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针对梅钢2号高炉炉前出铁操作、工艺设备改进、渣铁沟维护及异常情况处理等进行分析,并根据实际操作结果对炉前出铁技术进行了总结。炉前技术进步是高炉的稳定、顺行、长寿及效率提升的保证。 相似文献
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对天钢3200m^3高炉出铁场设计特点进行了总结。天钢3200m^3高炉综合了国内外大型高炉的最新先进技术,出铁场平坦化设计及除尘系统设计达到了国内外先进水平。整个出铁场平整、光洁,设备及渣铁沟对称、整齐,为炉前操作的自动化、铁口的操作维护、高炉的高产、稳产、长寿提供了可靠的保证。炉前作业环境大为改善,在场地的实用性及美观性方面也有所进步。认为在今后的工程设计中,应选用结构更为简单的摆动流嘴及除尘罩,渣铁沟布置应考虑足够的生产检修空间,出铁场应进行整体的系统优化,在满足炉前作业空间的前提下尽量减少出铁场面积。 相似文献
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一、问题的提出随着高炉操作不断强化,高压操作的推广以及炉容逐步增大,高炉铁口、主铁沟和撇渣器的维护越来越困难了.这样一来,不但使炉前工人本来就很繁重的劳动更进一步加重,而且成为高炉生产中的薄弱环节,经常影响生产.此外,这个问题不解决,搞炉前通风除尘也很困难,所以解决这个问题已经迫在眉睫. 六十年代起,我国较大的高炉采用了无水炮泥,加大了泥炮的能力,在目前炉顶压力不太高的情况下,铁口维护问题基本得到解决.但是随着炉顶压力进一步提高,高炉进一步强化,炮泥质量无疑还需要进一步改进,为使讨论问题集中,本文对铁口维护和炮泥质量不作讨论. 在铁口维护问题相对缓和之后,出铁沟和撇渣器的维护、拆修就成为现今高炉炉前最繁重的工作了.当前多数高炉只有一个铁 相似文献
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鞍钢炼铁厂7号高炉日出铁次数由原来的12次增加列16次,炉前的渣铁排放制度发生了很大变化。因此,必须强化炉前工作,以便与高炉生产能力的不断增强相适应。由于改造了炮泥和铁沟料的质量,炉前设置了双砂口,并严格控制出铁时间,使高炉增加产量4.3%。 相似文献
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文章介绍了八钢公司炼铁老区300m3级高炉炉前渣铁沟改造为半储铁式铁沟的施工方案及要求,通过改造降低了炉前工人劳动强度,改善了炉前出铁环境。 相似文献
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宝钢3号高炉出铁场为矩形双面出铁场布置,与1、2号高炉相比,渣沟较短,两铁口间的夹角加大,出铁场更为平坦,炉前机械化程度高。采用固定主沟,渣铁沟设有侧温热电偶,以监测其内衬的温度变化。 相似文献
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敬业集团分公司2号高炉在2021年底大修。在工期短情况下,将上代炉龄单铁口单场出铁大修改造为双铁口双出铁场出铁,两个出铁场大沟和撇渣器均采用一体化浇注成型的贮铁式大沟,解决了困扰生产多年的单铁口单场出铁问题。在双铁口运行情况下,高炉炉缸工作状态良好,风压风量稳定,渣铁物理热充沛,铁口深度稳定,单侧铁口出铁间隔时间得到延长,提高了铁口工作质量,使高炉能按时出净渣铁,有利于实现低硅低硫冶炼,促进高炉顺行稳定,为高炉进一步提高经济技术指标创造了条件。同时解决了因修补炉前出铁大沟、撇渣器及炉前事故需长时间慢风、休风的生产局面,降低了高炉慢风率和休风率,增加产量并降低生产成本,创造了显著的经济效益,值得其他单铁口高炉改造借鉴。 相似文献
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分析了梅钢目前高炉炉前铁口配制、渣铁沟构造、进风装置、铁水运输方式、出铁场除尘等工艺设计存在的问题,对异地大修的高炉的炉前监测、信息化设计提出了改进建议。 相似文献
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对马钢2500m3高炉炉前技术进步的主要经验进行了总结.其主要经验,一是加强对铁口的管理与维护,实现零间隔出铁,满足高炉强化需要;二是对渣铁沟进行技术改造,提高主沟通铁量. 相似文献
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对马钢2500m^3高炉炉前技术进步的主要经验进行了总结。其主要经验,一是加强对铁口的管理与维护,实现零间隔出铁,满足高炉强化需要;二是对渣铁沟进行技术改造,提高主沟通铁量。 相似文献