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在尿素生产和试验中,为控制和降低缩二脲的生成量,常需测定工艺过程各工序尿素溶液中的缩二脲含量,以便选取适宜的工艺操作条件,生产缩二脲含量较低的合格尿素成品,並提供工艺设计的依据。目前,国内尿素工厂尿液中缩二脲含量的测定,均采用铜复盐分光光度法。即用预先盛有蒸馏水的球胆取约50克尿液试样,然后稀释 相似文献
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安徽六国化工股份有限公司300 kt/a尿素装置采用荷兰斯塔米卡邦CO2汽提工艺,于2013年2月建成投产,其运行初期尿素成品中缩二脲含量高达1.20%。分析与探讨影响缩二脲生成量的因素,对尿素装置实施持续性的优化改造,尤其是缩减尿液在装置中停留时间方面的技改——增设尿液小槽、新增熔融尿液上造粒塔管线、改造低压精馏塔出液管线、改造一段至二段蒸发分离器间管线,并配合尿素装置尽量满负荷运行以及将蒸发系统各段温度控制在指标低限的操作方法,实现了尿素成品中缩二脲含量稳定在0.80%~0.87%,保证了尿素产品优等品率不低于80%。 相似文献
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尿素在生产过程中,经常要在不停车的前提下更换喷头,这时蒸发系统打循环(为保证尿液不结晶,使尿液在蒸发系统内循环),造成尿液重复加热,停留时间变长,再次造粒时次品增多。在添加了小槽后,改善了尿液打循环时的重复加热情况和尿液在尿液槽内长时间的停留情况,使再次送造粒后的次品量大幅度减少,并减少了正常生产时成品缩二脲的含量,提高了成品质量。 相似文献
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《中氮肥》2019,(4)
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司有3套400 kt/a CO_2汽提法尿素装置,包括2套中颗粒尿素装置(两段蒸发系统+塔式造粒)、1套大颗粒尿素装置(一段蒸发系统+造粒机造粒),3套尿素装置先后投产约半年后均达产达效,单套尿素装置日产稳定在1 450 t。但生产中尤其是高负荷运行时一直存在一大问题——成品尿素缩二脲含量高,成品一等品率、优等品率低。经对比分析及多方交流探讨,认为问题主要出在蒸发系统,包括一段及二段蒸发加热器设计换热面积余量较大、一段/二段蒸发分离器与加热器的一体式设计及二段分离器内件设计存在缺陷、一段及二段分离器水冲洗和外壁伴热蒸汽管线设置不当、一段与二段蒸发分离器位差偏小且U形连接管太长等,造成尿液停留时间延长而致成品尿素缩二脲含量高。分阶段实施一系列有针对性的技改及工艺指标优化调整后,成品尿素缩二脲含量得以降低,成品一等品率、优等品率大幅提高,有力地促进了尿素装置的安、稳、长、满、优运行。 相似文献
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多元尿素中缩二脲含量的测定1992年我厂开发生产了一批含硫酸锰1%、硫酸锌0.1%、硼砂0.05%的缓效多元尿素。采用GB/T2443-91(尿素中缩二脲含量的测定──分光光度法)分析方法测定产品中的缩二脲含量,所得结果偏高。经分析,在上述分析方法的... 相似文献
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402-C改造扩能后,管内因液膜厚度减薄,传热效果的变化,使成品中缩二脲(Bi)增加。其后由于列管外壁垢层的生成,使Bi含量降低的定性原因分析。 相似文献
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以某30万t/a尿素装置为例,分析了尿素装置原始开车时成品中缩二脲含量异常超高的原因;提出了相应的解决办法;总结了尿素装置原始开车时应注意的问题和事项。 相似文献
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尿液中缩二脲的快速测定法颜维龙(九江石化化肥有限责任公司332004)1引言尿液中的缩二脲含量是尿一生产装置的一项重要工艺指标,也是尿素产品的一项重要质量指标,通过对尿素装置各段出口尿液中缩二脲含量的控制,最终生产出合格的尿素产品。目前对尿液中缩二... 相似文献