火2个月后,篦冷机侧墙砖掉落,严重影响窑的运转。出现此问题的原因主要是由于侧墙的砖与壳体总有缝隙,且锚固钩与锚固砖及锚固管是活动连接的,如图1…  相似文献   

3.
徐胜 《水泥》2002,(11):64-64
2002年3月我厂对700t/dNSF回转窑进行了改造,使之能力接近800t/d。但与之配套的Φ3.4m×7.5m生料磨台时一直徘徊在45t/h左右,远不能满足要求。为此采取通过扩大单层篦板通风面积来提高台时产量的措施,即:将原来的通风面积0.86m2扩大为1.42m2。表1是2001年10月至2002年6月的生料磨台时产量对比。表1改造前后生料磨台时产量对比t/h改造前改造后10月11月12月1月2月4月5月6月45.945.345.745.145.852.353.653.2生料磨单层篦板改造前后的结构见…  相似文献   

4.
徐志勇  江继祥 《水泥》2002,(3):60-60
我公司1台2.2m×12.6m水平推动篦式冷却机,由于使用年限长,壳体局部变形,导致耐火砖与墙面贴合度差。随着热胀冷缩的作用,耐火砖易拱出松动。另外,墙底部耐火砖与篦板上的高温熟料直接接触并产生摩擦,久而久之,底部耐火砖被磨穿,从而造成墙体倒塌。高温熟料及气流直接侵蚀壳体,不得不停窑修复。修复一次少则2~3d,多则7d,严重影响了回转窑的安全生产。解决办法:首先将局部变形严重的壳体用铁板进行挖补、校平、焊牢;然后将内侧底部即篦床以上500mm处用螺栓将废弃的旧活动篦板固定在壳体上,旧篦板和壳体间留有2…  相似文献   

5.
崔明  范雅娟  朱显国 《水泥》2003,(2):33-35
我厂1号窑为Φ3.5m×60m立筒预热器窑(克虏伯型)。该窑系统原为Φ3.5m/3.0m×60m立筒预热器窑,于1988年对其进行扩径改造,同时将3环4钵一级4个旋风筒的立筒预热器改造为2环3钵带二级旋风筒的立筒预热器,设计台时产量为25t/h。改造后,台时产量徘徊在22.5t/h左右,熟料3d抗压强度仅为22MPa左右,而且经过10多年的运行,设备老化严重,粉尘排放超标。在2002年5月份大修期间对该回转窑系统进行了以下几方面的改造。1改造内容1.1喂煤系统的改造由于煤粉潮湿,煤粉库挂壁严重,下煤不好,特…  相似文献   

6.
Φ2.2m×6.5m水泥粉磨系统的改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
张聚先  洪奇 《水泥》2002,(5):35-37
王岘水泥厂是300t/d熟料的水泥厂,水泥粉磨系统由Φ2.2m×6.5m球磨机及Φ3.5m离心式选粉机组成。多年来,水泥磨产量一直未达到设计能力,始终在11.0t/h左右。加之该厂已于1999年7月完成了Φ2.8m/2.5m×42m五级旋风预热器回转窑的改造,窑产量从原来的7~9t/h提高到现在年平均10.5t/h。此时水泥磨的产量更显不足,该厂于2000年11月委托我院对粉磨系统进行改造设计。1改造方案1.1降低入磨物料粒度该厂水泥熟料冷却使用Φ2.2m×24.0m单筒冷却机。冷却效果不好,温度在180℃以上…  相似文献   

7.
陈勇 《水泥》2002,(7):44-45
我公司在1998年曾对Φ2.5m×40m立筒预热器窑进行热端扩径改造,被换下的18m旧筒体在一期改造时用作单冷机前端的扩径。二期技改时更换了Φ2.8m×28m单冷机,再度被换下来的旧筒体于2000年5月改制成了Φ2.5m×20m立式烘干机。1立式烘干机结构Φ2.5m×18m旧窑筒体和原Φ2m×2m单冷机旧筒体一并拆除其传动齿轮和轮带,用于制作立式烘干机的壳体,机内砌筑隔热耐火材料,分8层设有筛网型漏斗,其中2层漏斗分别外接2个电磁振动激振器,顶部一侧设置进料口,物料经提升进入机内,然后层层冲击分散落下。底…  相似文献   

8.
李国权 《水泥》2002,(4):51-53
立窑适当地扩径改造是少投入多产出、见效快的一项技改措施。扩改中塔篦的结构差异虽有一定的作用,但非增产之关键。不适当地改变塔篦的结构和高度,有时会适得其反。本文就某厂Φ3.0m×11m塔式机立窑扩改为Φ3.2m×11m窑的有关情况,谈点个人粗浅的看法,供同行参考。1扩径改造后的新塔篦结构该厂1998年由某单位负责设计和提供塔篦及铁砖,并作现场指导。塔篦除直径扩大外,塔身由原来的2层改为3层组合,整个塔高由原来的1200mm增加到1740mm(其中底层高260mm,中层高540mm,塔顶高940mm),塔齿110…  相似文献   

9.
哈尔滨水泥厂5号窑系统,设计产量1000t/d,设备配置为PH2型(RSP改进型)分解炉和五级旋风预热器(布置方式为2-1-1-1-1)。窑规格为Φ3.2m×44m,控制系统为引进美国贝利公司的N-90集散控制系统,篦冷机为水平推动式篦冷机,规格为2.3m×17.7m。该生产线自1992年10月份点火以来,一直煅烧以石灰石、粘土、铁粉为主要配料的普通硅酸盐水泥,配料方案为“高硅率、高铝率、中饱和比”,为满足市场特别是大庆市场的需求,决定由5号窑试煅烧以熔渣代替粘土配料的G级油井水泥熟料。1生产工艺方案及参…  相似文献   

10.
我厂篦冷机型号为LBT36279,有效面积94.5m2,篦床推动频率5~19 次/min,篦床形式为三段八室组合式,设计能力3500t/d。2000年窑实际产量为3650t/d,单位篦板面积产量达到38.7t/m2.d。为了配合新水泥检验标准的实施,配料方案有时进行调整;入篦冷机熟料温度和结粒情况不同时期差别较大,篦冷机余风温度经常高于250℃,有时达到350℃,高温高速气流通过电收尘器严重影响收尘效率和设备运行安全。针对此问题,我们采取以下三项措施。1 降温1.1根据熟料情况改变一、二段篦床推动…  相似文献   

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